共查询到20条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
针对SUS430F不锈钢轴在冷拔校直工序后开裂的问题,对开裂试样的宏观形貌、微观形貌、化学成分、金相组织和力学性能进行了检测和分析,并结合有限元分析结果查明了开裂的原因。检测结果表明:SUS430F不锈钢轴的化学成分和力学性能不满足技术要求,组织及第二相的分布情况不理想;有限元分析结果表明:冷拔工序中棒料与模具工作区接触的区域存在较大的应力集中,当应力超过临界应力时,在近材料表面处的第二相与铁素体基体界面处会萌生孔洞与微裂纹,在后续冷拔及校直工序中,微裂纹与孔洞在应力的作用下逐渐长大、聚集、扩展,最终发生了开裂。 相似文献
2.
3.
4.
分析了消失模铸造铸铁件金属渗透缺陷的形成机理,指出涂层开裂是造成金属渗透的主要原因。建立模型分析了涂层开裂的原因,运用材料力学理论建立了涂层开裂的判据,并在生产现场进行经验。 相似文献
5.
6.
7.
8.
9.
对HP 295拉延月牙开裂缺陷样品进行失效分析,探讨缺陷的形成原因。结果表明:月牙开裂缺陷的形成主要与冲压拉延的应力状态、材料中的沿轧制方向分布较多细长MnS夹杂有关,中心偏析、较明显的带状组织进一步促进了月牙开裂缺陷的形成。 相似文献
10.
11.
42CrMoA钢主轴在锻造后无损检测时发现内部有缺陷。采用宏观分析、扫描电镜观察、能谱分析、金相分析、化学成分分析、力学性能分析等方法对主轴缺陷的性质、成因和对主轴的影响进行了分析。结果表明:主轴内部缺陷为外来夹杂物,主要包含Al、Si、Ti、Ca、Mg、Na、K等元素的氧化物,主要为钢液或渣液冲刷熔蚀脱落的耐火材料形成的复合夹杂物,以及少量保护渣、炉渣,这些外来夹杂物集中分布在主轴的心部,其他位置的化学成分、内生夹杂物、金相组织、力学性能检测结果正常。通过优化浇铸工艺、挡渣设计等措施可以减少外来夹杂物。 相似文献
12.
13.
14.
15.
16.
通过化学成分分析及金相检验手段,对3Cr13不锈钢传动轴表面细纹的产生原因进行了分析。结果表明,3Cr13不锈钢中严重的带状组织偏析及大块状夹杂物是导致传动轴表面产生细纹的主要原因,同时,调质处理加深了表面细纹的扩展。 相似文献
17.
18.
19.