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同塔并架多回线路采用不换位架设导致电气参数三相不对称,使得潜供电弧难以自熄,在超高压输电线路甚至出现了瞬时故障重合闸重合不成功的情况。针对这个问题,建立了500 kV同塔双回不换位线路潜供电流和恢复电压的计算模型,并应用PSCAD/EMTDC软件,从相序排列方式、故障相别、线路长度三个方面对其进行了仿真分析。根据仿真结果,给出了500 kV同塔双回不换位线路不同线路长度对应的单相重合闸推荐时间。建议根据线路长度合理整定单相重合闸时间,从而提高重合成功率。 相似文献
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1 000 kV同塔双回输电线路潜供电流研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分析总结了1000kV同塔双回线路的特点及潜供电弧与单相重合闸时间的关系。利用电磁暂态程序,计算分析了线路长度、运行方式、高抗中性点小电抗阻值及输送潮流等因素对上述线路单相重合闸过程中潜供电流的影响。研究结果表明:对于有高抗补偿的线路,当采用1s左右的重合闸时间时,单相重合闸过程中的潜供电流值应控制在35A以内;特高压同塔双回线双回与单回运行时,导线耦合作用的不同加大了高抗中性点小电抗合适阻值的选择难度;当同塔双回系统具有线路长、输送潮流大等特点时,潜供电弧可能难以自熄灭。目前,工程中常采用导线逆相序换位方式。但该方式无法完全消除回路间的耦合,因而无法从根本上解决上述问题。 相似文献
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根据单端带并补的输电线路模型,推导了最佳中性点电抗器的取值,以达到对相间电容进行完全补偿并在瞬时性故障时快速熄弧的目的。同时,建立了线路瞬时性故障时的一、二次电弧模型,并在ATP/EMTP中进行了500 kV输电线路瞬时性故障的仿真,仿真包括了输电线路进行导线换位和不换位2种情况,明确了不同中性点电抗器的选择对熄弧时间、潜供电流、恢复电压的影响。由仿真分析发现了传统基于电压幅值、电压畸变的单相自适应重合闸判据的不足。指出自适应重合闸判据应适应线路导线有无换位、有无并补、有无中性点电抗器及中性点电抗器取值大小等情况,从而达到在瞬时性故障时断路器在最佳时间快速重合、永久性故障时不重合的目的。 相似文献
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1000kV同塔双回线路双回故障跳闸概率分析 总被引:4,自引:4,他引:0
为给1000kV同塔双回线路提供设计前提依据,通过对我国1000kV同塔双回线路的防雷计算分析和对我国500kV同塔双回线路以及日本1000kV特高压同塔双回线路(降压500kV运行)的故障调查分析,确定我国1000kV同塔双回线路发生双回同时故障跳闸的概率接近于零。根据我国1000kV同塔双回线路的特点,提出了我国1000kV同塔双回线路设计中考虑其潜供电流水平和限制措施、过电压水平和限制措施以及绝缘配合时,均可以不考虑双回同时故障的判断。这一研究为我国1000kV线路设计前提条件的确定提供了技术依据。 相似文献
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如何限制重潮流下的1000 kV同塔双回长线路潜供电流以提高单相重合闸的成功率,是一个亟需解决的问题。考虑了6种可能的相序排列方式,对重潮流下1000 kV同塔双回长线路的潜供电流进行了计算分析。研究表明,从限制潜供电流和恢复电压的角度来看,对于带高抗补偿的同塔双回换位线路,逆相序是最佳选择;而当线路较长、潮流较重时,则不推荐采用异相序ABC/BCA和ABC/CAB。当线路导线、杆塔、长度、潮流、高抗容量等条件已确定时,选择适当的高抗中性点小电抗及相序排列方式,是2种基本的限制措施。若上述措施仍不能满足要求,则有2种可选的措施:1)采用2个全循环换位(B型换位);2)采用可控的高抗中性点小电抗。 相似文献
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利用PSCAD对典型500k V同塔双回输电线路建模,通过FAULT模块设置短路故障仿真模拟出了潜供电流和恢复电压波形,从而为重合闸设备的重合时间和相关的继电保护定值相关参数设置提供了依据,并为有效的熄灭线路因静电耦合和电磁耦合产生的二次电弧提供了重要参数。同时深入分析了500k V同塔双回输电线路电抗补偿、短路点位置和土壤电阻率对潜供电流和恢复电压的影响,对500k V同塔双回输变电工程的调试、启动和运行具有一定的指导意义。 相似文献
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500kV同塔双回线路不平衡度及换位方式研究 总被引:2,自引:0,他引:2
以我国某典型500kV同塔双回线路为例,计算了同塔双回线路不同相序排列和换位方式的不平衡度,研究了500kV同塔双回线路的相序排列和换位方式。 相似文献
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为限制潜供电流和恢复电压值从而使特高压输电线路发生瞬时性故障后单相自动重合闸能可靠重合,利用电磁暂态仿真程序ATP/EMTP,计算了在加装快速接地开关(high speed grounding switch,HSGS)和中性点小电抗2种方式下浙北—上海特高压交流同塔双回输电线路产生的潜供电流和恢复电压,并对计算结果进行了分析。结果表明这2种方法都能有效抑制潜供电流和恢复电压,但加装快速接地开关(HSGS)多用于输电线路不完全换位且短输电线路;中性点小电抗适用于全线均匀换位运行方式的输电线路;中性点小电抗的最佳取值为500mH。 相似文献
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在线路走廊特别紧张的地区,部分线路可能没有条件采用完全换位的方式架设,而同塔多回线路采用不换位架设将导致电气三相参数不对称。针对这个问题,对同塔双回不换位线路不平衡度计算进行了推导,并应用PSCAD/EMTDC软件从杆塔类型、相序排列方式、回间距离、线路长度几个方面对750 kV同塔双回不换位线路进行了仿真分析。仿真结果表明,输电线路较短时采用同塔同窗逆相序方式架设并适当调整回间距离,电流不平衡度能控制在一定的范围之内。输电线路较长时则需进行换位,避免对系统造成不良影响。 相似文献
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《高压电器》2017,(11):191-196
同塔四回线路回路多、间距小,线路间电磁耦合作用更强,使得潜供电流问题更加突出。针对这一问题,分析了同塔四回线路潜供电流产生机理,采用电磁暂态仿真软件ATP-EMTP建立了交流双回1 000 kV和500 kV/220 kV线路同塔四回线路的模型并计算得到多种运行方式下各电压等级线路的潜供电流与恢复电压。结果表明,500 kV/220 kV线路对1 000 kV线路潜供电流及恢复电压影响较小,但1 000 kV线路对500 kV/220 kV线路影响较大。在此基础上提出各电压等级线路的单相重合闸的推荐时间。可作为交流特高压跨电压等级同塔四回线路工程设计和建设运行的技术参考。 相似文献
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张旭光 《广东输电与变电技术》2010,12(4):1-5
阐述了各种同塔多回线路重合闸方式和影响重合成功率的诸种因素,介绍了先进的自适应重合闸工作原理。最后,从实际出发,建议广东第一条500kV同塔四回输电线路还是采用常规的单重方式。 相似文献
16.
探讨了利用双套电流差动保护配置及回路接线的调整实现500 kV同塔线路保护及按相重合闸,并通过RTDS系统仿真和现场GPS同步故障回放实现了双端同时跨线故障校验,验证了保护逻辑和回路接线的正确性,使福建第一条500 kV同塔线路自适应重合闸成功投入运行。 相似文献
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《广东输电与变电技术》2010,(4)
阐述了各种同塔多回线路重合闸方式和影响重合成功率的诸种因素,介绍了先进的自适应重合闸工作原理。最后,从实际出发,建议广东第一条500kV同塔四回输电线路还是采用常规的单重方式。 相似文献
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500 kV同塔自适应重合闸线路保护配置及GPS试验验证 总被引:1,自引:0,他引:1
探讨了利用双套电流差动保护配置及回路接线的调整实现500 kV同塔线路保护及按相重合闸,并通过RTDS系统仿真和现场GPS同步故障回放实现了双端同时跨线故障校验,验证了保护逻辑和回路接线的正确性,使福建第一条 500 kV同塔线路自适应重合闸成功投入运行. 相似文献
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1 000 kV同塔双回输电线路电气不平衡度及换位问题研究 总被引:5,自引:0,他引:5
电气不平衡度是衡量输电线路性能和电能质量优劣的重要指标。文章以淮南-上海1 000 kV特高压同塔双回输电工程为例,借助EMTP和Matlab软件仿真计算不同情况下线路的电气不平衡度,根据计算结果研究特高压双回线路的电气不平衡度和换位问题。得出如下结论:双回路导线逆相序排列可明显降低线路的不平衡度,推荐逆相序排列下1 000 kV同塔双回输电工程换位距离取200 km;双回路同向换位后的电气不平衡度明显低于双回路反向换位;对于1 000 kV淮南-上海同塔双回输电工程,推荐全线导线采取逆相序排列方式,淮南-皖南段进行一次同向全换位即可满足线路不平衡度限值要求。 相似文献