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针对某1 000 MW超超临界燃煤机组在实际运行存在的能耗较高的现状,用自主开发的电厂热力系统模块化集成优化软件对机组热力系统进行模拟,分析了循环水泵运行方式的经济性以及机组冷端优化方案的节能效果,分析结果表明:对于机组在循环水温越高的工况,定频冷端优化煤耗与变频冷端优化煤耗一致,定频调节和变频调节并无差异。而在循环水温较低的工况,变频冷端优化煤耗比定频冷端优化煤耗更低。循环水泵变频经济性优势主要集中在较高的运行负荷以及较低的循环水温的工况范围。冷端优化主要通过影响汽轮机的出力和耗能设备如循环水泵等耗功进而影响机组经济性,随着机组运行工况负荷越低,冷端优化收益越显著。研究结果对同类型机组的节能改造具有一定借鉴和指导意义。 相似文献
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辽河油田油气集输公司在输油泵机组上先后推广应用了高压内反馈串级调速技术、高压变频调速技术和中低压变频调速技术,实现了各时不同输量工况与输油泵转速的最佳匹配,消除了由泵管压差所产生的节流损失,降低了单位输油能耗,创造了节电率大于30%的良好节能效果。 相似文献
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为保证空调器的产品质量及规范空调器市场服务,依据GB/T7725—2004,并参照日本JIS 8615—1999标准,以及与某公司技术协议的相关要求,研制了一套7.5 kW空调器实验室.该实验室采用了空气焓差法进行测试.传统焓差实验室制冷机组通常使用HCFCs类工质R22.基于节能环保的要求,该实验室的制冷机组以制冷剂R404A替代了R22.为了验证实验室的测试能力,分别进行了极限低温工况、极限高温工况、极限湿度工况及工况调整速度实验.实验结果表明,该实验室可满足对空调器性能的测试要求. 相似文献
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采用智能化变频控制,对中央空调进行系统优化,能消除中央空调设计和使用中的能耗富余量,在完全不影响制冷效果的前提下,水泵电机节电率可达40%以上,同时优化主机运行工况,可降低主机能耗10%左右. 相似文献
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为有效降低供水能耗,提高供水可靠性,对传统的空调供水工况调节方式和变频恒压调节方式进行分析,研究了2种调节方式的原理和能耗情况,并通过改造实践,阐明了对制冷站空调供水泵进行变频控制的改造与传统节流调节相比,具有显著的节能效果. 相似文献
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为了对脱硫系统罗茨氧化风机进行节能改造,首先建立脱硫最佳氧化风量模型和罗茨氧化风机变频模型,其次对中试基地的罗茨风机进行了变频改造以及氧化风试验.根据脱硫系统入口SO2浓度、烟气量和吸收塔液位建立最佳氧化风模型,由罗茨风机变频模型得出最佳频率,确保实时送入最佳氧化风量.风机变频改造后的氧化风试验表明,不同工况下送入的氧化风量满足亚硫酸钙氧化的需求.石膏样品中含水率在10% ~20%之间,碳酸钙含量3%以内,石膏含量90%以上.改造后脱硫效率稳定,变频运行工况下罗茨风机能耗下降了20% ~40%.在不同工况下,罗茨风机变频运行,送入最佳氧化风量,脱硫系统运行正常,能耗明显降低. 相似文献
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国内酮苯装置经过不断改造、创新,其工艺、设备和仪表控制水平有了较大提高,虽然不同炼厂的酮苯装置加工的原料不同、生产方案不同,但在安全气回收、滤液循环,结晶与冷冻的匹配方面基本相同,可以采用撬装形式的活性炭纤维吸附装置,对安全气中的丁酮和甲苯进行回收,降低溶剂消耗,实现达标排放;采用脱蜡和一段脱油的高、中部滤液进行循环回用,降低总的新鲜溶剂稀释比,最终降低装置能耗和回收冷量;采用以氨压机组提供的冷量来确定装置处理量为主的生产操作模式,并在质量控制上实现卡边操作,装置电耗最大降幅29.76%,最小降幅4.01%.以上技术无需大的投资,建设期短,效果显著,装置能耗可降低25.70kg标油/t原料,混合溶剂消耗可降低0.90kg/t原料.装置在技术改造,或短期小修时,建议应用这些降低溶剂消耗、节约能耗和改善操作环境的新技术. 相似文献
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结合西北电网机组一次调频及AGC全网试验情况,对火电机组一次调频及AGC试验中存在的技术问题进行了较为系统、全面的阐述和分析,对一次调频及AGC涉网技术管理工作提出相应的建议。通过试验发现不同电厂机组一次调频性能差异很大,部分机组一次调频性能不能满足电网运行要求,需进行优化和完善。试验结果表明并网机组投入一次调频和AGC功能可显著提高电网频率稳定陛,改善电网频率动态品质。 相似文献
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A油田部分油井存在供液不足、泵效低、耗电高等问题。要提高油井泵效和节能效果,就需要降冲次。在成本、改造技术难度等方面对比了各种降冲次方法的优缺点,最终确定采用安装节能减速器的方法来降低冲次。在抽油机的电机和减速箱之间增加一套辅助减速装置即为节能减速器。减速器可大幅降低抽油机的惯性负荷,因此能起到一定的节能作用。介绍了节能减速器安装尺寸的确定方法。A油田在126口井安装、应用了节能减速器。安装节能减速器后,126口井平均消耗功率由3.526kW下降到3.000kW,综合节电率达到14.08%;系统效率由5.943%上升到7.116%;平均单井日节电13.2kW.h,预计可实现年节电60.7×104kW.h;抽油机运转较平稳,减小了惯性载荷,从而减少了抽油机的机械故障;优化了油井运行参数,提高了泵效,减少了杆管磨损。 相似文献
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为了进一步降低凝结水泵运行的厂用电率占比,解决超超临界机组参与电网深度调峰工况下凝结水泵变频控制节能效果受限的问题,通过在1 000 MW超超临界机组上开展现场试验并获取特性数据,针对当前运行现状提出一种适合深度调峰且机组热力系统安全的凝结水泵变频控制策略,并加以实施和变工况验证。优化运行结果表明:该控制策略在保证机组安全稳定运行的前提下,能有效降低凝结水泵的功耗,凝结水泵耗电率由0.218%下降至0.152%;在低负荷阶段节能效果更为显著,在500 MW工况下,凝结水泵功耗由1 057 kW下降至633 kW,下降了40.1%;在400 MW工况下,凝结水泵功耗由1 035 kW下降至512 kW,下降了50.5%。 相似文献
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风力制冷作为风能利用方式之一,在解决城市制冷高能耗、农村冷冻等方面都不失为一种简单、可靠、有效的实用技术。开发和应用风力制冷技术对于节省常规能源、改善我国的生态环境都有重要的现实意义。通过对风力制冷技术的特点与应用的可行性分析,预测了风力制冷的市场需求,并对今后我国风力制冷技术产业的发展提出了建议。 相似文献
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大庆油田第八采油厂为了实现"十一五"期间将机采系统单井日耗电降低在80kW.h/d以下的目标,对全厂新投产井和老油田生产井的机采系统进行了理论计算和现场情况分析,制定并实施了有针对性的节能措施。对于新投产井,利用最佳冲程和冲次校核载荷、扭矩,优选机型及装机功率,对抽油机、电机进行优化匹配。对20个新区块采油工程方案中2272口井采取优选节能措施后,平均设计载荷和装机功率分别降低了28kN、9.8kW,平均单井日耗电由措施前的85.7kW.h/d降低至65kW.h/d,累计节电5600×104kW.h。对于老油田生产井,通过采取优化抽汲参数、加强盘根盒管理、进行抽油机节能改造等措施,并试点应用了间歇采油技术、往复式潜油泵采油技术、智能抽油装置采油技术,使全厂机采系统平均单井日耗电、吨油电耗降低到了78.3kW.h/d、58.6kW.h/t,实现了节能目标。 相似文献
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针对大功率缺失下快速频率响应的需求,鉴于常用静态模型无法准确描述水电机组随外部参数变化而具有的动态频率特性,从水轮机工作本质出发,在全参数模型的基础上,视水轮机接力器行程按直线规律变化,且认为不同工况下混流式水轮机的流量系数以及效率相等,并以此分析建立考虑外部参数的混流式水轮机动态模型。算例表明,所建立的动态模型既能够规避全参数模型传递系数求取复杂等问题,又能相对准确地对混流式水轮机快速频率响应动态特性加以描述。以此模型应用于相关仿真计算中,可针对机组所处外部参数的不同,准确估计混流式水电机组的动态频率响应能力,为频率响应资源的合理配置提供依据。 相似文献