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梁睦 《中国铸造装备与技术》1994,(1)
高温退火炉的改造梁睦(郑州纺织机械厂河南郑州市:450053)主题词退火炉,改进郑州纺织机械厂铸造分厂原采用烧焦炭的火焰反射炉进行球墨铸铁和白口铸铁毛坯件的高温退火热处理,据测,该反射炉的热效率只有1.06%,因此该厂决定对该炉进行改造。根据厂里煤气... 相似文献
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本文研究了砷和钛对水冷金属型离心铸造球墨铸铁管铸态组织、退火组织以及退火后铸管性能的影响。 相似文献
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观察了球墨铸铁正火,退火后氧化皮的宏观组织和微观组织,据此,提出根据氧化皮的色泽和形态,可大致判别正火。退火温度。 相似文献
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我厂自1954年来就利用完全退火的球墨铸铁来代替农业机械上全部的可锻铸铁零件和铸钢件,经十年的田间工作考验,证明是完全可行的,但仍然不能避免在退火过程中的变形和严重的氧化皮。因此整形和重清理的工作量极为繁重,生产周期很长。自去年在部分零件上改用韧性铸态球墨铸铁成功后,由于退火变形的废品完全消灭。清理工作量大为减轻,生产周期大大缩短。 相似文献
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《热处理技术与装备》2015,(6)
通过金相组织观察、硬度检测、冲击韧性测量和断口分析,综合分析退火处理前后QT350-22球墨铸铁的显微组织和性能。实验结果表明,由于QT350-22球墨铸铁的铸件基体组织存在一定数量的珠光体,因而其低温冲击韧性较低;退火处理可以减少基体中珠光体数量和细化铁素体晶粒,明显提高铸件的低温冲击韧性。优化QT350-22球墨铸铁的化学成分和严格控制铸造工艺参数,并配以适宜的退火工艺,可以改善QT350-22球墨铸铁的产品质量,满足低温抗冲击的性能需要。 相似文献
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采用光学显微镜(OM)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和硬度计等对QTNi4MoV球墨铸铁在淬火和回火过程中的组织及硬度变化规律进行了研究。结果表明:经1323 K保温4 h的石墨化退火处理后,QTNi4MoV球墨铸铁的组织由石墨球+残留奥氏体+针状贝氏体组成,硬度约为40 HRC;再经1223 K保温1 h油淬后,QTNi4MoV球墨铸铁的组织由石墨球、马氏体和残留奥氏体组成,硬度为48.5 HRC;淬火后QTNi4MoV球墨铸铁的组织具有良好的回火抗力,回火温度达到773 K时,其淬火马氏体才开始分解;经773 K保温3 h的一次和二次回火后,QTNi4MoV球墨铸铁的组织为石墨球、回火马氏体和少量残留奥氏体,硬度值分别为47.5和46 HRC,抗拉强度高于900 MPa,满足铝合金压铸模具服役时对其制造材料在力学性能方面的要求。 相似文献
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部分或全部原始再结晶的高温热处理,已广泛用来提高合金球墨铸铁轧辊的综合机械性能和使用性能。目前在研究Ⅲ类退火法对用铬、镍.铝、铜不同程度合金化的球墨铸铁性能的影响。早已查日月,要提高铬镍合金球墨铸铁的热稳定性和抗弯强度, 相似文献
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球墨可锻铸铁的机械性能高于可锻铸铁,与球墨铸铁相近,材质的均一性好,石墨化退火时间只有可锻铸铁的一半,且原材料的要求较低,可用普通地方生铁,其铸造成本低于球墨铸铁而与可锻铸铁相当。为此;将我厂原用球墨铸铁(QT400-10)生产130汽车前后轮毂改用球墨可锻铸铁(QKT400-10)铸造,而工艺仍为原球铁铸造工艺 相似文献
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本文以球墨铸铁QT450-10、QT500-7为研究对象,根据铸件原热处理生产工艺中存在的组织形态粗大及分布不均匀等问题,提出了退火工艺的优化方案,研究了不同退火工艺条件下球墨铸铁的组织形态和铁素体、珠光体及石墨的含量,并对台车式退火炉的炉温不均匀问题提出了改进意见.实验结果表明,采用合理的退火工艺,并在生产条件下保证... 相似文献
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众所周知,金属型离心铸造球墨铸铁管的工艺是一项应用较广、生产效率较高的方法。为了保证获得纯铁素体基体组织的铁管,必须对铸件进行高温退火和低温退火热处理,只有这样,铁管材料的机械性能才能满足QT42—10的要求。而球铁管的退火时间、尤其是高温退火时间又密切地与铁管的质量以及生产过程有夫。因为过长的高温退火时间不只会引起铁管的变形(长度弯曲、断 相似文献
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本文研究了热处理工艺对球墨铸铁力学性能的影响。结果表明,低温热处理(725℃正火或球化退火)能保证球墨铸铁零件具有一定的综合力学性能和良好的工艺性能。 相似文献
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研究了不同化学成分的球墨铸铁的冲击韧性,试样在加工前经720℃退火或900与720℃的两阶段退火。试验了不同温度下,含碳、硅和磷量对球铁无缺口试样冲击韧性的影响。试验结果还表明:合金元素降低球墨铸铁在-70℃下的冲击韧性,其从大到小的顺序是,铬、镍、铜、钼。 相似文献
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