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浙江平阳平氮化工有限公司(原平阳氮肥厂)建于1971年,原设计合成氨生产能力5kt/a,产品为碳酸氢铵。经多年的技术改造,现合成氨生产能力25kt/a,主要产品为碳酸氢铵,其他甲醇、液氨等。现有3台92400mm煤气炉,平时生产开3台。原料煤为福建粉煤加工成型煤碳化煤球,热稳定性较差,煤气中带出物多,平均煤气中含尘量为15%。 相似文献
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山西寿阳化燃有限公司(原山西寿阳化肥厂)现生产能力30kt/a合成氨,主要产品为碳酸氢铵。现有3台煤气炉,φ2600的2台,φ2400的1台,平时生产开2备1台。原料煤为阳泉劣质块煤,稳定性较差,煤气中带出物多,平均煤气中含尘量为15%。煤气冷却洗涤采用空塔喷淋,除尘和冷却效果差,洗涤塔出口气体平均温度为80~120℃。除尘效果不好,使煤灰粉尘大量沉积在气柜、管路及设备中,大修时经常进行清理,工作量大,尤其是粉尘和焦油沉积管道中,使有效管径减小,气体阻力增加。洗涤塔采用空塔喷淋,冷却效果差,出口煤气温度高,降低了气柜的有效容积,使罗茨鼓风机煤气进口温度高,影响了脱硫效率,降低了罗茨鼓风机和压缩机的打气量,影响了生产能力。因此2002年5月,山西寿阳化燃有限公司委托杭州华纳塔器分离工程有限公司设计并制造造气集中洗涤塔及塔内件,于9月份投入使用,冷却和除尘效果非常好,出口气体平均温度比原来空塔喷淋低50-70℃,煤气中基本上不含粉尘(检测不出),取得较好的节能和经济效果。 相似文献
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我厂是一个以合成氨为龙头的综合性化工企业。现有纯碱、农业氯化铵、工业氯化铵、三聚磷酸钠、碳酸氢铵和三聚氰胺等9个产品。合成氨生产能力为3万吨/年、纯碱生产能力为3万吨/年。其流程为:加压变换后,变换气(0.70MPa)分别送碳化工序生产碳酸氢铵和送脱碳解吸CO_2后给纯碱工序生产纯碱。为了降低能耗,改善合成 相似文献
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河北省迁安化工有限责任公司于1967年建厂,1972年投产,原设计生产能力为合成氨6万t/a、尿素11万t/a。由于建厂初期处于“文革”期间,生产经营和企业管理处于不正常状态,直到1979年合成氨系统才达到设计能力。从1980年开始,我公司有计划地投入一定资金,进行系统的填平补齐,增添了一座1万m3气柜、二台煤气发生炉、二台水汽锅炉、一台循环机、二台氮氢气压缩机等关键设备,使合成氨生产能力达到8万t/a、尿素13万t/a。随着化肥生产技术的不断发展,老装置已经暴露出工艺技术落后、能耗高、设备陈旧… 相似文献
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1概况我厂原生产规模为年产合成氨7万吨,有三套常压卧式变换系统。1986年由化工部批准扩建3万吨合成氨、5万吨尿素工程。其中,要新建一套加压变换装置,操作压力为2.0MPa,装置生产能力为年产合成氨9万吨。该装置于1989年12月开始安装,1991年8月28日化工试车,9月2日正式投入生产运行。目前我厂年产总氨已达12万吨水平。ZXi艺流程及主要设备工艺流程:出煤气柜的半水煤气经泡沫冷却塔冷却后进入l“脱硫塔进行脱硫,再经冷却后进活性炭脱硫槽脱硫,脱硫后的气体经压缩机加压进入饱和塔饱和水蒸汽后经热交换进中变炉一段,出塔气经增湿… 相似文献
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一、冷却水的供水方式、水质及结垢状况的调查。(1)河南省新乡市化肥厂是以碳酸氢铵为单一产品的小氮肥厂,合成氨年生产能力为13000吨,以深井水作为冷却水的供水水源。有深井十眼,每小时提水量约为880吨。另外还有十台加压泵,每小时提水量约为1700吨。该厂冷却水的供水情况见图一、表一、表二: 相似文献
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我厂目前生产能力为三万吨合成氨/年,常开四台Φ2260煤气发生炉。造气污水为220t/h左右。污水中含有硫化物、氰化二物等多种有害物质(具体数据见表1)。为此,结合我厂实际情况,采用了“以曝气氧化为主,强制冷却,结合自然菌生化处理的闭路循环”方案,于86年7月3日建 相似文献
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江苏泗洪化工有限公司原合成氨生产能力为2.5万t/a,主要产品为碳酸氢铵。为改变产品单一的现状,适应市场需求,公司对合成氨装置进行了改造,并新增1套PSA脱碳系统及联产甲醇装置,现生产能力达到合成氨5万t/a,甲醇1万t/a。合成氨系统扩产改造,主要围绕1 000 mm矮胖型氨合成塔及 相似文献
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半水煤气、转化半水煤气中的一氧化碳而得的变换气是合成氨的原料气。合格的原料气既是合成氨工艺的需要,也为合成氨物料平衡所必需。影响半水煤气、变换气成分的因素甚多,本文仅就分析计算方法,氯氢气压缩机内泄漏,以东光县化肥厂为例作一分析。东光县化肥厂是年产3000吨合成氨小氮肥厂。以白煤为原料,采用双加压碳化流程,产品为碳酸氢铵。历经革新、挖潜、改造已具备年产5000吨合成氨规模。在分析东光县化肥厂半水煤气、变换气成分时,可发现和通常值有很大差异(见表 相似文献
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概述我厂是以煤为原料采用碳化流程的合成氨厂,主要产品有碳酸氢铵、工业氨水、工业液氨、复合肥、双氧水、液体二氧化碳等产品。经过几次填平补齐和技术改造,合成氨的生产能力已达到2.5万吨/年。合成氨生产是一个高能耗工业,我厂每年消耗的煤炭(实物)数量为6万吨左右。因此,不断降低合成氨生产能耗,是企业挖潜、增产、提高经济效益的一条重要途径。由于氨合成一次反应生成的氨量很少(一般不超过15%),大量未反应的原料气 相似文献
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<正> 一、基本概况我省现有三个中型氮肥厂,总生产能力为年产合成氨22万吨,占全省合成氨总生产能力的38.6%。其中:兴平化肥厂以重油为原料,生产能力为10万吨氨/年,主产品为硝酸铵,1988年转为大(Ⅱ)型企业;宝鸡氮肥厂、陕西省化肥厂均以煤(焦)为原料,生产能力均为6万吨氨/年,主产品分别为碳酸氢铵和尿素。 1986年以来,各企业为了适应农业发展的需要,相继进行了数十项技术改造项目, 相似文献
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我厂系15000吨/年合成氨的小氮肥厂,1988年合成氨实际产量为17150吨,年利润为299万元。造气工段共有四台φ2260mm 煤气发生炉,正常生产时,开二备二。1988年河北省石化厅安排我厂开展煤气发 相似文献
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我厂的常压变换常压碳化系统,原设计能力为年产合成氨5千吨,后经挖潜改造,现生产能力已达到8千吨以上。为了使产品的NH_4HCO_3质量达到部颁一级品标准,我厂于1984年6月份年度大检修之后,在碳化系统使用了以十二烷基苯磺酸铵和十二烷基磺酰氯为主要成份的Y-2型碳铵添加剂。从而使我厂的“田宝牌”碳酸氢铵获得了自治区1985年度优质产品证书。并且在1985年碳酸氢铵普遍滞销的情况下、表现出了较强的竞争力。但是,自从使用了碳铵添加剂以后,合成系统的塔前部分经常出现阻力大的现象。 相似文献