共查询到20条相似文献,搜索用时 359 毫秒
1.
2.
3.
4.
1主要塔器形式 (1)空塔喷淋。空塔喷淋是脱硫工艺装置中应用较早的塔器(喷射塔及旋流板塔也较早),但随着气体中硫化氢含量不断升高,考虑到填料塔气液接触面积较大、传质效果更好(尤其是新型填料的出现),加之早期空塔喷淋所用的喷嘴技术效果较差、脱硫效率较低等原因, 相似文献
5.
我公司通过“11·30”工程技术改造,合成氨生产能力由35kt/a扩至110kt/a,联合制碱纯碱生产能力由100kt/a扩至300kt/a。变换气脱硫装置在改造过程中经历了填料脱硫塔、喷嘴脱硫塔至目前运行的SY塔盘脱硫塔。现将脱硫装置的改造过程及SY塔盘脱硫塔使用情况总结如下。 相似文献
6.
简述了江苏恒盛化把有限公司合成氨装置造气工艺流程和脱硫工艺流程;论述了造气洗涤塔和脱硫塔采用格栅填料等塔内件的应用情况。结果表明,造气洗涤塔出口气体温度可降低5~7℃,造气系统阻力下降11%,压缩机吨氨电耗降低6.5 kW.h,年节电200万kW.h;脱硫塔脱硫效率提高5%~10%,且当原料煤含硫量较高时也不堵塔。 相似文献
7.
周中旭 《化工催化剂及甲醇技术》2010,(2):8-10
四川开元集团湘潭碱业有限公司经“11·30”:1二程技改,合成氨产能由原35kt/a扩至110kt/a,联合制碱纯碱产能由100kt/a扩至300kt/a。变换气脱硫装置在改造过程中经历了填料脱硫塔、喷嘴脱硫塔至目前运行的SY塔盘脱硫塔。现将脱硫装置的改造过程及SY塔盘脱硫塔使用情况总结如下。 相似文献
8.
9.
10.
11.
1980年,我厂自己设计将已停用的φ2.3米脱硫再生塔(填料塔)改造成旋流板脱硫塔,1982年完成了改造施工任务。在1983年7月试车后,又经改造,于1990年11月16日试车成功投入生产。半年多的生产实验证实,该塔能满足我厂脱除年产75000吨台成氨的半水煤气中的H_2S的工艺生产要求。 相似文献
12.
一前言我厂原设计半水煤气脱硫塔为寸φ3500×21500毫米木格填料塔,采用氨水液相催化法脱硫,因塔阻力大,于1971年将上段木格改为填充塑料球,取得了一定的效果,达到了设计要求。随着生产的发展,前后工序生产能力均由4.5万吨/年扩大到6万吨/年,脱硫塔能力遂感紧张,塔阻力较大,脱硫效率较低。于是将基建项目的一台φ3500×31560的木格填料脱 相似文献
13.
为降低脱硫系统阻力,解决脱硫塔进氨管喷头堵塞现象以提高脱硫效率,该厂对脱硫系统进行了彻底的改造:①拔掉原填料塔,将旧的饱和热水塔改造作填料塔;②用本地产楠竹作填料;③新砌双间氨水池。投运后效益显著。 相似文献
14.
15.
0前言 目前,绝大多数湿法脱硫塔采用了填料塔的形式,填料塔以其气液传质面积大、脱硫效率高而被认可,在行业内广为应用。但近几年来,随生产规模不断扩大、改烧高硫煤以及后工序生产的需要,对脱硫的工艺要求越来越严格,填料塔暴露出的弊病日显突出。 相似文献
16.
介绍了为提高半水煤气脱硫塔的工作效率而进行的多项改造设计,阐述了脱硫塔中填料及气液分布器的正确选择对脱硫效率的提高所起的作用,重新设计的脱硫塔可提高工作效率近15%,完全达标. 相似文献
17.
随着环保形势的严峻,国家对环保要求的不断提高,工业烟气处理排放的标准越来越高,循环流化床干法脱硫工艺逐渐崭露头角。该工艺对安装质量控制有较高要求,掌握这种工艺的正确安装方法,有利于提高其实际使用效果,同时,可有效降低运行过程中可能出现的故障,延长设备的使用寿命。此外,该设备在运行过程中进行良好的日常维护,也是循环流化床干法脱硫塔正常稳定运行的重要因素。基于此,本文将对循环流化床干法脱硫塔的安装方法和运行维护要点进行分析,以提高循环流化床干法脱硫塔的实际运行效果。 相似文献
18.
19.
20.
大型烟气脱硫塔配置旋风分离器的流场模拟 总被引:1,自引:1,他引:0
利用RNGk-ε湍流模型对出口配置1台和2台旋风分离器的大型烟气脱硫塔的流场进行了数值模拟。模拟结果表明,脱硫塔出口配置旋风分离器的方式对脱硫塔内的流场会产生不同程度的影响。运用速度不均匀度的概念定量描述脱硫塔内流场的均匀性,出口配置1台旋风分离器时脱硫塔内部流场速度不均匀度大于出口配置2台旋风分离器时脱硫塔内部流场速度不均匀度0.1以上;出口布置2台旋风分离器时,径向出口布置方式的脱硫塔内部流场速度不均匀度小于切向出口布置方式的脱硫塔内部流场速度不均匀度,最小不均匀度为0.3。脱硫塔出口径向配置2台旋风分离器为优选方案。 相似文献