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我厂窑规格为φ4.35m×67.25m,2005年产量平均为3350t/d,热耗平均为3335kJ/t,窑运转率平均为92.1%.窑系统采用日本三菱材料公司横濑工厂开发的三通道燃烧器,在生产过程中,窑内经常出现结圈现象,从而导致窑下大蛋.特别是2005年1月22日窑系统大修后运转,窑连续下大蛋,我们采用调整燃烧器的方法,解决了结大蛋的问题. 相似文献
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乙烯裂解炉燃烧器技术进展 总被引:2,自引:1,他引:1
综述了乙烯裂解炉燃烧器技术开发的最新进展情况,介绍了燃烧器布置优化、底部燃烧器和侧壁燃烧器等新技术以及CFD模拟技术在燃烧器设计和操作等方面的应用情况,这些新技术的成功应用将降低裂解炉烟气中NOx的排放,提高燃烧器的效率和裂解炉的操作稳定性. 相似文献
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某化工厂锅炉由于炼厂干气的特点,燃烧器区域烟气温度过高,同时燃烧器不能及时得到冷却,造成燃烧器金属材料热疲劳加剧,燃烧器烧坏变形问题,文章通过计算流体动力学方法,针对两种不同结构燃烧器数值模拟了其空气动力场特性,根据计算结果提出了燃烧器设计改进思路. 相似文献
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旋流器和喷嘴是多通道燃烧器的重要部件,其性能参数直接决定了燃烧器的使用性能.通过用FLUENT方法数值模拟多通道燃烧器的旋流器和喷嘴,研究了旋流角度和喷嘴数量对燃烧器性能的影响,所得结果用于燃烧器的设计,可以优化燃烧器的性能,提升煤粉的燃烧效率,更加灵活地调整火焰形状,确保熟料的煅烧效果. 相似文献
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<正>我公司窑头一直使用WE燃烧器,2007年和2010年各定制了一支燃烧器。使用2007年定制的燃烧器时,生产情况较好,而使用2010年定制的燃烧器时,黑火头长、熟料升重低、fCaO含量高。经测量发现,两支燃烧器虽是按同一图纸定制,但加工尺寸不同,且设计存在不合理之处。经过分析计算,对两支燃烧器端部以及相应风机作了一系列改进。1 WE燃烧器的结构及参数WE燃烧器端部结构见图1。轴流风风道是由16 相似文献
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<正>1存在的问题某公司5 000 t/d熟料生产线,2008年3月投产,生产较稳定。生产以来使用过NC-15型三通道燃烧器、四通道燃烧器和奥通燃烧器,综合使用效果最好的为NC-15型三通道燃烧器。该燃烧器结构简单,易于调整,火焰燃烧有力,对料子适应性较好,因一次风量稍大,煤耗稍偏高。9月13日停窑定检时更换了新的NJ-15型四通道燃烧器,该燃烧器端部结构由外向里依次排列轴 相似文献
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<正>去年5月份,我建德海螺水泥公司对1号线窑系统进行了为期一个月的检修,更换了窑头燃烧器。将天津院的TC四通道燃烧器更换为扬州盛旭公司设计的燃烧器。并对燃烧器位置和风的开度做了一些必要的调整:投料前燃烧器位置与窑的轴线平行,伸进窑口 相似文献
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对多重富集低 NOx 煤粉燃烧器的结构及特点进行了分析 ,初步阐述了这种燃烧器的低负荷稳燃和低 NOx 排放原理 ,并进行了一系列冷态模化实验 ,研究了燃烧器结构和气流等因素对这种燃烧器性能 ,即浓淡风比、阻力系数的影响 .实验结果表明 ,档块间开度对燃烧器阻力损失影响显著 ,开度增加可使燃烧器阻力损失降低 ,浓淡风比减小 ,但双档块开度过多 ,会使加粉时煤粉气流的浓淡分离效果变差 ;浓淡风比受燃烧器浓淡侧阻力平衡决定 ,为此 ,必须在浓侧设置阻力调节器 ,满足阻力特性和风量平衡的多重要求 ,根据实验结果得到了优化的燃烧器结构 . 相似文献