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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
安徽六国化工股份有限公司300 kt/a CO2汽提法尿素装置每生产1 t尿素产生约0.60 t的氨水,需在解吸水解系统中处理成NH3含量<5×10-6、尿素含量<5×10-6的合格废液排出。传统尿素装置氨水处理采用外来加热蒸汽直接加入解吸塔底部的方法,加热蒸汽冷凝液与解吸废液混合在一起造成解吸废液排放量大、蒸汽冷凝液难以回收利用等弊端。为此,六国化工对尿素解吸水解系统进行了解吸废液减排技改——在第二解吸塔底部外置蒸汽发生器,部分解吸废液经蒸汽发生器壳侧中压蒸汽间接加热产生二次蒸汽以加热第二解吸塔塔底解吸废液,中压蒸汽冷凝液则回收至蒸汽冷凝液系统循环利用,由此实现了降低解吸废液排放量、减轻企业环保压力、无污染高品质蒸汽冷凝液回收利用的目标,有力地推动了尿素装置的节能减排。  相似文献   

2.
1冷凝液回收系统现状安阳化学工业集团公司合成氨老系统生产能力为130 kt/a,净化脱碳系统采用低供热源变压再生工艺,所需热量由中变气煮沸器、低变气煮沸器和两台蒸汽煮沸器(蒸煮器)提供,蒸汽冷凝液及甲醇再生塔蒸煮器的冷凝液由开放式贮槽收集,然后用冷凝液泵输送到供汽车间作锅炉补水(见图1)。图1开放式冷凝液回收系统示意图净化系统使用的低压蒸汽压力一般在150~180 kPa,温度200℃,流量15 t/h左右,调节时以蒸汽压力为调节参数,但实际P24低压蒸汽自调阀经常全开,失去了调节作用。常压塔蒸煮器的低压蒸汽用量很少,入口蒸汽阀和冷凝液阀开…  相似文献   

3.
谢成贤 《川化》2006,(2):16-17
1蒸汽冷凝液回收现状我厂二车间装置满负荷运行时,每小时要消耗高压蒸汽24 t,产生22 t约100℃的蒸汽冷凝液。按照原设计,这些冷凝液应作为锅炉补水加以回收利用,但由于冷凝液品质不稳定,经常因水质不符合要求而不能回用,只能利用其中的5~10 t/h,其余则白白排放掉,且被污染的冷凝液直接排放还会引起排放废水氨氮含量和pH超标。2改进思路及实施2.1改进思路如何处理被污染后的蒸汽冷凝液并加以回收利用呢?考虑到装置的循环水回水压力为0.3MPa,可通过冷凝液泵P133直接将冷凝液打到回水管后再将其引入循环水中,通过凉水塔使NH3和CO2在曝气过…  相似文献   

4.
李响 《小氮肥》2012,(8):16-18
0前言山西天脊集团高平化工有限公司脱盐水系统和蒸汽系统是全公司公用工程的重点,2套系统相互联系紧密,彼此相互影响。曾由于尿素溶液进入低低压蒸汽管网,导致锅炉水电导率高。1事故经过2012年2月8日9:00,供水车间的脱盐水系统出现回收的压缩机组冷凝液电导率有上升趋势,由5.0μS/cm上升到9.5μS/cm;10:00电导  相似文献   

5.
江平 《大氮肥》2006,29(1):56-58
分析中海石油化学有限公司富岛二期化肥合成氨装置分子筛再生加热器(183-C)中压蒸汽冷凝液就地排放,不能按设计回收的原因,介绍改造后的甲烷化炉加热器(172-C)高压蒸汽冷凝液回收流程,实现了合成氨装置加热用蒸汽冷凝液的全部回收,评价技改实现的投资收益.  相似文献   

6.
李彩君 《中氮肥》2001,(2):29-30
我公司是 1 972年建成投产的年产合成氨 60kt,尿素 1 1 0 kt的氮肥企业。经过多次技改 ,生产能力已提高到合成氨 1 2 0 kt/ a、尿素 2 0 0 kt/ a。现有工业锅炉 5台 ,废热锅炉 8台。原水处理工艺为氢 -钠并联降碱除硬 ,氯化物、硫酸盐不能除去 ,随着生产能力的不断提高 ,已不能满足工艺及设备需要。特别是自 1 998年 9月份将净化脱碳再生系统改为变压再生后 ,由于净化低压蒸汽用量减少 1 3~ 1 5 t/ h,使净化蒸汽冷凝液每小时减少 1 3~ 1 4t,造成全公司冷凝液系统失去平衡。主要问题是 :(1 )锅炉排污率高 ,煤耗高 ;(2 )由于蒸汽冷凝液减少 …  相似文献   

7.
孙飞 《小氮肥》2010,(1):10-13
1回收锅炉排污水及热量 山东恒通化工股份有限公司热电厂外供蒸汽约200t/h,这部分蒸汽在化肥和化工生产中受到污染,蒸汽冷凝液不能回收利用,因此锅炉补给水量很大,锅炉排污率将近2%,5台锅炉排污水量达到20t/h,温度约80℃。锅炉排污水与一次水的分析见表1。  相似文献   

8.
《大氮肥》2004,27(3):214-214
工艺冷凝液回收利用情况:①合成工艺冷凝液2 0 0 0年采用辽河集团设计院设计的中压汽提工艺,处理后的冷凝液一部分直接做为中压锅炉补水,剩余部分送脱盐装置精制后回收。②尿素装置冷凝液主要有蒸汽冷凝器冷凝液、框架水、水解装置冷凝液3部分,既可直接做为中压锅炉补水,也可以送脱盐装置精制后回收。③目前回收的合成、尿素、空分等装置冷凝液1 70t/h左右,反渗透装置产水成本按3元/t计算,每年可节省4 40万元。凉水塔维修、更新改造情况:①冷却塔为玛利6 0 0型木结构双向横流冷却塔,1 995年9月至1 998年5月采用玛利公司的技术及产品对老塔进…  相似文献   

9.
科技简讯     
氨气提尿素工艺的排塔操作 1 液氨的储存 在氨气提尿素工艺排塔期间,合成塔R101中的尿素以尿液形式回收到尿液贮槽T101中,未转化为尿素的NH3和C02以碳铵液形式回收到低压碳铵液贮槽V106,游离氨以液氨形式回收到氨受槽V105中.R101排空要回收液氨880m3左右,而氨受槽V105的容积只有55m3,造成每次排塔都有大量液氨需排放.为此,在界区液氨管线6"- P921与氨升压泵P105A/B出口管线6"-P900之间增加1条4"连接管线(图1),管线两端安装切断阀,中间开有导淋.排塔期间,当V105液位升高时,关闭LV09305和高压氨泵P101A/B入口切断阀,打开新增管线上的切断阀,启动P105A或B,即可将V105中的液氨送到界区外的氨罐或商品氨储槽. 2 蒸发系统的操作 排塔时要严格控制排放速率,以保证中压吸收塔C101顶部不超温、低压系统不超压.受高压系统排放量的限制,蒸发系统负荷只有10%左右,且波动严重,尿液泵P106A/B和融熔尿液泵P108A/B经常出现抽空气化,很难维持运行.此时可采取以下3种措施. (1)排塔时,停运蒸发系统,将前系统来的尿液先储存到尿液贮槽T101.排放结束后再启动尿液回收泵P109A/B,投运蒸发系统,并重新造粒.该方法比较稳妥,但停车处理时间较长,也受蒸汽供给的限制. (2)停车前,首先通过P106A/B将部分尿液送到尿液贮槽T101,建立15%的液位.在排塔过程中,保持蒸发系统运行,同时由P109A/B往系统送尿液,提高蒸发负荷,保证蒸发系统运行稳定. (3)在装置停车前2h,逐步提高真空预浓缩器(V104/E113/L104)的液位L09402接近满液,但不能使尿液进入工艺冷凝液贮槽T102.排塔时保持蒸发运行,将真空预浓缩器作为一个缓冲槽,可减弱前系统波动对蒸发的影响.通过逐渐拉低09402,保证了蒸发系统在适当的负荷下稳定运行.该法操作简便,节省时间. 3 其它操作问题 (1)排塔时一般由HV09201调节排放速率, 但HV09201易出现卡涩,可由排放管线上的第一道切断阀控制.随着高压压力下降,要逐渐开大阀门,以保证排放量的均衡. (2)由于缺少气提,增大了中压系统的负荷,而且为中压分解器下部E102B提供热量的蒸汽冷凝液中断,分解温度难以达标.因此要提高增压蒸汽压力,开大HV09303. (3)由于E113失去作用,中压冷凝器E106热负荷增大,中压吸收塔C101超温,CO2易上窜到V105,出现结晶堵塞,更严重的是腐蚀设备、管线和阀门.因此排塔时必须确保回流氨和洗涤水量,使C02在塔盘上被彻底吸收;要保持低压碳铵液泵P103A/B走大循环,以降低温度,提高冷凝吸收效果. (4)排塔过程中,中压甲铵液直接排入低压碳铵液贮槽V106,引起低压系统超压.因氨预热器E107不参与冷凝,要提高低压冷凝器E108的冷凝效果,需在上游加入工艺冷凝液或冲洗水,尽量降低低压压力、提高分解率,以获得高浓度的尿液.同时要避免过多的氨带入蒸发系统而引起工艺冷凝液贮槽T102大量冒氨. (5)蒸汽冷凝液贮槽V110超压.因甲铵预热器E105停运,蒸汽冷凝液中的热量不能移走,所以要及时补入新鲜脱盐水来降温. 4 合成塔排空的判断方法 (1)当R101底部压力P09204与高压甲铵分离器V101压力P09207相等时,说明静压为零,R101已排空,此时压力在5MPa左右. (2)当中、低压系统出现断料时,说明R101已排空,C101液位也会出现突降现象.  相似文献   

10.
四川化工厂为了回收工艺冷凝液及对有毒气体的处理,进行了蒸汽汽提工艺冷凝液和汽提气催化分解试验。本文主要对蒸汽汽提部分试验了常压汽提(0.1~0.5公斤/厘米~2,100~110℃)、常压回流汽提(0.1~0.5公斤/厘米~2,100~110℃,回流比O~5.5)、加压汽提(0.4 ~2.0公斤/厘米~2,108~130℃)和加压回流汽提(0.4~2.0公斤/厘米~2,108~130℃,回流比0~25)等。试验规模:130公斤/时(为30万吨NH_3/年工艺冷凝液的1/400),汽提塔φ219×9.5,H=14000。要求达到的指标:(1)汽提塔底液(简称底液)达到混合离子交换器进水水质要求(作锅炉给水),即碱度<0.5毫克当量/升,CH_3OH<25ppm;(2)汽提气中NH_3含量~4%,以便减少催化处理汽提气的负荷。试验结果: 1.常压汽提能保证底液碱度,CH_3OH合  相似文献   

11.
张新民  张阳华  孙斌  彭维祺 《化肥工业》2004,31(1):60-62,64
通过对闲置的合成氨、尿素系统蒸汽冷凝液回收系统进行综合改造 ,将冷凝液有效回收 ,在保证各系统自身用水的同时 ,富余的冷凝液汇集后作为造气系统废热锅炉、煤气发生炉夹套锅炉用水 ,节省了大量的电站除氧软水及其热能 ,取得了显著的经济效益。  相似文献   

12.
针对某22万t/a浓硝酸装置闪蒸罐冷凝液处理原设计存在的问题,进行了节能改造。原设计中闪蒸罐底部冷凝液直接对地沟排放,造成了大量的冷凝液物料消耗及能量损失,产品生产成本增加,影响了企业的经济效益;此外,现场运行中还存在闪蒸的低压蒸汽带液的问题,影响低压蒸汽管网其他用户。针对上述问题,对浓硝酸装置的蒸汽冷凝液实施了二次闪蒸回收的改造措施。二次闪蒸出来的低低压蒸汽送至低低压蒸汽回收装置,产生的冷凝液优先供应稀硝装置除氧器作为补水使用,多余部分送至除盐水岗位进行制水。改造后,稀硝装置脱盐水、低压蒸汽消耗明显下降,浓硝装置副产冷凝液量568 kg/t,实现了装置的节能降耗,降低了生产成本,年增加效益200多万元。  相似文献   

13.
赵杰丰 《小氮肥》2012,(10):14-15
1存在问题山西天脊集团高平化工有限公司(以下简称高平公司)生产装置设计能力为40 kt/a氨醇、60 kt/a尿素。在满负荷运行状态下,合成装置、尿素装置共副产45 t/h的0.2 MPa低品质蒸汽(低低压蒸汽),其中,锅炉除氧器回收约15 t/h,其余30 t/h则全部放空。为了节约能源,避免不必要的经济损失,进行了低品质蒸汽的回收利用工作。高平公司蒸汽管网共分为4个等级:高压蒸汽管网、中压蒸汽管网、低压蒸汽管网及低低压蒸  相似文献   

14.
为保证锅炉用水水质达到指标要求,生产装置中的蒸汽冷凝液采取分级回收的处理方式,但由于50 kt/a碳酸二甲酯(DMC)项目的投运,导致系统蒸汽冷凝液平衡失调,出现溢流就地排放的现象。针对存在的问题,通过综合分析,将部分蒸汽冷凝液引至冷密封水泵,避免了蒸汽冷凝液的不必要浪费。  相似文献   

15.
陈晓华  常浩 《中氮肥》2012,(6):55-57
1概述兰州石化公司化肥厂动力车间1#汽轮发电机组(18 MW)的汽轮机为EHNK40/56/20型抽汽凝汽式汽轮机,它以锅炉装置提供的10.0MPa蒸汽为动力源。机组第5级抽出的3.80MPa蒸汽送入蒸汽管网,机组乏汽排入凝汽器,冷凝后汇集至热井,由凝结水泵送往脱盐水装  相似文献   

16.
内蒙古天野化工(集团)有限公司是以渣油为原料,采用sheel非催化部分氧化法,在装有耐火衬里的气化炉内进行气化反应制取H2、CO2同时,利用废热锅炉回收气体热量并副产10.5MPa高压蒸汽。2004年初开始,由于渣油品质的原凶,导致气化炉DC101A/B结渣,废锅EC101A/B换热火管堵塞,气化炉与废锅连接处喉管和废锅出口总管超温,气化炉被迫停车数次,造成了较大的经济损失。  相似文献   

17.
针对冷凝液管网在运行中经常出现的振动大、开车期间冷凝液回收困难、热能损失严重以及蒸汽疏水就地排放无法回收利用等问题,从工艺和设备上进行分析,制定改造措施.实施后,实现高温冷凝液回收利用.  相似文献   

18.
路祥  肖晔 《工业水处理》2007,27(12):71-73
蒸汽冷凝液闭式回收技术是采用由具有独特技术的共网器、自力增压器和内部具有压力平衡、消除气蚀等构件的闭式回收贮罐等构成的闭式回收系统,将蒸汽冷凝液全部回收.采用该技术可消除跑冒滴漏,减少热量损失15%~30%,避免凝液溶氧二次腐蚀;回收得到的蒸汽冷凝液先用于工业管线和设备的伴热,替代传统的蒸汽伴热,伴热后的热水再进行深度利用达到节能的目的.  相似文献   

19.
景涛  程超 《大氮肥》2010,33(5):324-325
针对低压蒸汽系统存在的问题,进行了低压蒸汽回收及低压蒸汽冷凝液系统的改造,改造后实现装置放空的低压蒸汽及低压蒸汽冷凝液的全部回收。  相似文献   

20.
我厂水煤气工序有8台φm固定层发生炉。除5~#、6~#炉各设置一台废热锅炉外,其余6台炉每两台配置一台废热锅炉(φ2262×2464,传热面积487m~2)。锅炉给水未经预热直接送入废热锅炉中,影响了产气量。另外,上吹煤气的热量未回收利用,造成热量损失,副产蒸汽少且消耗高。  相似文献   

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