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0前言
青岛碱业股份有限公司现有生产能力为合成氨(醇)130kt/a,尿素160kt/a,精甲醇40kt/a,甲醛50kt/a,硬脂酸40kt/a,液体C0210kt/a,热电装机容量1.2万kW。2006年对合成氨系统进行了30kt/a的扩能改造,改造后合成氨(醇)生产装置能力为160kt/a,配套尿素生产装置能力为200kt/a。D1000mm合成系统优化改造是公司160kt/a合成氨填平补齐工程扩能改造的核心组成部分: 相似文献
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<正>1改造前尿素装置存在的问题云南红河锦东化工有限责任公司(以下简称锦东公司)现年生产合成氨90 kt、尿素130 kt、甲醇10 kt及食品级二氧化碳等产品。尿素装置原设计能力为60 kt,经扩能改造后,日产尿素平均在310 t左右,最高日产已达350 t;但当日产量达350 t尿素时,合成塔CO2转化率由65%下降至62%,预蒸馏塔传质、传热效果不佳,加热器温度 相似文献
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公司老尿素装置原设计能力为110kt/a,采用水溶液全循环法尿素生产工艺,1979年投产运行至今。随着前系统合成氨装置的扩能改造,老尿素装置长周期高负荷运行,已不能适应生产的需要。为此,2005年3月公司与宁波远东化工科技有限公司签订了老尿素装置的扩能改造技术协议,并于2005年11月对本套装置实施了技术改造,现将主要改造内容小结如下。 相似文献
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我公司联碱系统产能由285kt/a扩至450kt/a,合成氨新、老系统2套装置需配套扩能,合成氨总产能由96.5kt/a扩至150kt/a,其中新系统扩至90kt/a,老系统由46.5kt/a扩至60kt/a。合成氨老系统的转化、合成工序均进行了相应改造,而变换脱碳工序利用原有设备的设计裕量,仅进行了少量的填平补齐。经过1a的运行,脱碳工序瓶颈问题显现,制约了合成氨装置的扩能达产。为此,对合成氨老系统脱碳工艺进行了改造,用新设计制作的1台两段式吸收塔替换原有的2台吸收塔,并改变再生工艺流程,解决了脱碳工序瓶颈,以较少投人实现了系统扩能达产降耗的目的。 相似文献
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新疆新化化肥有限责任公司经过合成氨及尿素技术改造后,现年产合成氨180 kt、尿素240kt、硝铵100 kt,生产蒸蒸日上,经济效益不断提高。尿素装置原设计能力为110 kt/a,扩能后,当日产尿素达到650 t以上时,装置也暴露出一些问题,尤其是低压分解吸收的关键设备———二段分解塔最为 相似文献
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1工艺流程
2006年,河北石家庄中冀正元化工有限公司对生产装置进行了扩能技术改造,合成氨能力达到100kt/a,项目的重点工程是φ800mm高压甲醇合成塔项目。 相似文献
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<正>随着河南骏化发展股份有限公司(以下简称骏化公司)年产300 kt合成氨项目于2013年顺利投产,目前合成氨年总生产能力已达600 kt,生产系统的合成氨产耗难以达到平衡。2012年,骏化公司从湖南岳阳天润化工股份有限公司(以下简称天润公司)购置拆迁的整套年产200 kt尿素装置, 相似文献
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我公司有2套水溶液全循环法尿素装置,第1套为1974年建的老尿素装置,设计能力110kt/a,第2套为1990年新建的尿素装置,设计能力130 kt/a。本次改造主要对第1套老尿素装置扩能至170 kt/a(550 t/d),并对第2套尿素装置进行节能改造。改造后2套尿素装置总产量达到300 kt/a以上, 相似文献
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KBR公司于日前宣布,承揽了科赫氮(Koch Nitrogen)公司新建尿素装置提供工程、采购和施工(EPC)服务合同,该装置将成为科赫氮公司在美国俄克拉何马州伊妮德(Enid)设施投资13亿美元扩能项目的组成部分。KBR公司将为现有的合成氨装置扩能及公用工程和基础设施提供建设管理服务。此次扩能使该装置尿素和合成氨生产能力提高超过100万吨。 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司现有合成氨和尿素生产装置各2套,年产合成氨250kt、甲醇120kt和尿素400kt。随着公司合成氨生产能力的扩大以及受甲醇市场不景气的影响,生产中液氨盈余较多,提高尿素产量迫在眉睫。2#尿素装置采用CO2汽提工艺,受高压圈的制约,扩产改造的空间极其有限;1#尿素装置采用水溶液全循环法工艺,经过多次扩产改造,虽然总体上已具备800t/d的生产能力,但是因改造不彻底,制约生产的“瓶颈”部位较多,尚未达到技改产量目标,还有进一步优化调整的空间。 相似文献
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山西永济中农化工有限公司原生产能力为合成氨70kt/a、尿素120kt/a,2005年6月进行技术改造,增设30kt/a联醇装置,氨醇能力达到100kt/a。联醇装置投产后,对精炼系统加氨装置进行了计量改造考核,每天可节约自用氩4-6m^3,现对改造情况小结如下: 相似文献
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我公司现有2套尿素装置,1套为1979年建成投产的110 kt/a水溶液全循环法装置,另1套为2000年建成投产的300 kt/a氨汽提装置。随着公司合成氨三厂的投产,为平衡前系统,尿素装置能力日趋偏紧,为此公司于2009年初决定对水溶液全循环法尿素装置进行改造,改造目标为日产尿素700 t。 相似文献
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<正>山东临沂恒昌煤业集团有限责任公司(以下简称恒昌公司)焦炭产量为1 300 kt/a,故引进焦炉煤气纯氧转化及低压合成技术,于2010年建成1套以焦炉煤气为原料的130 kt/a甲醇装置。为充分利用甲醇弛放气和甲醇空分系统生产的氮气,于2011年新建了1套100 kt/a合成氨装置,形成了"煤炭-焦炭-焦炉煤气-甲醇-合成氨"的产业链。合成氨装置采用焦炉煤气预处理 相似文献
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分析了锦天化大型化肥装置中影响产能的原因;介绍了扩能改造的技术措施;总结了扩能改造的效果.改造结果表明,合成氨装置通过增设预转化以及对脱碳系统苯菲尔压缩机的技改,尿素装置通过尿素合成塔塔盘的技改,合成氧及尿素装置扩能达15%,生产负荷由改造前的95%提高到110%,每年可多产尿素7.8万t。 相似文献
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1蒸发式冷凝器代替水冷器(1)改造方案。为降低生产成本,节能、环保和节省水资源,提高企业市场竞争力和发挥项目投资效益,湖北华强化工集团股份有限公司(以下简称湖北华强)于2008年将φ2000mm合成氨、100kt/a二甲醚、100kt/a低压甲醇合成3套主要装置的水冷器全部更换为蒸发式冷凝器。低压甲醇合成装置的3台碳钢材质的蒸发式冷凝器、二甲醚装置的3台蒸发式冷凝器和合成氨装置的4台蒸发式冷凝器总投资600万元。 相似文献
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湖北潜江华润化肥有限公司原合成氨生产能力只有25kt/a。1993年投资建成1套水循环尿素装置,生产能力为60kt/a,后来由于其它方面原因没有运行。2001年企业改制后,对合成氨系统进行改造,生产能力逐渐达到100kt/a,尿素装置也在2005年3月开车,后经几次改造,现生产能力达到450t/d,而预分离装置也是在2006年10月最后一次技改并入系统,本文就预分离器操作问题进行浅析: 相似文献