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深海浮式钻井平台是进行深海油气开发的重要基本设备,与陆地结构相比,其所处海洋环境十分复杂和恶劣,因而对焊接质量的要求非常严格.根据半潜式钻井平台钢结构的特点和建造要求,介绍了焊接管理体系、焊接工艺设计与策划、焊接工艺评定的特殊要求、上下船体的合拢要求、疲劳改善工艺、焊接质量的追踪、分析与改进等,为建造大型半潜式钻井平台提供了有用经验. 相似文献
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利用OK Tigrod 55焊丝,采用手工钨极氩弧焊对35CrMo高压水泥固井管线进行整管焊接试验,焊后进行了焊接接头的拉伸、弯曲、冲击等力学性能试验,测试硬度,并检验了焊缝宏观形貌,观察了焊缝微观组织。结果表明,采用拟订的焊接工艺参数和热处理方式,焊接接头力学性能良好,达到项目设计要求;熔合线及热影响区的冲击吸收功高达175~191 J,主要原因是在二区域内形成了细小、等轴的铁素体+珠光体组织;焊缝中心的冲击吸收功相对较低(96 J),主要原因是形成了柱状晶及贝氏体组织。该焊接工艺方案已成功地应用于高压水泥固井管线建造中。 相似文献
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雅克拉凝析气田位于新疆塔里木盆地,气藏具有埋藏深(5000~6000 m)、地层压力高(56~58.00 MPa)、温度高(146~150℃)、腐蚀环境复杂(高CO2、高Cl-、低PH、低H2S)等特点,单井高压集输管线采用抗腐蚀的06Cr13不锈钢管材.本文从06Cr13不锈钢性能、材料及其焊接性能出发,介绍了06Cr13不锈钢管材焊接技术及其要求,确保使高压集输管线用06Cr13钢管的焊接性能指标满足设计要求,确保高压集输管线后期正常运行. 相似文献
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为改善AISI 4130钢表面硬度和腐蚀磨损性能,用高功率激光器在AISI 4130钢表面制备淬火层,利用扫描电镜(SEM)和X射线衍射仪(XRD)研究不同功率淬火试样的微观结构,利用电化学工作站分析淬火前后试样的耐蚀性能,利用维氏显微硬度仪对淬火试样截面进行硬度测试,采用往复摩擦磨损试验机,测试不同淬火试样的耐磨损性能。结果表明,激光淬火后AISI 4130钢表面主要为马氏体组织和富Cr碳化物颗粒。基材、2.0 kW淬火试样及2.2 kW淬火试样的维钝电流密度依次为60.00、102.28和108.58μA/cm2,淬火试样的耐蚀性降低。激光处理后,淬火层表面硬度提高了85%以上,AISI 4130钢基体与2.0和2.2 kW激光淬火试样的平均摩擦系数分别为0.366、0.293和0.195,摩擦系数下降,淬火试样的耐磨性提高。 相似文献
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南京扬子乙烯工程聚乙烯装置中的所有需X射线探伤的碳素钢管均要求手工钨极氩弧焊打底,芳烃工程工艺管线的焊接大都需要用氩弧焊焊接。这里浅谈一下碳钢水平固定管的手工钨极氩弧焊打底操作技术。 1.焊前清理氩弧焊要求焊件、焊丝的清洁程度高于电 相似文献
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某甲醇厂集气管线由ICr18NigTi不锈钢管和12CrlMoV耐热钢管组成.使用过程中,沿不锈钢与耐热钢的异种钢焊接接头发生了断裂,需对管线进行焊接修复.为确保焊接工艺合理 相似文献
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焊接热循环对ASTM4130钢热影响区组织及韧性影响 总被引:3,自引:2,他引:1
采用金相、扫描电镜(SEM)和焊接热模拟方法,研究了不同峰值温度和焊接线能量对ASTM4130钢焊接热影响区(HAZ)显微组织、冲击韧性和断口形貌的影响.结果表明,ASTM4130钢热影响区除回火软化区外均发生脆化现象.当峰值温度为1200 ℃和1350℃时,由于晶粒粗大,且产生了贝氏体、未回火马氏体和M-A组元等非平衡组织,其冲击韧性损失达母材的94.5%,脆化现象最严重.当峰值温度为950℃,冲击韧性较低的原因是该区产生了未回火马氏体和块状铁素体.当峰值温度为800℃时,晶界附近碳化物聚集和不均匀分布,以及块状铁素体的存在,造成该区发生脆化.焊态下焊接线能量对ASTM4130钢粗晶区的冲击韧性影响较小. 相似文献
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<正> 高压工程中广泛使用的高压容器和管线长期处于特高温或特低温的使用状态,甚至处于具有化学侵蚀的环境中,所以常常要求采用特殊的合金钢来制造它们。大型的厚壁管容器可以用钢板焊接制作,或者用锻造方法生产的无缝筒体制造。这类无缝管的生产方法可追溯到1899年埃阿哈德发明的制管方法(EhrhardtProcess)。以他的名字命名的这种穿孔 相似文献
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高强钢X70海管的药芯焊丝气体保护焊工艺 总被引:1,自引:1,他引:0
针对X70管线钢使用范围广泛,而采用焊条电弧焊焊接效率不高的情况下,本文对使用气保护药芯焊丝焊接X70钢的焊接工艺进行了研究.依据X70钢的焊接性能与海管使用环境的要求,进行了焊接工艺试验.依据美国石油行业标准API 1104和HZ25-3/1焊接检验规格书对试验结果进行了分析,试验结果表明:焊缝经NDT检验,质量合格,力学性能良好.该焊接工艺成功应用于HZ25-3/1项目的X70管线立管的预制焊接中,焊接接头质量合格,焊接效率较采用焊条电弧焊工艺提高1倍以上. 相似文献
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长输管线发展趋势与“西气东输”二线焊接 总被引:2,自引:0,他引:2
长输管线的发展趋势是高钢级、大口径、长距离、高压输送,施工环境多为高寒地带以及腐蚀性强的服役环境.本文介绍了管线建设发展趋势及我国管线的建设概况,结合"西气东输"二线工程建设,较为详细地介绍了X80管线钢的焊接特点及方案. 相似文献
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