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本文介绍了用冲天炉铁水生产大功率柴油机蠕铁气缸盖的经验,蠕化剂以1~#稀土硅铁为主,加入少量6~#稀土镁合金引爆.造型工艺与原合金铸铁大致相同.改用蠕铁后使合金铸铁缸盖的渗漏、使用时开裂等问题基本上获得解决,提高了使用寿命,降低了成本. 相似文献
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冲天炉熔炼条件下蠕墨铸铁排气管的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
在冲天炉熔炼条件下,通过对焦炭质量及蠕化剂中镁和稀土含量的控制,使铁水中硫的含量在一定范围内波动;通过对炉况的控制,使铁水的温度达到1480℃左右,且铁水无氧化现象,从而达到生产蠕墨铸铁排气管的目的。 相似文献
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我厂1981年生产J1113A压铸机产品时,采用蠕墨铸铁铸造液压系统中的高压阀体,获得了较球墨铸铁更为理想的效果。我厂蠕铁蠕化工艺采用“非引爆”及6#合金“引爆”的二种方法,第一种方式采用稀土—硅—钙(Re20.8%,Ca12.79)合金作蠕化剂,将蠕化合金1.6%同萤石拌均匀(萤石量是蠕化剂的20%),一半置于铁水包内正对冲入铁水的一侧,另一半在 相似文献
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蠕墨铸铁具有一系列优良的机械、物理和工艺性能,作为一种新型的铸铁材质、近十余年来受到国内外铸造工作者的极大重视。当前国内试验和试生产蠕墨铸铁的单位甚多,但终因生产不够稳定而难于正常投产,生产不稳定的症结所在主要是:目前所采用的蠕化剂允许原铁水含硫量波动幅度太窄,另一方面蠕化剂的吸收率也不稳定。针对这两个问题,笔者进行了一系列的实验,发现用包钢一号稀土硅铁配合微量锑处理渡口钒钛铁铁水制取蠕墨铸铁时,允许原铁水含硫量波动幅度甚宽,还发现用旋涡冲熔法进行蠕化处理时,蠕化剂吸收率高,且稳定,试验表明采用本研究结果,有可能组织优质蠕铁的稳定生产。一、试验条件 相似文献
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一、钇基重稀土蠕墨铸铁柴油机缸盖的试制蠕化剂和铁水成份是获得蠕墨铸铁的关键因素。我们首先在电炉制取钇基重稀土蠕墨铸铁、取得经验后,再应用到冲天炉熔炼试制钇基重稀土蠕墨铸铁柴油机缸盖。 相似文献
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稀土在蠕墨铸铁中的适宜残留量范围 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了用铈组混合稀土金属和1#稀土硅铁合金作为蠕化剂时的稀土残留量上限REmax,下限REmin、残留量范围△RE。得出用混合稀土金属处理蠕铁时REmax=0.11%,REmin=0.038%,△RE=0.072%。而用1#稀土硅铁合金处理时,REmax=0.091%,REmin=0.037%,△RE=0.054%。并在此范围内两者的蠕化率都与稀土残留量有线性关系。本文同时还研究了硫对蠕铁中稀土残留量范围的影响。 相似文献
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控制蠕墨铸铁蠕化率的措施与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
作者阐述了在生产条件下、采用稀土锌镁铝蠕化剂,并应用由冲天炉微机最优化控制系统、铁水定量电子秤和加盖处理包组成的蠕铁生产控制系统,使蠕铁生产的主要环节得到科学的控制,从而有效地把蠕化率控制在于定的70±20%范围内,蠕化处理的一次成功率达90%以上。作者还强调了影响蠕化率的若干未被充分注意的问题;提出了用蠕铁断口宏观状态粗略判断蠕化率的方法。 相似文献
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稀土是一系列元素的总称,稀土中不同元素对蠕墨铸铁生产的影响不同。通过生产实践中遇到的问题来说明稀土中镧和铈的量对蠕墨铸铁生产质量的影响。结果表明,低镧蠕化剂会造成蠕化不均匀,且缩松倾向大;高镧蠕化剂,对铸件的漏渗问题有改善。 相似文献
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国内外生产蠕墨铸铁的主要方法有两种:1)、用稀土混合金属处理铁水;2)、用球化与反球化元素同时处理铁水。我们先后采用包头1#稀土硅铁、1#稀土硅铁加硅钙、自制稀土镁中间合金加钛铁和硅钙进行了工艺试验和生产试验,应用于大马力高速柴油机重要件的试制,一年多来初步取得成果。 相似文献
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