首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
加氢高压空冷器管束穿孔泄漏失效分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
针对某加氢装置高压空冷器管束产生的穿孔泄漏现象,采用金相组织、力学性能、腐蚀产物分析和电化学测试等手段,并借助计算流体动力学软件Fluent对管束流场的数值模拟,分析了管柬失效的原因。结果表明.高压空冷器管束入口端钛管内衬为吸氢腐蚀破坏,钛管吸氢后在基体内部形成的大量脆性TiH2引起了表面的脆性粉化和剥落,而入口端较大的冲刷剪切力加速了腐蚀过程.并导致碳钢管束下在低的耐腐蚀性能及电偶腐蚀共同作用下发生快速腐蚀穿孔,最终导致了高压空冷器的失效。  相似文献   

2.
某公司乙烯装置冷却水换热器管束腐蚀泄漏,采用宏观、化学和腐蚀探针分析等手段,对换热器管束的腐蚀泄漏原因进行了分析。分析结果表明,换热器管程冷却水中Ca2+含量、总硬度值较高,冷却水具有较强的结垢性,导致管束内壁严重结垢而发生垢下腐蚀是造成管束腐蚀泄漏的主要原因;氯离子和溶解氧对管束的腐蚀泄漏也有一定的影响。提出了冷却水换热器腐蚀泄漏的防护措施。  相似文献   

3.
通过宏观、微观分析的科学方法,对MTBE装置冷却器管束进行了失效分析。结果表明,冷却器管束腐蚀穿孔的主要原因是由于冷却水在换热管内壁上严重结垢造成的,并提出了相应的整改建议。  相似文献   

4.
针对某石化公司蜡油加氢装置后冷器管束的腐蚀泄漏,采用现场腐蚀调查、在线腐蚀探针监测、垢样分析及腐蚀挂片监测等手段,对管束的腐蚀泄漏情况进行了检测分析。结果表明,壳程工艺介质腐蚀性较小,其对碳钢的腐蚀速率仅为0.002 mm/a,而管程循环冷却水腐蚀性偏大,且具有较强的结垢倾向,是造成管束内壁发生穿孔泄漏的主要影响因素。腐蚀区域闭塞电池的自催化作用是促进后冷器管束腐蚀加速发展的根本原因,其与循环冷却水中的溶解氧及氯离子有密切的关系。最后,从加强冷却水系统管理、改善系统水质及涂料防护等方面提出了冷却水换热器腐蚀泄漏的防护措施。  相似文献   

5.
渤海某浮式生产储油装置工艺系统BFe30-1-1铜镍海水冷却器在使用过程中发生了管侧泄漏问题。从材质、焊接性能、海水水质、运行状况及腐蚀机理等方面,系统地分析了冷却器发生管侧泄漏的原因,并提出了预防措施。海水点蚀和冲刷腐蚀的共同作用是导致冷却器换热管管端及焊缝区域腐蚀的主要原因,管侧大量海生物随机堵塞换热管所产生的不稳定液体强力冲击是导致浮头密封面失效的主要原因。建议采用TA2等耐腐蚀和耐冲刷材料的换热管,采用复层开槽的胀焊结构连接换热管与管板,并根据实际运行情况灵活控制冷却器管束的清洗周期,密切监视冷却器海水侧的压降变化,合理调节电解铀装置开度。  相似文献   

6.
洛阳石化延迟焦化装置的冷焦水空冷器在倒水工艺操作中对冷焦水起到冷却作用,在运行五年后空冷器管束频繁发生泄漏现象,文章对空冷器管束的技术参数、腐蚀情况进行了介绍,对腐蚀环境进行了分析。通过分析,认为空冷器管束泄漏主要原因是发生了析氢腐蚀、吸氧腐蚀与冲刷腐蚀,其中冷焦水水质原因导致了析氢腐蚀与吸氧腐蚀的发生,空冷器管束结构以及与冷焦水相关的多种因素导致了冲刷腐蚀的发生。针对腐蚀原因提出了可行性较高的改进措施。  相似文献   

7.
对某冷水机组发生穿管泄漏事故的失效管束进行宏观和微观形貌分析,对管内氧化物进行扫描电镜—能谱分析,并对铜管化学成分、冷却水质和溴化锂溶液进行化验,结果表明失效是由于含氮、硫等元素的物质进入溴化锂水溶液,在溶解氧的共同作用下产生点腐蚀,冷却水的总硬度等超标加剧了铜管的点腐蚀,最终导致管束泄漏失效。铜管腐蚀对比试验也证明了结论的可靠性。  相似文献   

8.
常顶空冷器失效原因探讨   总被引:6,自引:0,他引:6  
针对常顶空冷器失效的宏观表象 ,从空冷器所处的腐蚀环境出发 ,通过腐蚀状况的宏观及微观分析 ,对造成失效的湍流冲刷和电偶腐蚀等腐蚀机理进行了探讨 ,提出碳钢管束进口端防护衬管应采用 1Cr13或 1Cr17材质 ,也可采取竖直安装的形式以抑制腐蚀  相似文献   

9.
基于CFD的高压空冷器腐蚀失效分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用CFD方法对高压空冷器换热管束第三排失效位置进行了数值计算.分析了衬管尾部直角结构对管束失效的影响,结果表明,衬管尾部直角结构在流体下游诱发涡流,在距衬管尾部约75 mm处产生高壁面剪切应力(最大值达到13.1 Pa)区,冲刷作用加强;通过分析管内垢物的分布与流动状态的关系,发现垢物沿轴向分布的不均匀改变了管内流体的流速,在垢物层最厚位置之后形成高剪切应力区,极大地加强了冲刷作用.计算结果与第三排剖切的部分换热管腐蚀泄露位置基本吻合.  相似文献   

10.
芳烃抽提装置回收塔重沸器管束失效原因   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对芳烃抽提回收塔重沸器管束的腐蚀分析,指出抽提溶剂环丁砜在高温下分解出SO2、形成酸液以及汽化沸腾对碳钢管束造成了冲刷腐蚀。从优化操作,设备结构及选材方面提出合理解决方案。  相似文献   

11.
常减压装置检修开车后,常压塔顶空冷器出口在线腐蚀探针的腐蚀速率持续升高,半年后空冷器管束发生腐蚀泄漏,对生产造成严重影响。通过对空冷器管束进行宏观检查、对管箱内垢样进行分析、对管束穿孔部位进行金相分析以及对常顶露点进行计算,找出常顶空冷器管束腐蚀穿孔原因,并提出防腐建议。  相似文献   

12.
芳烃抽提装置回收塔重沸器管束失效的原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
翟新亭 《广石化科技》2005,(2):13-15,18
介绍了芳烃抽提装置回收塔重沸器管程与壳程的腐蚀状况,指出抽提溶剂环丁砜在高温下分解出SO2形成的酸液腐蚀和汽化沸腾对碳钢管束造成冲刷腐蚀是管束腐蚀的主要原因。把管束更换成耐蚀材料,控制好溶剂系统的温度,做好抽提系统的密封工作有效防止了管束的腐蚀。并建议改变工艺热交换的结构形式,把管束移至塔外。  相似文献   

13.
翟新亭 《广石化科技》2006,(C00):184-186
介绍了芳烃抽提装置回收塔重沸器管程与壳程的腐蚀状况,指出抽提溶剂环丁砜在高温下分解出SO2形成的酸液腐蚀和汽化沸腾对碳钢管束造成冲刷腐蚀是管束腐蚀的主要原因。把管束更换成耐蚀材料。控制好溶剂系统的温度,做好抽提系统的密封工作有效防止了管束的腐蚀。并建议改变工艺热交换的结构形式,把管束移至塔外。  相似文献   

14.
某换热器部分壳层管束穿孔泄露。检验分析结果表明,腐蚀产物主要为铁与氧的化合物。穿孔部位除冲刷作用外,在氯离子作用下管束表面形成坑状点腐蚀,导致换热器管束穿孔失效。通过降低介质中氯离子的含量,将碳钢管束更换为奥氏体不锈钢以及外加阴极保护等方法有效解决了换热器泄露问题。  相似文献   

15.
阴极保护在水冷器上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
王巍 《石油化工设计》2010,27(2):31-33,36
介绍了炼油厂水冷器管束腐蚀情况,对管束腐蚀原因进行了分析。特别是介绍了换热管柬已有防腐涂层的,经过多年使用,防护涂层破损无法修复,加大了管柬腐蚀。通过对管束循环水侧进行阴极保护设计、安装、使用,收到了较好的效果。  相似文献   

16.
石化工业各工艺装置排出的酸性水都需经过汽提装置排除水流中的污染物质,这些污染物质大多含有腐蚀性。文章介绍了将热熔浸铝换热器管束用于石化工业汽提装置的实例并对酸性水汽提装置中腐蚀介质特征、原因和腐蚀破坏情况进行了分析。经检测"整体热熔浸铝管束"在耐均匀腐蚀和冲击方面,将比普通碳钢管束延长使用寿命4~5 a,且具有较好的经济效益。  相似文献   

17.
分馏塔顶循环油换热器管束失效原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章对催化裂化装置分馏塔顶循环油换热器管束腐蚀穿孔原因进行了详细分析,指出换热器管外壁的腐蚀主要是H_2S-HCl-NH-3-H_2O型的全面腐蚀,管内壁主要是氯离子及氧的去极化引起的点蚀。腐蚀穿孔是由管外壁开始,并向管内壁发展,而管内壁的点蚀则加速了换热器管束的腐蚀穿孔。通过对换热器管束进行消除应力处理、采用相关“工艺防腐蚀”措施以及选用合适的耐蚀材料使腐蚀问题得到解决。  相似文献   

18.
介绍了某炼厂常减压装置减二线脱后原油换热器渗铝管束腐蚀内漏情况,并通过对减二线蜡油环烷酸腐蚀、管束设计制作、渗铝质量控制、换热管与管板焊接焊缝型式等因素进行了深入的分析,试图找到故障原因并提出针对性措施,以达到防止渗铝管束腐蚀泄漏、延长渗铝换热器使用寿命的目的。  相似文献   

19.
某公司催化裂解(DCC)装置原料/油浆换热器管束腐蚀泄漏,为了找出其原因,对失效管束的腐蚀形貌、金相组织、腐蚀表面微观特征及腐蚀产物进行了全面的分析。结果表明,换热器的腐蚀存在两种腐蚀机理:入口端为低温液态水溶液中的电化学腐蚀,出口端为高温环烷酸和高温硫腐蚀。因为结垢及偏流的原因,加剧换热器的低温电化学腐蚀和高温硫和环烷酸腐蚀。根据分析,提出了相应的建议措施。  相似文献   

20.
大庆石化分公司炼油厂1 200kt/a延迟焦化装置分馏塔顶循换热器E1117A/B投用不到两年,其中换热器B的管束腐蚀穿孔,出现泄漏。分析认为,换热管腐蚀穿孔,是由于管程介质中含有较高的腐蚀性元素,使管内壁产生了垢下点腐蚀所致。对新制作管束的换热管内侧采用钛纳米防腐涂料进行了防腐处理,较好地解决了该换热器管束的腐蚀问题。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号