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用金相法扫描电镜、X射线衍射等手段对发生爆炸的高压消防气体钢瓶进行了宏观、微观形貌、材质、腐蚀产物及其原因进行了分析.结果表明:在瓶壁内侧尤其是靠近下部的位置发现有较多腐蚀凹坑;裂纹始于内壁,向外壁发展,且断口靠近内壁表面首先开裂的区域覆盖较多腐蚀产物;腐蚀产物主要是FeCO3;内壁有较多有利于腐蚀发生的条带组织,并且在内壁上发现许多始于腐蚀凹坑的穿晶裂纹,具有应力腐蚀开裂特征;其爆炸原因主要是,由于瓶壁靠近底部的位置发生了较严重的二氧化碳水溶液下的应力腐蚀所致. 相似文献
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冷凝器列管腐蚀失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
运用金相显微镜、X—射线衍射、扫描电镜和俄歇电子能谱分析仪对冷凝器列管腐蚀部位的腐蚀形貌、腐蚀产物进行分析,同时结合冷凝器列管的服役环境介质,所处应力状态和制做结构特点的分析,认为由于板管处的间隙造成氯离子的浓缩从而使冷凝器列管发生缝隙腐蚀,在应力作用下,裂纹从管外侧向内侧扩展造成泄漏,使材料发生应力腐蚀破裂。
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氯离子对316L不锈钢在连多硫酸中应力腐蚀的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
用恒变形U形弯曲试样应力腐蚀试验研究了长期服役在650~720℃下的316L奥氏体不锈钢室温下在0.38mol/L连多硫酸溶液及0.38mol/L连多硫酸 0.5mg/L NaCl溶液中的应力腐蚀破裂(SCC)行为。采用金相显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)对裂纹形态、断口形貌进行观察和分析。结果表明,该钢在0.38mol/L连多硫酸溶液中没有发生应力腐蚀破裂现象,而在0.38mol/L连多硫酸 0.5mg/L NaCl溶液中发生了应力腐蚀破裂,裂纹扩展为混合型,氯离子对钢表面钝化膜的破坏是诱发应力腐蚀破裂的主要原因之一。 相似文献
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热电厂波纹管开裂原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对某电厂使用几百小时而破损的3层不锈钢波纹管,进行了宏观、金相、断口形貌及腐蚀产物的分析.结果表明,波纹管破裂从内层开始,逐渐引发中间层和外层开裂;开裂是由于内层水蒸气结露,水蒸气中的氯化物浓缩而导致穿晶型应力腐蚀开裂;应力来自工作应力和冷加工残余应力.管壁上除环向裂纹,还有轴向裂纹,呈树枝状. 相似文献
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目的对氢气管道内表面开裂原因进行分析,为同类型管道的失效提供参考。方法针对设计压力4.8 MPa、设计温度50℃并在1998年投用的氢气管道,观察其宏观形貌,通过拉伸试验和硬度测试分析其力学性能,并对其进行金相组织分析和扫描电子显微镜观察,通过能谱测试分析其腐蚀产物成分。结果管壁没有明显的腐蚀减薄。管壁整体力学性能符合标准,被测试样韧性较好,未发生材质劣化。基体微观组织为正常的铁素体+珠光体,组织分布均匀,三通及弯管处的焊缝区出现了部分马氏体组织,容易诱发硫化物应力腐蚀开裂的发生。管道内壁存在裂纹及点蚀坑,裂纹扩展较深,且存在分叉,是典型的应力腐蚀特征;点蚀坑有聚集现象,有形成微裂纹的趋势。管道内壁存在腐蚀产物,说明输送的介质不纯净;腐蚀产物中含硫元素,说明介质中含有硫化物等杂质。结论管道操作压力较高,结合其他应力与介质的共同作用,导致管道内壁发生了硫化氢应力腐蚀开裂。 相似文献
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用金相显微镜、扫描电镜和X射线衍射分析方法对油气井集输用16Mn钢弯管失效件的显微组织、宏观形貌和产物组成进行了分析.结果表明,输送介质中的CO2腐蚀引起弯管内壁变形处出现腐蚀坑,并在输送压力和油、气、固多相流的冲刷作用下使弯管顶端内表面产生应力腐蚀,从而导致弯管发生破裂. 相似文献
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采用金相显微镜和扫描电镜分析了热力管线中不锈钢 波纹管破裂原因.该波纹管破裂特征与一般环向开裂不同,裂纹沿轴向扩展.分析认为,破裂 属穿晶应力腐蚀.引起应力腐蚀的介质是土壤中的氯化物,而应力则来自环向工作应力和冷 加工残余应力,而环向工作应力起主导作用。 相似文献