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采用SHS铝热-重力分离法制轩陶瓷内衬细弯管,研究了粉末预热温度对SHS反应过程和复合管质量的影响。实验发现,粉末和管材预热都有助于SHS反应和提高复合管质量。在本实验条件下,粉末预热温度120℃,烘干时间4h时,内衬管质量最佳。 相似文献
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基于重力分离SHS法制备陶瓷内衬复合弯管 ,研究了氧化铁粉末化学组成对SHS复合弯管内衬陶瓷的影响 .研究发现在铝热剂相同质量分数条件下 ,存在于工业原料Fe2 O3 粉末的杂质比SiO2 添加剂对燃烧过程的稀释效应更为强烈 .在工业原料Fe2 O3 +Al体系中加入适量的Fe3 O4+Al体系 ,使燃烧温度、蔓延速率及SHS反应转化率均有所升高 ;但加入过量的Fe3 O4+Al体系 ,虽然使蔓延速率进一步增大 ,但却引起燃烧温度和SHS反应转化率有所下降 .实验表明 ,在工业原料Fe2 O3 +Al体系中加入 1 5 %的Fe3 O4+Al体系 ,使复合弯管内衬陶瓷性能达到并超过用分析纯Fe2 O3+Al体系所制备的复合弯管内衬陶瓷性能 . 相似文献
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介绍了国内X70,X80和X100级高级管线钢和热煨弯管的技术发展,对比分析了这些X70、X80、X100高级管线钢热煨弯管生产工艺的不同点,总结出了高钢级弯管应采用的工艺及参数和思路。对进一步推动我国油气管道建设用高级管线钢热煨弯管应用、生产和使用技术的提高具有较好的借鉴指导作用。 相似文献
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通过断口分析、化学成分分析和金相检验等方法对某盘架管路弯管的断裂原因进行了分析。结果表明:该盘架管路在生产过程中因非正常使用工具校形导致弯管根部存在较大的残余应力;另外,工具校形在弯管表面产生的机械损伤形成了应力集中,促进了裂纹的萌生;加之弯管焊缝热影响区晶粒粗大降低了该处材料的疲劳强度;上述因素综合作用最终导致弯管在耐久振动试验中于焊接热影响区的机械损伤处发生疲劳断裂。 相似文献
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某电厂高温再热蒸汽疏水罐液位计取样管道弯管在运行中发生泄漏。采用宏观观察、化学成分分析、金相检验、硬度测试等方法,对弯管泄漏的原因进行了研究。结果表明:该弯管发生了应力腐蚀开裂,制造弯管时的热处理工艺控制不当,且内壁下部积水提供了腐蚀环境,最终导致弯管发生开裂并泄漏。 相似文献
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某LC65-2205双相不锈钢焊管在热弯成形后进行低温冲击试验,发现弯管焊缝的冲击性能严重降低。采用金相检验、断口分析、热处理工艺验证等方法,研究了热弯成形对弯管焊缝低温冲击性能的影响。结果表明:焊管热弯成形过程中冷却速度较慢导致大量σ相析出,使位错滑移受阻,大量位错聚集在弯管焊缝并造成应力集中,最终导致焊缝的低温冲击性能显著下降。 相似文献
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刘丽萍 《中国新技术新产品》2010,(19):160-160
内衬是CFB锅炉重要的组成部份,本文总结了热发电公司300MWCFB锅炉内衬施工过程中的经验和心得,提出了CFB锅炉内衬施工的一些建议。 相似文献
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锅炉管道中口径小于Ф200mm的汽水和蒸汽连接管形状复杂,适于采用冷弯方法进行加工制造。若制造工序安排为夸管-弩后平台摆样下料-坡口-焊接-热处理-检验,尤其对管端短、形状复杂的弯管,弯后平台摆样下料、倒运、加工坡口、焊接、热处理工序的操作难度将非常大;而通过预先测定冷弯管的仲长量,在弯制加工前落料时,将单件弯管的总长度提前减去所有弯管角度的总伸长量,采用:直管下料-坡口-焊接-热处理-无损探伤-弯管-检验的工艺流程,将可以大大降低工序操作难度、提高工作效率、降低生产成本。同时,由于提前减去了弯制加工过程中的伸长量,对于大批量的弯管加工,将会大量减少管材的使用数量,降低材料成本,提高经济效益。 相似文献
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弯管流量计在供热计量中的应用分析 总被引:2,自引:0,他引:2
文章介绍了弯管流量计在我公司热电机组一抽蒸汽出口计量的应用情况、弯管流量计在供热计量中的独特优点,并结合流体计量的理论对弯管流量计与孔板流量计、涡街流量计的性能差异作一简单分析。 相似文献
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通过建立图像处理与分析系统,利用计算机数码技术对金相试样的显微组织进行采集、处理、分析以及晶粒度评定,从而代替传统的金相分析技术和晶粒度评定方法。结果表明:在该系统下采集的显微组织图像清晰,晶粒度评定也相比传统方法更加快捷、准确;该系统已应用于川气东送管道工程X65和X70钢级各种规格热煨弯管的金相检验,能够满足川气东送管道工程用热煨弯管的金相检验要求。 相似文献
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热水管道弯管流量计的差压测量误差分析 总被引:2,自引:0,他引:2
本分析了应用弯管流量计测量热水流量时,在弯管取压点存在高度差的情况下,常规差压测量技术产生动态测量误差的原因,并提出了采用在线测量动态补偿的方案以消除这种误差。 相似文献