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以副枪系统和二级冶金模型为基础,通过优化原材料条件,建立转炉加料和供氧等吹炼过程自动控制工艺,优化系统操作参数和模型参数等措施,宣钢实现了150 t转炉自动化炼钢。转炉出钢命中率由86.2%提高到90%以上,并且吹炼过程稳定,终渣全铁质量分数平均降低了2%,提高了转炉炼钢的金属收得率。 相似文献
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二级计算机系统控制,主要通过模型控制,实现板坯/带钢初始数据处理、材料跟踪、数学模型的计算,在生产中进行数学模型的工艺参数的设定,完成过程数据的收集,通过对L1级、L3级MES系统的数据通讯,来实现对成品精度的控制。 相似文献
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二级计算机系统控制,主要通过模型控制,实现板坯/带钢初始数据处理、材料跟踪、数学模型的计算,在生产中进行数学模型的工艺参数的设定,完成过程数据的收集,通过对L1级、L3级MES系统的数据通讯,来实现对成品精度的控制。 相似文献
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介绍了鞍钢西区炼钢厂的工艺流程,炼钢厂采用的铁水预处理工艺技术及其效果,260t转炉炉壳主要工艺参数,炉壳与托圈的连接2,60t转炉采用的自动化炼钢技术效果,采用的顶底复合吹炼技术、挡渣出钢技术、一塔式转炉煤气净化新工艺、简易的上修炉新工艺等。简单介绍了炼钢厂采用的一级基础自动化控制系统、二级计算机过程控制及三级计算机管理系统。 相似文献
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2000年9月武钢同奥钢联签订了烧结厂自动化包(二级自动化和过程优化)供货合同,包括一套工艺信息系统和多个在线工艺模型。其关键特点是生产率提高3%-5%、焦炭消耗减少2%以上、系统作业率超过99.5%。系统于2001年4月(合同开始执行后仅7个月)投入运行。介绍了所安装的模拟以及在武钢一烧结运行初期取得的结果。 相似文献
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为了解决转炉终点温度命中率低、造渣料消耗高的问题,对淮钢100 t转炉的冶炼工艺进行研究。主要措施包括氧枪喷头参数的选取、过程枪位的确定、造渣料的加入时机和底吹工艺模式的优化。根据工作氧压优化氧枪喷头参数,采用"低-高-低"枪位模式,总体枪位相比旧工艺提升0.1 m;控制加入造渣料的数量,石灰用量为27 kg/t(钢),轻烧白云石用量为12 kg/t(钢);把转炉前期底吹流量由0.02提高到0.1 m3/(t·min)。现场试验结果表明,终点温度命中率提高39.87%,脱磷率提高2.58%,总造渣料减少约8.5 kg/t(钢),冶炼时间缩短0.53 min。通过岩相分析,新工艺整体渣中游离氧化钙控制在5%左右,比旧工艺成分更加稳定。 相似文献
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由于中型转炉炉口大小的限制,无法配备副枪在线检测设备,造成中型转炉炼钢动态模型控制困难.本文介绍了在建的马钢中型转炉及自动化控制系统硬件结构和软件功能,实现了中型转炉二级系统动态模型控制的自动化炼钢. 相似文献
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阐述了一种优化加热炉二级控制模型参数的方法,该方法是以板坯温度黑匣子实验测试结果为依据,结合加热炉内部结构以及钢坯加热温度需求,完成对加热炉二级控制模型参数的调整、修改(包括:炉膛辐射系数、热量传递系数、炉段分区、自动燃烧炉温设定值等),实现加热炉二级控制模型参数的优化,提高钢坯加热温度控制准确性,改善钢坯加热质量. 相似文献
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依据建造合同准则,在工程施工企业当中,建立二级仓库财务动态监控模式,实现材料耗用过程的有效控制;建立内外部收入成本配比模型,厘定资本性支出与收益性支出;创新应用完工百分比法,依合同额划分工程类型,合理确认合同费用与合同收入。加强了工程造价管理、工程监理管理、工程财务管理,强化了成本控制,提高了管理效能。 相似文献
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太钢RH设备投产后,开发磁纯铁生产的先进工艺路线和技术,生产出“转炉+RH”新工艺电磁纯铁,产品各项性能指标均达到国标要求,磁性能达到和超过日本同类产品水平。新工艺替代了电炉冶炼等旧生产工艺,形成了稳定的生产能力。本文对研制过程的成分设计与控制、主要工艺技术要点以及研制效果等进行了阐述。 相似文献
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制取合格的还原煤气是富氧煤气化直接还原竖炉新工艺的技术关键。由小型生产模拟试验,对固体燃料造气中的燃料选择,造气工艺制度液态排渣,发生炉温度和煤气成分控制,粉尘控制等进行研究,得到较为合理的造气工艺参数,为富氧煤气化直接还原竖炉工业试验提供依据。 相似文献