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阐述了唐钢新区1号3000 m^(3)级高炉炉顶均压煤气回收系统的设计特点、工艺流程及运行效果。1号高炉炉顶均压煤气净化回收装置投产以来,均压煤气回收率可达87%,有效解决了均压煤气放散工艺过程中的噪音、粉尘、废气等环境污染问题,污染物排放几乎为零。平均每天可回收的煤气量达62429m^(3)/d,仅回收煤气每年可为企业产生约200万元的经济效益。 相似文献
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宝钢3号高炉采用了炉顶均压煤气回收系统,本文阐述了其设计思路,工艺流程及特点。回收工艺为一次回收,二次放散的方式。设置均压煤气回收后,将适当延长炉顶料时间,使设备赶料能力稍有下降。在烧结矿分级及炉情况下,装料周期达到了573s,装料设备作业率达83%。由于取了两次除尘措施,回收煤气含量可以降到-200mg/m^3n以下,并入净煤气管钢后,净煤气含尘量将从5mg/m^3n增加到-6.4mg/m^3n 相似文献
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针对承钢高炉的料罐在均压过程中存在煤气向大气中排放的现状,研究利用高炉布袋的多余箱体,设计出一套符合承钢高炉料罐均压放散煤气净化回收的装置,充分利用二次能源,并降低排放噪音、粉尘。 相似文献
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本文介绍了大型高炉均压煤气回收工艺流程及其热经济分析,表明1座4063m~3高炉年可增加收益73.68万元,年获取113157.2GJ煤气(火用)值,投资回收期1.38年。 相似文献