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高速冲击粉碎、气料旋流分级、高频滚振筛分、封闭管流输送、自动料流启闭和重量粒谱可调是冲旋制粉工艺的主要技术内容。它用于工业硅(金属硅)粉末生产,硅粉质量符合要求,技术经济和社会效益均胜过传统制粉法。该制粉工艺具有投资少、能耗低、效率高、操作方便、实用可靠、劳动环境好等优点。 相似文献
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《钢铁》1959,(24)
我厂在技术革命运劝中,车间领导、技术人员和工人共同研究,将干碾机料粉篩网改成4~5层,使料按粒度区分开来,不仅保证了料粉颗粒符合要求,而且也提高了产量。在此基础上又改装了用干碾机生产熟料细粉(<0.088毫米)及一定颗粒组成的料粒,使产量提高一倍,充分发挥了设备的潜力;同时也解决了没有球磨机的困难。由于颗粒组成达到规程要求,产品的理化指标都有提高。现将9号及3号碾机改装情况简述于下。(1)9号碾机:9号碾机砣重7吨(两个砣),砣宽500毫米,砣直径为1200毫米,盘直径2600毫米,转速为28.5转/分,原来用来粉碎山东洪山灼山细粉生产能力为2吨/班。改进后(图1)篩(?)安装角度为45度左右,篩网共有5层,第4层上装有木挡板(300毫米长),第一层篩网为4目,保护篩使大块料不落在第2层篩网上,而使他重新返回碾内粉碎,第2层为60目篩 相似文献
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针对三种废电路板母板粉碎料(边框料、锡板、覆铜板)进行了热分解研究,确定了其整个热解过程的失重机制。结果表明,边框料、锡板、覆铜板的热解都分为三个阶段:热解失重前段、热解失重阶段、热解失重后段。锡框和覆铜板有机组分接近,在~300 ℃开始失重,在~400 ℃最快失重阶段完成,失重为热解失重,活化能分别为23.30和12.36 kJ/mol;边框料由两种或两种以上性质不同的树脂组成,在305 ℃才开始失重,有两个最快失重阶段,305~325 ℃和325~385 ℃,热解失重活化能为25.92 kJ/mol。经450 ℃热解后,三种物料热解产物中Cu富集增加8个百分点左右。得到了废电路板母板粉碎料在不同热解反应阶段下的反应动力学方程。 相似文献
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实验室试验已经证实,抽一鼓风烧结(通过加压强制抽出气体产物的烧结法)对于料层高度为200~800毫米,料层上方空气压力为0.01~2.0标准大气压的普通混合料的烧结,以及对料层较薄(300~355毫米),空气压力为0.05~2.5的高碱度混合料 相似文献
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串罐无料钟料流轨迹与宽度测定及其分析 总被引:11,自引:2,他引:9
马钢2500m^3高炉在装开炉料过程中进行了料流轨迹与宽度、光圈式节流阀开口特性等测定,从测定中发现料流质心并非是料流中心。结合无料钟设备结构参数分段计算了料流运动轨迹,并从操作与设备两方面对影响料流轨迹的因素进行了分析。 相似文献
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高炉无钟炉顶布料料流宽度数学模型及试验研究 总被引:4,自引:1,他引:3
针对高炉实际操作过程中炉料的料流宽度与档位划分不一致,无钟炉顶布料后煤气流分布波动变化大,高炉顺行困难的问题,对布料操作中料流宽度计算的不足,重点考虑了炉料的受力变化对料流宽度的影响,分析了科氏力对料流宽度的影响,提出了分段考虑科氏力来计算料流宽度,修正计算了溜槽出口水平宽度的误差,建立了无钟炉顶布料的料流宽度数学模型。通过工业现场1∶10的模型试验,验证了该数学模型计算料流宽度的正确性和合理性,将料流宽度和溜槽倾角调整相一致的原则应用于2 500 m3高炉,达到了布料分布合理,气流稳定,高炉顺行的目的。 相似文献
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高炉料流调节阀重量控制模式初探 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过模拟试验,研究了无钟炉顶高炉料流调节阀在卸料过程中,炉料批重、粒度等诸因素对料流速度的影响,并以此建立炉料流动特性的数学模型,开发料流调节阀的重量控制模式,实现料流均衡运行,这对高炉冶炼具有十分重要的现实意义。 相似文献