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建立水溶性铬(Ⅵ)来源确定试验模型,定量分析水泥、熟料中水溶性铬(Ⅵ)来源。熟料模型使用分析纯试剂配制原材料的替换材料,将原材料和替换材料分别配制生料,并分别在实验室和工厂实际生产条件下粉磨生料、煅烧熟料。水泥模型使用CaSO4·2H2O(分析纯)作为石膏替代材料,通过调整配比和粉磨方式配制水泥样品。最终检测各试验方案制备熟料、水泥的水溶性铬(Ⅵ)含量,设计运算公式定量计算熟料中原材料、生料制备过程、熟料煅烧过程中水溶性铬(Ⅵ)带入率,水泥每种原材料中水溶性铬(Ⅵ)具体含量以及粉磨过程中带入的水溶性铬(Ⅵ)含量。以ZQ公司和SF公司模型应用案例验证模型效果,结果表明运用水溶性铬(Ⅵ)来源确定试验模型可快速定量分析水溶性铬(Ⅵ)具体来源,为下一步采取控制措施提供数据基础。 相似文献
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熟料中水溶性六价铬离子严重超标,导致水泥中水溶性六价铬超标,给水泥质量管控造成严重风险。通过调整水泥原材料,在生料配料中利用钢铁厂收尘灰渣代替转炉渣作为铁质材料降低熟料中水溶性铬(Ⅵ)离子,经多次反复验证效果理想,综合成本低,达到预期效果。 相似文献
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水泥产品中的水溶性铬Cr(Ⅵ)含量的高低对环境和人体健康具有重要影响,因此其检测方法的准确性尤为重要。目前有关通用硅酸盐水泥中Cr(Ⅵ)含量的测定方法主要有HJ/T 301-2007《铬渣污染治理环境保护技术规范(暂行)》附录B、欧盟标准EN 196-10-2006《水泥检验方法第十部分:水泥水溶性六价铬Cr(Ⅵ)含量的测定》以及于2015年9月11日正式发布的GB 31893-2015《水泥中水溶性铬(Ⅵ)的限量及测定方法》。在HJ/T 301和EN 196标准中并未提及超过工作曲线含量的水溶性铬Cr(Ⅵ)的检测方法,而GB 31893-2015作为国内首个水泥产品中水溶性铬(Ⅵ)含量的检测标准,在标准中首次考虑到了高浓度水溶性铬(Ⅵ)溶液的处理方式,对实验室操作具有重要的指导意义。 相似文献
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钛白粉渣为一般固废,主要成分为硫酸亚铁。我厂水泥熟料铬含量较高,为了控制水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量,进行了钛白粉渣消解水泥中水溶性铬(Ⅵ)的室内试验和生产实践。结果表明:随着钛白粉渣掺量的增加,水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量降低,但降铬效果随水泥温度提高、储存时间延长而变差;掺入适量的钛白粉渣,并结合降低水泥温度等技术措施,可有效和稳定地降低水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量,使水泥满足GB31893—2015的限量要求,对水泥其它性能也无明显不利的影响。 相似文献
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水泥因其较好的综合性能而广泛应用于灌浆工程中,但多数水泥存在水溶性铬(Ⅵ),可通过施工活动直接带入地表水及地下水中。本文分析了水泥中铬(Ⅵ)的现状,并以某大(2)型水库帷幕灌浆工程为对象,进行了地下水水质调查,结果表明:(1)采用水溶性铬(Ⅵ)含量为2.39 mg/kg的水泥产品进行灌浆,可引起周围地下水水质超标,超标持续时间随地下水更新速度变化,长可达2个月;(2)含铬(Ⅵ)水泥是一种灌浆过程中持续性、硬化后间断性的地下水铬(Ⅵ)污染源,以含铬(Ⅵ)水泥作为主要原材料进行大范围灌浆,存在对地下水造成污染的风险。 相似文献
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我国当前执行标准GB 31893—2015规定水泥中铬(Ⅵ)离子含量不大于10.0 mg/kg。2022年10月我公司一条5 000 t/d熟料生产线出窑熟料铬(Ⅵ)含量突然由原来的6 mg/kg左右上升到10 mg/kg左右。经过分析,该次铬(Ⅵ)升高是由于使用了高铬的铜矿粉造成的。通过分析高铬铜矿粉对熟料铬(Ⅵ)影响的机理,我公司尝试将高铬石灰石作混合材用于P·O42.5水泥生产,结果表明,高铬石灰石作混合材用于水泥生产基本不会对水泥中铬(Ⅵ)含量造成影响,所以可将高铬石灰石用作混合材,提高资源利用率。 相似文献
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目前有关通用硅酸盐水泥中水溶性Cr(Ⅵ)含量的检测方法,国内尚无相应标准,只是在HJ/T 301-2007《铬渣污染治理环境保护技术规范》中针对铬渣生产的水泥中水溶性Cr(Ⅵ)含量测定方法进行了规定,该标准等效采用欧盟标准EN 196-10-2006《水泥试验方法.第十部分:水泥水溶性六价铬Cr(Ⅵ)含量的测定》中的测试方法。该标准是目前国际上测定水泥中Cr(Ⅵ)含量的主要方法,但该方法并不适用于熟料中Cr(Ⅵ)的测定。熟料中若无缓凝组分存在,在加水拌和后,很快就会凝结,出现速凝现象,很难获得试验所需的足够滤液。 相似文献
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第三代篦冷机活动篦床的高温区段保持尽可能小的篦板间隙非常重要。高压风从篦板的倾斜喷嘴喷出,在沿篦板上表面迅速扩散开后,大部分应上升进入熟料层,在完成热交换后,进入篦床的上部空间。 相似文献
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<正>我公司现有两条2500t/d预分解窑生产线,篦冷机都是采用的第三代充气梁篦冷机,投产后运行比较正常,冷却效果良好,但1号熟料生产线的篦 相似文献
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介绍了JL4×5第四代推动棒式高效冷却机的特点,针对在使用过程中,出篦冷机熟料温度远高于设计温度(环境温度+65 ℃)的问题,经过对篦冷机篦板进行技术改造,有效提升了篦冷机高温段熟料急冷效果,达到了降低出篦冷机熟料温度的目的。 相似文献
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由于第三代推动篦式冷却机与传统的风室供风的冷却机相比,增加了活动充气篦床结构,为了给活动充气篦床供风,必须解决固定风管与活动的充气篦床之间的连接问题。固定风管与活动充气梁之间连接,既要满足活动篦板往复运动要求状态下密闭不漏风,又要能适应篦床沉降、跑偏等不利影响,从而保证冷却机长期稳定、可靠的运行。固定风管与活动充气梁之间的连接结构,国内外冷却机制造商提供多种形式(见表1),各有千秋。我院初期设计的第三代篦冷机固定风管与活动篦床之间的连接结构,曾采用金属软管形式。金属软管结构虽然有不漏风的特点,但… 相似文献
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新疆天山水泥股份有限公司一分厂3号窑为Φ3.0m×45m带四级旋风预热器和分解炉的新型干法窑,原来采用2.2m×13.5m水平推动篦式冷却机,由于处理能力不够,易出现“红河”现象,每隔一个月左右需停窑更换高温段篦板,必须要对篦冷机进行改造。为提高窑运转率、节约成本,我们对篦冷机实施改造,并取得成功,现介绍如下。1改造前情况改造前,每隔一个月左右需停窑更换高温段前两排10块篦板。这样,既增加配件费用,又造成了停窑机会成本的上升。通过几次小改造,该篦冷机仍存在以下主要问题。(1)冷却不充分。小改造中将篦… 相似文献