共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
自回流塔出来的再生气经再生气缓冲桶后,进入高位吸氨器,与氨水离心泵来的稀氨水一起进入再生气氨回收塔。在再生气氨回收塔下部的分离段完成气液分离,再生气去氨回收塔上部的泡罩塔盘段进一步被软水吸收。净氨后的再生气经分离器分离水分后送至脱硫系统罗茨鼓风机进口。氨回收塔的分离段一般设计有水箱,使用循环水进行降温。制得的氨水外送其它车间。传统再生气氨回收工艺流程见图1。 相似文献
3.
通过详细描述二氧化碳再生气在线分析系统的设计,介绍了与二氧化碳再生气相关的工程背景,讨论了再生气分析方案的选择,分析仪表的选型,样气预处理系统的设计,仪表交叉干扰的消除,给出了系统的实际运行效果.实测数据表明,系统性能优良,很好的满足了生产的要求. 相似文献
4.
5.
N-B终端进行分子筛及再生气加热炉进行调试试运行过程中发现,再生气加热炉由小火切至大火过程中,出现炉膛内燃烧不平稳并有火焰从火盆处底部扑出的异常工况。通过对再生气加热炉PLC控制程序进行修改。增加燃料气调节阀开大过程的渡值,及时在炉膛内建立对流状态下的动态平衡,优化再生气加热炉运行工况,解决火焰外扑问题。 相似文献
6.
7.
惠州炼油2.0Mt/a连续重整装置的催化剂再生气排放量为1.417万吨/年,再生气中的氯含量为0.2%。为了减少了氯化氢的排放,连续重整装置催化剂再生系统引进UOP公司最新的再生工艺技术Chlorsorb,再生气通过催化剂吸附床吸附后直接排放到大气中。工业运用结果表明,chlorsorb技术能保护环境和减少再生设备的腐蚀,具有良好的环保效益和经济效益。 相似文献
8.
9.
我厂是年产一万五千吨合成氨的小型化肥厂。过去精炼系统一直是依据传统的工艺流程进行回收再生气。这种回收方法存在着:回收的氨水滴度低,而吸收后的再生气中氨含量偏高,易在罗茨鼓风机内与进口的再生气在管道上产生结晶,造成罗茨风机出力不足,管道阻 相似文献
10.
《纯碱工业》1982,(4)
<正> 合成氨脱碳系统再生气,温度约110℃,压力0.7~0.8公斤/厘米~2(表),含有大量的低位热能,经冷却后送纯碱车间碳化岗位利用。而水汽车间锅炉房软水如果于再生气换热,提温后再进其脱氧器,即可达到回收再生气热量,又可降低水汽用蒸汽量。自贡市鸿鹤化工总厂在再生气进空冷器之前,增设一个面积约200米~2的软水CO_2气换热器,用软水间接冷却再生气,再进入空冷器自然降温。经加热后的软水返回水汽车间脱氧器。并将报废的低变气煮沸器小管制作一台换热面积为70米~2的蒸汽再沸器,将原来换热面积为210米~2的蒸汽煮沸器移作CO_2气软水加热器,这样只花了4万元左右就实现了 相似文献
11.
多晶硅尾气回收吸附塔再生气回收分析 总被引:1,自引:1,他引:0
多晶硅尾气回收中吸附塔再生气的主要成分为氢气,回收利用价值较高。阐述了多晶硅尾气回收吸附塔再生气冷凝气相回收利用的过程。分析发现吸附塔反吹气,经三级冷却将反吹气中的HCl、氯硅烷,进行分离回收,所得气相氢气回收再利用,造成回收氢气中的甲烷、氮气含量随时间变化累计增加。再生分离所得气相部分需要经过再处理才可进行回收利用。 相似文献
12.
对含氧煤层气进行深冷精馏回收甲烷,需要利用分子筛对其进行深度脱水。从安全性和经济性角度考虑,对不同甲烷摩尔分数的煤层气和不同液化精馏工艺流程设计,再生气的选择也有所不同。液化精馏过程中甲烷回收率大于98%,则可以选择精馏放空尾气作为再生气;对甲烷回收率较低的工艺,若煤层气中甲烷摩尔分数大于27.5%,可选择原料煤层气作为再生气,但应在常压下进行再生并严格控制再生加热过程。 相似文献
13.
为了尽量减少氨损失,增加工厂的经济效益,改善铜洗再生气氨回收和合成弛放气氨回收具有十分重要的意义。1铜洗再生气氨回收按原永利宁厂的工艺指标,铜洗过程的加氨量为6kg/t·NH。,但实际上往往超过这一消耗定额,大多数工厂的加氨量都在10kg/t·NH。左右。铜洗加氮量由铜洗再生气导出。由于钢洗再生系统为常压,虽然氨在再生气中的浓度为10%~20%,但因其分压过低,仅能获得40~60滴度的回收氨水。此氨水可作为等压弛放气氨回收入口的吸收液。传统的铜洗再生气回收为填料塔或喷射器循环回收,这种循环方式吸收仅为一个理论板,氨… 相似文献
14.
一、前言 我厂现合成氨生产能力为2.5万吨/年。由于稀氨水循环泵容易坏,操作不稳定,我厂铜洗再生气回收难度较大。近年来由于又产生了煤气管道严重堵塞,净氨塔腐蚀穿孔等问题,再生气只好停止回收,(其中的氨也没有清洗回收),造成了氨与能量的浪费。 相似文献
15.
部份氧化热碱洗脱碳系统利用CO_2再生气余热预热除氧前化学软水的装置,于1982年大修中施工完毕並投入运行,运转正常情况良好。一工艺流程部份氧化热碱洗脱碳系统每小时处理32000标米~3的变换气,弛放8100标米~3/时CO_2干气。原CO_2再生气的工艺流程是这样的:水碳比为2.5、温度约为96℃的含湿CO_2再生气,从再生塔顶出来,经再生气分离器分离部份冷凝液后进入CO_2再生器冷却塔被塔顶来的冷却水直接冷却。CO_2冷却到小于40℃后送往尿素工段。 CO_2再生气的温度尽管不很高,但含湿量大(水碳比为2.5左右),蒸汽的冷凝潜热是相当 相似文献
16.
我厂经过不断技术改造,合成氨生产能力已达60kt/a。随着生产能力的迅速增长,各工段都进行了相应的改造,但铜洗再生气一直没有进行回收,采取回流塔塔顶直接放空,既造成浪费,又对环境造成污染。为配合其它工段的技术改造,对铜洗再生气回收系统进行了技术改造。 相似文献
17.
18.
19.
脱硫工段备用罗茨机,停开时间长了发现腐蚀现象较为严重,还经常发现罗茨机内有化肥结晶,若启用时不注意清除结晶和盘车,往往容易打坏罗茨机齿轮和烧坏电机。罗茨机内产生化肥结晶,主要是精炼再生气经高位吸氨器回收氨水时,雾沫状的氨水被再生气所夹 相似文献
20.
通过增加1座洗涤塔和1台稀氨水水冷器,使洗涤塔塔顶再生气的氨含量由1.5%下降至0.2%、塔底排出的稀氨水的氨含量由1.6%提高至5.6%,使铜洗再生气回收系统满足了生产要求。 相似文献