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相似文献
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1.
大位移延伸井钻井液关键技术探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
埕北21-平1井是胜利油田为探索大位移井施工经验钻的一口先导井,完钻井深为4837.4m,水平位移为3167.4m,钻井施工中使用BPS-硅聚润滑防卡钻井液,该钻井液良好的流变性能,悬浮携岩特性,润滑性和稳定井眼的能力是该井钻探成功的关键,实践和理论分析证明,大位移延伸井必须选用抑制性强,流变性易调节的钻井液,在小排量,低返速的限制条件下,通过对动切力,塑性粘度,静切力,动塑比,φ3和φ6读数等钻井液流变参数的优化,完全可以解决大位移延伸井的井眼清洁问题,通过调节水基钻井液润滑性能,完全可以满足大位移延伸井施工对摩阻,扭矩的技术要求。  相似文献   

2.
YC21-1-4井钻井液技术   总被引:6,自引:4,他引:2  
YC2l-1-4井是在莺琼盆地钻探的一口高温高压井,井深5250m,井底温度200℃。针对地层情况确定了一整套适应不同井段要求的钻井液体系,即ψ660.4 mm井眼使用海水胍胶膨润土浆;ψ508 mm井眼使用KCl/PHPA钻井液;ψ374.65 mm和ψ311.15 mm井眼使用QUADRILL高温钻井液;ψ215.9 mm井眼使用ULTlDRILL合成基钻井液。配合使用了一定的工艺技术和先进的测试仪器。结果表明,该套钻井液体系抑制性强,具有抗高温、降滤失、稳定井壁的性能,满足了YC2l-1-4井钻井施工的要求。  相似文献   

3.
南堡1-8井是南堡油田一口大斜度、大位移预探井。该井完钻井深4503m,最大水平位移2910m,最大井斜61.94°,其中Φ444.4mm大尺寸井段长1979m,水平位移1080m。该井面临井壁稳定、井眼净化、润滑防卡、定向托压等四大难题。通过采用具有特殊流变特性的MMH-XC聚合物钻井液体系,利用配套钻井液技术手段,在该井的钻进中顺利的解决了大斜度、大水平位移条件下有效携砂、清理岩屑床、降低扭矩、降低摩擦阻力,提高钻井液的防卡润滑性等技术难题,安全快速地完成了该井的钻井施工作业。  相似文献   

4.
莫深1井大尺寸井眼钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
莫深1井是位于准噶尔盆地中部马桥凸起莫索湾背斜上的一口超深预探井,设计井深7380m。该井一开Ф660、4mm井眼至井深501m,选用正电胶钻井液体系,利用高蒙脱土含量与MMH的特殊流变学特性,解决地表流沙层的井壁稳定与井眼清洁问题。二开Ф444.5mm井眼至井深4463m,选用钾钙基聚磺钻井液体系,针对该段地层特点,优选钻井液材料,优化钻井液配方,强化体系的抑制封堵与抗污染能力,解决了因泥岩段水化膨胀、砂岩段形成虚厚泥饼造成的阻卡问题。实现了并壁稳定,平均井径扩大率为3.19%,加强流变性控制,实现该段快速钻进的井眼清洁,机械钻速较邻井有较大提高,339.7mm+346、1mm技术套管下深4462.02m,为三开高压层的钻井工作奠定了良好的基础。  相似文献   

5.
兴9-12X井“凸”形井眼固井实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
兴9-12X井二开钻至井深4 312m处下入φ177.8 mm套管,至井深3 769.93m时套管被卡死,被迫在套管未下到设计井深的情况下固井,下部留有φ241.3 mm井眼542m,决定三开用φ152.4 mm钻头钻至井深4 405m后,下入φ127mm尾管对φ241.3 mm井眼进行补救固井,形成了上部井眼小、下部井眼大的“凸”形井眼,给保证固井质量带来了极大难度.通过采用高黏度钻井液携砂,特制φ127 mm×φ210mm异型全焊接弹性套管扶正器,使用大量前导低黏度、低切力钻井液稀释、冲洗大井眼内“死”钻井液,用黏性隔离液顶替大井眼内钻井液,实现“黏性推移”的塞流顶替及“稠浆慢替”等技术措施,使水泥浆返到了喇叭口,固井质量合格,其中3996~4 322m井段固井质量优质.  相似文献   

6.
西江24-3-A14大位移井的摩阻与扭矩、井眼稳定性及井眼清洁是钻井成功与否的关键因素。该井选用了Versa Clean低毒性油基钻井液及高效率的固控设施。该名井液具有润滑性好,对泥岩抑制性强,滤失性好,在低剪率下具有较高粘度等特点,对该井的钻井成功起到了关键的作用。文中介绍该钻井液的配方和使用该钻井液在降低摩阻与扭矩、保持井眼稳定性和井眼清洁方面的措施和体会。  相似文献   

7.
乌深1井超深井大井眼钻井液技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
乌深1井是大港油田“1518”勘探工程的一口重点预探井,完钻井深5850m ,其中Ψ311.1mm井眼的深度及Ψ244.5mm套管的下深(5456.9m)创下了全国陆上油田已完钻井的最高记录,是一口高难度的超深井,针对该井的井身结构和地层情况确定了一套适应各井段的钻井液体系,上部地层(井深2300m以上)使用钾盐聚合物钻井液,下部地层(井2300m 以下)使用硅基钻井液体系,进一步提高了钻井液的防塌抗温效果,配合了一定的处理维护方法和防堵漏技术,结果表明,该钻井一定的处理维护方法和防漏堵漏技术,结果一,该钻井液体系抑制性和防塌性强,具有稳定井壁,携岩净化,抗高温,润滑防卡的能力,满足了深井大井眼井施工的要求。  相似文献   

8.
低毒性油基钻井液的使用   总被引:4,自引:1,他引:3  
对于西江24-3-A14这种高难度大位移井,摩阻与扭矩、井眼生及井眼清洁是钻井能否成功的关键。为此,该井选用2了VC低毒性油基钻井液以及高效率的固控设施。该钻井液具有润滑性好,对泥岩抑制性强、滤失性好、在低剪率下具有较高的度特点,对该井的钻井成功起到了关键的作用。介绍了该钻井液的配方和使用该钻井液在降低摩阻与扭矩、井眼稳定性和井眼清洁方面的措施和体会。  相似文献   

9.
塔里木超深复杂井钻井液工艺技术   总被引:7,自引:4,他引:3  
库1井是西北石油局在山前高陡构造上完成的一口重点探井,完钻井深6941.15m。该井钻遇了砾石层和单层厚度为135m的可蠕变膏盐层,井底温度高、压力高的高压气层和高压盐水层.钻井过程中易发生渗漏、垮塌情况。该井一、二开采用聚合物钻井液;三、四、五开采用高密度聚磺钻井液,并配合了相应的钻井液维护处理措施。现场应用表明,该套钻井液体系解决了泥岩坍塌、膏盐层溶解、蠕变造成的井眼不稳定问题,保证了φ244.5mm和φ250.8mm复合套管的入井、固井的顺利进行,克服了五开井段硬脆性泥页岩剥蚀掉块的危害,井底高温对钻井液性能的影响,解决了超深井段低排量的悬浮携岩问题,较好地保护了油气层  相似文献   

10.
西江24-3-A14大位移井,井深9238m,垂深2985m,水平位移8062.70mφ311nm井眼长达5029m,φ216mm,井眼长达2478m。为保持长井眼轨迹平滑,钻达预定的三个目标区,达到开发西江24-1油田钻井目的,施工中的始终围绕造斜率控制井眼轨迹,采用了可调弯角导向马达、可调稳定器、油基钻井液、MWD/LWK测量系统和特制的PDC钻头,并秀大刚度的钻具组合,大排量清洗井眼,并选用  相似文献   

11.
陈古1井是1口近5000m的重要科学探井,主要目的层为元古界,兼探S3,S4油层,岩性主要为砾岩,泥岩,碳质泥岩,硬脆性泥岩,玄武岩,泥化玄武岩,石英岩及花岗岩等,由于地层复杂,存在多套压力层系,钻井液技术是该井的关键技术,根据地层特点,钻井工程要求和满足保护油气层的需要,一开使用聚合醇无毒钻井液体系,解决了复杂井段的防塌,防卡,扭方位等复杂问题,四开采用KCl-石灰分散型钻井液体系;该体系抑制能力强,性能稳定,维护处理简单,满足了陈古1井沙河街组地层钻进需要,井壁稳定,井下安全,井径规则,具有明显的防塌效果;五开使用水包油钻井液,该钻井液密度在0.95-0.99g/cm^3之间可调,在150℃条件下乳化稳定性好,具有良好的流变性及高温热稳定性,完全满足4000-5000m超深井欠平衡钻井的需要,现场施工表明,该井钻井液技术满足了常规钻井工程需要及欠平衡钻井施工要求,很好地保护了油气层。  相似文献   

12.
伊朗TBK气田严重漏失与严重坍塌地层钻井液技术   总被引:5,自引:0,他引:5  
TABNAK气田是伊朗南部位于波斯湾近海岸的一个出露背斜,地层岩性主要是碳酸盐岩和页岩。该气田地层裂缝发育,钻井过程中井漏和井塌问题非常严重,钻井作业十分困难。一开采用微泡沫钻井粗泡沫堵漏工艺;二开采用稳定泡沫钻井液;三开采聚磺钻井液;四开采硬胶泡沫钻井液;五开和六开采用随钻堵漏技术与低密度水包油钻井液相结合的方法。钻井过程中防漏堵漏效果好。现场应用表明,该套钻井液体系密度低,防漏,防塌效果好,抗盐,抗钙和携砂能力强,机械钻速快,钻井施工顺利,成本低,基本解决了TBK气田表层钻井和固井漏失问题,据TBK-2井,TBK-3井和TBK-6井完井统计,实际钻井液材料费用比预算分别降低了67.4%,81.0%和76.3%。  相似文献   

13.
柯深101井钻井液技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
柯深101井是集团公司的一口重点高难度井,设计井深为6850 m,采用3种体系、4项工艺的钻井液技术措施.在井深5000 m以上井段,使用不分散聚合物体系,钻井液技术主要以提高钻速为主,钻遇高压盐水层时,用BaSO4和BGH以73的比例加重,这有利于低压地层的防压差卡钻;进入低压带后加入2%SLD-1随钻堵漏剂,防止渗漏,加入2%的XC-1和XC-2、3%的YL-180封堵地层孔隙,并加入3%MHR-86润滑剂;在井深4100m以下为稳定井壁加入3%多元醇PE-l,顺利钻穿易粘附卡钻地层.在深部、易塌井段使用KCl聚磺体系,在4814.9~5200 m井段,钻井液中未加入KCl,维护以磺化处理剂胶液为主;在5200~5600 m井段,加入5%KCl,并保持多元醇PE-1和KCl的含量;在井深5600 m以下井段,钻井液维护以磺化处理剂为主,防塌剂以阳离子乳化沥青为主.小井眼段(ψ149.2 mm×6850 m)使用钙处理欠饱和盐水体系,该钻井液性能稳定,粘度和切力小,使钻进正常,起下钻畅通无阻,开泵顺利.  相似文献   

14.
B国Syl气田地质结构复杂,在已布的21口井中,钻井过程中卡钻9口井,报废7口井,出现各种复杂23次。为了能够更好地开发Syl气田,B国国家天然气田有限公司与中石化合作,在Syl气田布井4口,Syl25井是合作的第一口井。Syl25井设计井深3 200 m,实际完钻井深3 560 m。通过室内试验模拟,优选不同体系以应对不同开次地层。施工过程中,通过适当提高膨润土含量和抑制能力,避免粉砂岩钻进振动筛大量跑浆问题;保持良好的流型冲刷井壁,并辅以工程划眼,克服了Syl区块砂岩段的瞬间小井眼问题;选用胺基聚醇钻井液体系应对Syl区块四开井段井壁稳定问题。在设计基础上,配合钻井、地质加深钻进至3 560 m,钻探开发了3 200~3 560 m井段,该井段是B国钻井史上从未钻探地层,获得了该井段地质岩性资料,并在该井段额外发现7套高产气层,完钻测试收获日产量为6.4×105 m3/d的工业气流。   相似文献   

15.
胜利石油管理局海洋钻井公司23年来,在渤海湾4870km^2的海域内,已打井348口,完成钻井进尺737866m。在钻井实践中海水钻井液技术的形成过程为:1978-1985年为海水钻井液技术发展的初期,由于钻井液处理剂使用针对性不强,井下复杂情况较多;1985年至1988年使用淡水钻井液,为了打好探井,避免沥青类产品对地质荧光录井的影响,研制成功了MHP无荧光防塌剂,保证了荧光录井和固井质量,稳定了井壁,保护了油气层;1990年至今采用以PAC141为主处理剂的海水低固相不分散钻井液,钻井施工顺利,进身质量、固井质量合格、负压投产一次成功,表皮系数低,堵塞比小,LC50值大于10000mg/L,达到了环境保护的要求。随着科学技术的发展,保护环境,保护油气层,适应恶劣的钻井条件,是今后新型海水钻井液的主攻方向。  相似文献   

16.
前9井是中原油田白庙构造北翼的一口评价井,完钻井深为4296m。该井沙二及沙三段地层易缩径、掉块及垮塌,从而引起起下钻遇阻划眼,造成井下复杂。采用了聚磺钾盐钻井液体系,因沙河街地层缩径、垮塌引起井下复杂,造成井眼两度报废填井侧钻。第二次侧钻时采用黑色正电胶-聚合醇钻井液。现场应用及与老井眼钻井情况对比表明;黑色正电胶-聚合醇钻井液有很好的抑制防塌性及较强的井眼净化能力.很好地解决了沙河街组地层缩径、垮塌掉块等现象,井眼稳定;同时具有很好的润滑性及油气层保护作用,保证了钻井施工安全顺利;而且维护方便,性能稳定。  相似文献   

17.
建35-3井是建南南高点低压易漏地质构造上的一口开发井,该井在φ311.2 mm井眼采用空气钻井技术钻至井深2 690 m,然后下入φ244.5 mm技术套管.为了解决空气钻井达到设计井深后,替入钻井液再下套管、注水泥固井面临井壁水化失稳和井漏等问题,决定在该井直接进行空井固井作业.通过分析固井技术难点,并采取非插入武正注反灌注水泥固井作业,选用双凝双密度水泥浆体系,用增韧防漏水泥浆作尾浆,该井实现了低压易漏地层全井封固,而且施工顺利,固井质量合格,值得借鉴和推广.  相似文献   

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