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在油田开采业发展极为迅速的当前背景下,重视油田注水井的洗井对于油田开采的效率和稳定性都有极大的保障,重视注水井的洗井能够大大降低注水井出现异常的概率,并且有效的洗井能够保证注水井的吸水能力。而现阶段油田注水洗井的有效率并不高,注水井的使用受到了严重的影响。本文主要对油田注水井洗井当中存在的问题和提高注水井洗井有效率的途径进行了分析。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(11)
随着时代的发展,油田开采逐渐成为社会生产中的重要组成部分,给各行业的发展提供必要的基础。而注水井作为油田开采工程中的关键,在整体油田施工中占据着十分重要的地位。注水井的密封性能够影响到油田施工,为验证封隔器密封效率,必须从注水井的注水密封性进行研究。本文从注水井验封测试的前期、检测环节、验封测试后期出发,对验封工作方法进行探讨,希望能够提高油田施工效率。 相似文献
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针对传统的解堵增注措施进行解堵增注后,注水井注入压力无明显减少、解堵效果差的问题,以油田注水井为研究对象,分析油田注水井堵塞原因并研究解堵增注措施.取油田注水井的堵塞物,分析堵塞物组成成分和形成机理,确定油田注水井堵塞物的形成原因.根据分析的注水井堵塞物成分,配置解堵试剂并优化试剂配方.设计解堵增注施工工艺参数和施工流程,完成对油田注水井解堵增注措施的研究.通过与两种传统解堵增注措施的对比实验,证明了应用研究的措施后的注水井注入压力明显减少,即研究的解堵增注措施的施工效果更佳. 相似文献
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目前注水井生产系统工况研究比较缺乏,特别是评价注水井生产系统工况好坏的指标体系的完善性、各工况指标的影响因素及影响规律分析以及通过目前的生产测试资料进行注水井生产系统工况特征类型的划分等研究还不够充分,不能满足油田生产与管理的需要。基于油田注水开发生产管理要求,阐述建立注水井生产系统工况分析与评价指标体系及各节点的指标计算模型。 相似文献
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对于水驱开发的油田,注好水、注够水是补充地层能量、提高整个油田采出程度的可行措施。要想达到这个目的,首先要使各注水井完成配注量,然而油田欠注极大地影响开发效果。分析敖南地区注水现状,发现注水井欠注比例大,注水压力逐年上升,制约了敖南地区产能的发挥,造成敖南地区产量递减速度快。本文通过对以往采取的降压增注、解堵措施机理及效果进行分析,探讨解堵增注新对策。 相似文献
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袁冶 《中国石油和化工标准与质量》2014,(1):81
随着现代信息技术不断发展与自动化发展的不断推进,油田开采生产中的自动化水平也越来越高。本文将结合某油田注水井生产工况与信息化融合技术在油田注水井生产工况分析与诊断中的具体设计应用,进行油田注水井生产工况智能分析与诊断的研究论述。 相似文献
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安家庄油田属典型的低渗油田,矿物敏感性表现为中强酸敏和中强水敏,注水后压力上升快,吸水能力差,同时常规酸化措施效果差,针对这一情况研制了一种新型增注剂,增注性能评价实验表明,这种新型增注剂具有较好的缩膨降压增注和提高驱油效率的性能,适用于新投产的注水井;在新型增注剂基础上研发的复合缩膨降压增注体系既可以降低表面张力,防膨降压增注,又具有解堵的性能,适用于长期注水的老井。2015年在安家庄油田实施缩膨降压增注5井次,施工成功率100%,单井注水量平均增加5.4 m3/d,对应油井累积增油量396.7 t,取得良好效果。 相似文献
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轮西油藏为典型的缝洞型碳酸盐岩油藏。其储层特点、渗流模式与常规油藏不同,用常规注水方式来稳定地层压力和水驱油来提高采收率的方法难以奏效。为提高该类油藏的采收率,在分析轮西油藏缝洞单元内的油水关系及油井含水变化规律基础上提出单井注水替油工艺,给出了优选注水替油井、确定最佳注水时机及注水量的决策方法,并提出几点建议,为高效开发轮西油藏提供一种新方法。该工艺在LX10-H1井的实践结果表明:与未实施该工艺前相比较,油井关井时间由150天左右有效缩短至50~60天,而日产油量明显增加。 相似文献
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为了研究水平井注水的生产动态特征,以渤海BZ油田为例,对比分析了水平井与直井注水在霍尔曲线、注入压力、日注水量、视吸水指数四个参数的不同特征。研究发现,水平井注水初期井筒类似于一个"压力腔",它的存在导致水平井与直井注水生产动态的差异。如霍尔曲线形态典型不同;水平井注水压力低于直井,且低压持续时间是直井的1.8倍,压力爬升时间是直井的12倍;在相同注水压力条件下,每米地层厚度水平井注水强度是直井的3倍;水平井注水吸水差异大于直井,视吸水指数级差倍数是直井的9倍。针对上述特点,分析认为水平井井型和井筒内复杂的渗流流动是水平井与直井注水差异的根本原因。 相似文献
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针对水平井注水开发过程中出现的含水快速上升问题,渤海油田进行了多井次水平井调剖作业探索,实施过程中均出现注入压力高、效果不明显的问题。以BZ28-2S油田A27h井为例,分析了水平井调剖过程中注水井以及对应油井出现的问题。通过水平注水井井筒压力公式推导,得出水平注水井井筒压力分布,从而证实水平井跟部压力高、趾部压力低的压力分布和弱凝胶的化学反应特性是造成水平井调剖注入压力高的主要原因。另外,防砂筛管完井方式以及储层平面非均质性对水平井调剖过程中压力升高也有一定影响。最后,提出了改善聚合物凝胶注入性能、研发低粘调剖剂和定点注入工艺3项初步解决思路。 相似文献
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桩西采油厂老河口油田于1998年12月投入注水开发。目前注水系统建有注水支干线24条长32.6km,单井注水管线78条长29.7km。由于注水时间长和注水水质不合格,注水管线存在腐蚀堵塞情况,导致单井注水压力损失(最高4.9MPa)、水井欠注等问题。针对这一现象,采用XRD分析、细菌分析、水分析、酸溶分析等方法,对注水管网的腐蚀物主要成分、生成机理进行室内实验分析,通过酸化解除管线内的堵塞物,降低单井注水压力损失(最低0.1MPa),取得良好的效果,并提出预防堵塞物产生的建议。 相似文献
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七个泉油田所处的柴达木盆地为干燥的内陆盐湖盆地,地层普遍具有“高盐、高矿化度”特点,受各种因素影响造成油水井套损严重.截止到2011年6月,套损井38口,占开发井总数15.7%.这些井的损坏已影响到油田的正常生产.通过对七个泉油田多臂井径成像、井壁超声电视测井和铅模测量成果对套损类型进行了研究,采用通过套损综合图与多臂并径叠合图对地质因素进行了分析,最后对影响套损的工程和开发因素进行研究.研究表明,可将七个泉油田套损形态分为套管缩径、剪切变形和剪切错断两类,井身“狗腿”处对套损有一定关系,加强固井和提高套管钢级对套损影响不大,而注水压力是造成套损主要开发因素. 相似文献
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B166井区为白豹油田主力开发区块之一,早期井区南部开展强注强采开发试验,导致油井含水上升速度快、采油速度低、递减快。笔者总结南部开发试验经验,参阅大量注水开发技术文献,并借鉴国内外油田注水开发实例,在超低渗油藏已成熟的超前注水技术基础之上,创新性的提出了温和注水技术。北部试验井组采用超前温和注水开发技术,取得良好的开发效果,平均单井日产油为强注强采井2倍左右,表明了超前温和注水技术适用于B166井区注水开发,该技术在国内外同类型油藏注水开发实践中具有较大的应用价值。 相似文献
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微构造对油田开发的影响--以张天渠油田长21油层为例 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对微构造的定义、成因及分类进行了概述。并以张天渠油田长2油层为例,分析了不同类型的微构造对油田开发的影响。得出结论:位于正向微构造区的油井生产状况较好,位于负向微构造区的油井生产状况不理想。在确定加密井井别时,应尽可能地把生产井钻在正向微构造区,把注水井钻在负向微构造区,为油田下一步调整挖潜、完善注采井网服务。 相似文献