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1.成功开发200号溶剂油为给重整装置提供原料,去年该厂调整加工方案由汽油-灯油(烷基苯料)-柴油改为重整料-200号溶剂油-灯油-柴油,将常压塔的第38层至42层塔板改成填料,汽提塔的6层塔板也改成填料,增设新常一线。拔出重汽油组分,生产市场紧销的200号溶剂油。这样,既增加了灵活性又为企业增效创益,去年5月到12月共产3.29kt200号溶剂油,创值960×10~4元。 相似文献
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以加工中东混合原油10.0 Mt/a的某常减压蒸馏装置为基础,在相同设计条件下采用流程模拟软件Simsci PRO/Ⅱ7.0对初馏和闪蒸两种流程方案进行了模拟计算。不仅对产品质量、常压塔气液相负荷、加热炉等计算结果进行了分析,还对闪蒸方案改善石脑油和常一线分离精度的措施、初馏塔抽侧线后对常压塔的影响等进行了深入讨论。分析指出:初馏方案在石脑油和常一线的分离精度上优势明显;闪蒸方案能有效降低常压塔塔径、在常压侧线的分离精度上效果突出;带侧线的初馏流程能够降低常压塔塔径。 相似文献
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我公司常压装置油品精制系统 ,是精制一线油、二线油、汽油、溶剂油 ,提高其质量的关键工艺 ,主要设备为双层立式结构的精制罐。精制原理是用配制好的 2 %NaOH溶液和油品混合进入精制罐 ,在精制罐内NaOH和油品中的环烷酸、酚类、硫醇等发生反应 ,在和油品沉降分离过程中除去 ,使油品的腐蚀性和酸度合格 ,达到提高油品质量的目的。1 原设计情况及存在问题油品精制过程中 ,原设计碱液由循环泵进行强制循环。循环泵为JX2 0柱塞计量泵 ,配套电机 0 .75kW。在生产实践中 ,强制循环主要存在以下问题 :(1)由于循环泵压力不稳 ,碱液在… 相似文献
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1991年9月21日由南京市科委、江苏省标准局,江苏省产品质量监督中心检验所、江苏省石油化工厅等单位对金陵石化公司炼油厂的新产品200号溶剂油进行了鉴定。 200号溶剂油是溶剂油系列中,市场销售量较大 相似文献
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<正> 金陵石化公司炼油厂开发研制的新产品200号溶剂油、正5号轻柴油,最近通过省级鉴定。 200号溶剂油是金陵石化公司今年重点开发的新产品之一。该产品是溶剂油系列产品中市场销售量较大的品种之一。正5号轻质柴油是该厂为合理利用柴油资源,增加 相似文献
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蒸馏过程先进控制与在线优化 总被引:2,自引:0,他引:2
茂名石化公司炼油厂第一套常减压蒸馏装置采用改进的Smith预估器,实现了常压炉和减压炉支路平衡控制;采用抑制波动的广义预测控制理论,实现了蒸馏塔顶、常压二线、常压三线馏出口温度和初馏塔侧线温度控制;采用化学模式识别理论的多重判别矢量方法,实现了常压塔和减压塔的在线优化。有效地稳定了生产,提高了产品收率,经济效益显著。软件投用半年,已获经济效益569万元。该项目首次在国内实现了化学模式识别方法在过程控制在线优化中的应用,经中国石化总公司组织的技术鉴定,属国内首创,具有国内先进水平。 相似文献
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为降低A区常压加热炉的负荷,解决蒸馏(一)装置提量操作过程中的“瓶颈”,装置重新投用了闲置多年的初侧线流程。实际生产运行情况表明,初侧线的投用有效地降低了常压加热炉的负荷。作者就初侧线投用后的运行情况进行了详尽的分析。 相似文献
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利用催化重整非芳烃可生产市场需要的各种牌号溶剂油,同时可提高重整装置经济效益。高桥石化公司炼油厂重整装置建成橡胶溶剂油塔后,曾生产两种牌号的溶剂油——6号和120号溶剂油。为挖潜增产,对该塔曾进行过两次改造:第一次改造,使6号溶剂油馏分由63~87℃,变窄为64~78℃,120号溶剂油收率增加4%(对重整进料);第二次改造, 相似文献
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石油三厂用加氢裂化生成油,生产5号高速机油,其工艺流程为:革新前,大庆原油的常三线减二线轻蜡油馏份,经加氢裂化、碱洗、常压分馏,塔底油送至冷榨脱蜡,使凝点降至-5℃以下,再添加烷基萘降凝剂以生产5~#高速机油。改革后,加氢裂化生成油经碱洗,常压分馏,由常二线直接切出5~#高速机油组份油,再与7~#脱蜡油料以6:4比例混 相似文献
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运用Aspen Plus流程模拟软件对芳烃抽余油系统进行了流程模拟。通过蒸馏切割工艺,对芳烃抽余油中的烯烃进行加氢饱和,蒸馏生产6号溶剂油及120号溶剂油产物,有效收率分别达到66%和23%。选取NCG型苯加氢催化剂,对6号溶剂油进行加氢脱芳烃精馏可生产出异己烷油(w>95%)和工业正己烷(w>60%)。而利用特殊的精制精馏(如分子筛吸附分离法等),通过对6号溶剂油、120号溶剂油进行加工,可以获得优质的正己烷(w>95%)、正庚烷(w>98%)。 相似文献
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盛彬武 《石油化工设备技术》2010,31(5):22-25
简要介绍了装置常压塔规格及塔盘,分析了导向浮阀塔板与F1浮阀塔板的优缺点,针对装置常压系统高附加值产品收率低、侧线产品分离效果差、重叠度较大的生产现状,经过详细的模拟计算和水力学计算,找出制约常压拔出率的瓶颈问题,提出解决措施,并分析了装置改造后的收率、侧线馏程、产品质量等问题。 相似文献