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该工程为既有工程除险加固,本着确保安全,充分利用既有工程、原设计功能不变,方案最优、结构设计合理,便于施工及运行管理,投资经济合理的原则。设计标准按10年一遇洪水设计,20年一遇洪水校核。经规模复核,校核洪水位212.63 m,设计洪水位211.30 m,死水位207.00 m,校核总库容20.40×104m3,设计总库容13.20×104m3,死库容1.20×104m3。 相似文献
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根据近3年来升金湖姜坝、黄湓闸闸上和闸下以及安庆水位站实测资料,探究控水闸对通江型湖泊水位及面积的影响。结果表明:受黄湓闸控水作用的影响,姜坝站水位在枯水期维持在11 m左右,远高于其他水位站,丰水期维持在15 m的警戒水位以内,与闸上水位波动一致,在特大洪水时河湖连通,水位不受控水闸影响;闸上水位在枯水期介于姜坝站和闸下水位之间,在水位高于11 m的平水期和丰水期,水位波动基本与姜坝站水位一致;闸下水位在枯水期介于闸上和安庆站水位之间,在平水期和丰水期与长江水位波动一致;估算并比较在河湖自然连通和黄湓闸控水状态下升金湖月均面积的变化,控水闸导致枯水期湖泊面积扩大,丰水期湖泊面积缩小。 相似文献
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通过对柘溪水库“96 7”洪水四种调度方案的调洪结果分析比较 ,说明为使资水尾闾地区达 50年一遇洪水标准在不增加库水淹没和损及大坝安全的同时 ,柘溪水库应将主汛期汛限水位降至 1 62m并实行补偿调度。 相似文献
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石壁山引水隧洞进口施工期洪水位与施工初期港口湾水库控制水位、施工期洪水过程及洪量密切相关。通过多方案研究表明,施工期水库预降水位至123.1m,施工结束后水库发电控制水位127.1m是最优水位控制方案。该控制水位条件下,引水隧洞进口施工期10年一遇洪水位为123.4m。 相似文献
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为研究桥梁建设对河道的影响,建立平面二维数学模型,对10年一遇洪水和5年一遇洪水两种工况下有桥和无桥进行模拟,并对计算结果从水位、流速、流场和冲刷进行分析。结果表明,桥梁建设后河道水动力发生改变,但是总体变化较小,距离桥梁位置越近,水动力变化越愈大。桥梁建设后10年一遇洪水水位壅高量大于5年一遇洪水水位壅高量。10年一遇洪水工况下,水位最大壅高量为0.14 m,壅水长度约为450 m,流速最大减小为0.18 m/s,局部冲刷深度为0.1 m。研究成果可为相关涉水工程提供技术参考。 相似文献
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随着全球极端气候越发频繁、水资源时空分布更加不均,水资源供需矛盾日益加剧。为充分利用水库调控水资源能力和发挥工程效益,采用预蓄预泄法对燕山水库汛限水位进行动态控制方案研究,首先基于下游防洪安全,根据降雨与洪水预报信息,采取预蓄预泄方案确定汛限水位上限值;再基于大坝自身安全和水库超泄能力分析确定了主汛期与后汛期的最高汛限水位。与原汛限水位104.20 m相比,考虑洪水预报信息情况汛限水位可调整至104.77 m,考虑降雨预报信息时可调整至105.36 m。计算分析结果表明,调整后的动态汛限水位对大坝自身安全及下游防洪安全影响较小,提高了水资源可利用率,具有可实施性。 相似文献
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通过对黄河兰州段的洪水特性分析 ,洪水频率计算确定百年一遇的洪水仍然是 6 5 0 0m3 /s。在这一设防标准下 ,对黄河兰州段的雁伏滩、吴家园、小西湖、中山桥 4个断面的进行洪水水位进行了计算 ,并用 2 0 0年一遇的洪峰流量 6 980m3 /s进行了校核 ,结果表明 ,在现状条件下发生百年一遇洪水 ,兰州段安然无恙 ,在发生 2 0 0年一遇的洪水时 ,雁伏滩断面将会出现洪水漫堤的情况 ,兰州市的防汛工作进入紧急状态。 相似文献
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一、概述
三洋港挡潮闸枢纽是沂沭泗河洪水东调南下工程新沭河治理工程的关键性骨干工程,位于江苏省连云港市郊新沐河入海口临洪口。根据规划,三洋港枢纽按新沭河50年一遇洪水标准设计,设计流量6400m3/s;河道强迫泄洪水位作为校核洪水工况,校核流量7000m3/s;设计挡潮标准为100年一遇高潮位,历史最高潮位作为校核挡潮标准。 相似文献
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<正>一、工程概况浑河闸位于浑河中下游,担负着沈阳城市的防洪任务。工程按50年一遇洪水设计,设计上游水位36.70m,流量为4074m3/s;按300年一遇洪水校核,校核水位38.20m,流量6083m3/s;正常挡水位35.00m。浑河闸枢纽工程等级为Ⅰ等,其相应的主要水工建筑物为1级。 相似文献
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为确保临沂岸堤水库的安全运行,结合岸堤水库1960—2009年的水位资料,研究了其水位的变化趋势,结果表明:近50 a来,岸堤水库历史最高水位为175.33 m,历史最低水位为156.29 m,多年平均水位为169.08 m;水库每年6月份平均水位最低,9月份平均水位最高;水库年水位波动与年度降雨量波动基本一致,水位调度合理,达到了防洪的目的。 相似文献
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评估现状浙江省太湖流域防洪能力,认为现状总体上仅能达到5~10年一遇,按照太湖流域防洪规划总体要求,提出浙江省太湖流域防洪排涝治理目标为遭遇不同降雨典型50年一遇洪水总体不成灾,探讨了区域治理总体思路,在技术经济合理、防洪风险可控、生态环境优先三大原则指导下,通过方案比较选定区域治理方案,并提出满足治理目标下的规划适宜的防洪控制水位,在该水位下所采取的流域和区域防洪工程体系规模最优和社会综合成本最小。从而指导今后浙江省太湖流域有序开展外排工程和圩区整治工程规划和建设。 相似文献
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以漳河的穿河涵洞为对象,采用物理模型的方法,就3年一遇和50年一遇洪水工况时箱形涵洞所在河道的沿程水位、上下游各断面流速及其下游河床局部冲淤变形等问题进行了试验观测,探讨了箱形涵洞对河床水沙特性的影响。试验表明:在3年一遇和50年一遇洪水工况下,箱形涵洞对上游河床的壅水较少,最大壅水高度分别为0.57m和0.3m;涵洞上游各断面的平均流速较无涵洞时有所减小,且断面横向流速分布曲线更平坦。在迎水面出现了河中心流速较左右岸流速大的现象;在涵洞下游较远的CS8断面的平均流速分别为1.8m/s和3.7m/s,与无涵洞时相差不大;在3年一遇洪水工况下,箱形涵洞洞后能形成Fr=4.52的稳定水跃,使得箱形涵洞下游CS6断面的河床局部冲刷较少,其平均冲刷深度约为0.5m。由此可见,箱形涵洞具有较优的水力条件。 相似文献
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1 工程概况河南省信阳市鲇鱼山水库主体工程有主坝、副坝、溢洪道、泄洪灌溉 (发电 )洞、水库电站等。水库防洪标准按百年一遇洪水设计 ,五千年一遇洪水校核。死水位 84m ,相应库容 0 15亿m3 ;防洪起调水位 10 6 0m ,相应库容 4 6 8亿m3 ;兴利水位10 7 0m ,相应库容 5 1亿 相似文献
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采用HELIU-2软件进行了白马航电枢纽正常蓄水位183 m、死水位181 m方案库区泥沙淤积的计算分析。结果表明:由于白马航电枢纽为径流调节电站,库区泥沙淤积不严重,运用10 a末排沙比就可达到97.7%;在水库运用的1~50 a间,水库泥沙淤积量基本集中在坝前1~8 km以内;水库运用20 a末时,总库容可保留98.5%,遇5%洪水时水面线相对水库初始运行时水面线水位最大抬高值仅为5 cm,遇20%频率洪水时,最大水位抬高值均出现在距坝5 km处,抬高值为1 cm。泥沙淤积对库区洪水位的影响不是很大。 相似文献
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三峡水库减淤增容调度方式研究——多汛限水位调度方案 总被引:8,自引:0,他引:8
本文建议在汛期中小流量时(Q<35000m3/s),将坝前水位维持在148~151m;出现汛情且流量更较大后,将坝前水位降低到143m;入库流量大于35000m3/s且短期预报将出现大于十年一遇洪水时,预泄洪水到135m.按这一调度,汛期约80%时间可以维持在较高水位,一般洪水期。汛限水位143m不影响坝区通航,135m水位迎洪可大量增加防洪库客。到100年后可减淤30亿m3,增加防洪库容约40亿m3.变动回水区减淤40%,优化了坝区水沙搭配,可改善通航条件。降低库区洪水位,缓解防洪与移民的矛盾。可对发电带来较大好处:提高发电效益,减少粗沙过机。初期水库排沙比大于原方案,可减轻下游冲刷。同时,可减小三峡汛初泄水与鄱阳湖防洪的矛盾。 相似文献
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为充分利用汛期洪水资源,在分析起调水位影响因素的基础上,对棉花滩电站12年的实测资料进行全系列优选计算,得到棉花滩水电站最优控制起调水位主汛期为161.5 m,合理水位控制区间为161.5~163 m;次汛期为168.5 m,合理水位控制区间为168~169 m。汛期以此指导电站的水库调度,平均每年可增加发电量约1 000万kW·h。 相似文献
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福录塘坝是一座以防洪、灌溉为主,兼顾养鱼等综合利用的小型水库。福录塘坝设计洪峰流量采用年调查洪水通过频率分析确定,洪量及洪水过程线采用省水文图集方法计算。10年一遇洪峰流量6.09m3/s,20年一遇洪峰流量9.58m3/s。通过分析计算,主要是确定塘坝的设计水位、校核库容、防洪库容及兴利水位和兴利库容。为水库的工程设计提供了基础数据,同时为水库的除险加固工程设计提供理论依据。 相似文献