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抽稠泵在塔河油田高粘原油开采中的应用 总被引:4,自引:4,他引:0
介绍了抽稠泵的结构及工作原理,给出了其主要技术参数和适应范围。在塔河油田10口井的应用表明,抽稠泵适应于塔河油田稠油开采,能延长油井的免修期,且不会引起水锥、水淹,但对于原油乳化严重的油井,须采取相配套的井筒降粘措施。 相似文献
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针对塔河油田液压反馈式抽稠泵由于泵漏失导致的检泵次数逐渐增多的问题,进行了防漏失研究。抽稠泵与当量泵径接近的常规泵的参数对比表明:常规抽稠泵存在进油阀阀球直径、进油阀阀座流道偏小的问题,从而造成泵阀关闭滞后或关闭不严,最终导致漏失。利用阀球运动速度与阀球阀罩径向、轴向间隙实验,分析了抽稠泵阀球阀罩径向、轴向间隙的合理性,对抽稠泵进油阀位置、阀球尺寸、阀球密度、阀球阀罩径向间隙进行了优化。经现场试验,优化后的抽稠泵明显降低了漏失,提高了泵效,延长了检泵周期,具有良好的推广价值。 相似文献
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1 研究背景目前 ,中原油田使用的机采设备绝大多数都是游梁式抽油机 ,光杆悬挂装置是悬挂器加一个方卡子。这种悬挂方式存在的问题是 :悬挂的应力点都集中在一个方卡子上 ,易造成光杆从这个位置断脱。光杆断脱后 ,即使有备卡座在井口 ,也必将造成油井停产。同时光杆断脱后的其它危害也很大 ,比如 :以前因为没有两极悬挂装置 ,因光杆断脱造成抽油机空转烧电机的井有 10口 ;光杆断脱井口喷油造成污染的井有 2 7口 ;因光杆断脱礅断油管造成躺井 ,上作业打捞的井有 5口 ;影响原油产量 5 2 0t,冬季停井还要发生扫线运费。从以上可以看出 ,光杆断… 相似文献
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低泵效生产的抽稠泵在塔河油田普遍存在,严重影响了机抽井的生产时效,常用的正反洗井的处理方法基本无效。通过对塔河采油二厂机抽井的统计分析,认为造成抽稠泵低泵效生产的主要原因是冲程损失、供液不足、油稠、漏失的影响。提出通过储层改造、加强注水、合理抽汲的方式保证抽稠泵抽汲过程中有较高的沉没度;同时使用高强度的抗拉抽油杆,口径大、进油通道短、抗磨、抗腐蚀抽稠泵的方式提高泵效。 相似文献
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抽油杆柱断脱原因剖析与综合防治 总被引:5,自引:0,他引:5
抽油杆柱的断脱是影响油田正常生产的主要因素之一。本文结合陇东地区的抽油杆柱断脱资料,对抽油杆断裂、抽油杆脱扣、滑杆断脱、光杆断裂、游动阀罩断裂等情况进行了全面剖析,提出了综合防治抽油杆断脱的措施,实施后见到了显著效果。 相似文献
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塔河油田超稠油区以稠油电泵开采为主,随着国际油价大幅下跌,电泵因耗电量大、检泵费用高及地面维修成本高等问题造成采油效益变差,为此,开展了大排量抽稠泵替代稠油电泵应用实践。为提高70/32、83/44大排量抽稠泵的超稠油适应性!先后开展了改进凡尔球及球座、加泵筒强度、优化泵挂深度及泵间隙等技术攻
关。通过提升大排量抽稠泵适应性,现场替代稠油电泵应用22口井,减少直接费用1421.2万元,日节约用电880kW.h/井,有效降低稠油开采成本,解决了超稠油区抽稠泵无法生产难题。 相似文献