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1 概况 水钢1号高炉原为633 m~3,12个风口,2个渣口,1个铁口,于2001年1月30日停炉大修。大修扩容改造后,炉容为788 m~3,16个风口,2个渣口,1个铁口,并于5月10日开炉投产。改造设计时采用了一系列新技术、新设备,如:PWⅡ型无料钟炉顶,水冷炉底,自焙炭砖+陶瓷杯炉缸。另外内燃式热风炉加高6.4 m,增加了蓄热面积,热风炉增加了煤气和空气双预热装置。炉前系统增加了除尘系统,使用了液压开铁口机。1号高炉改造前后内型参数见表1,热风炉参数见表2。 相似文献
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高炉开炉进程的好坏,对高炉的寿命及以后技术经济指标影响很大。我公司几年来,对300m~3高炉大、中修后的开炉进行了一些新的探索,除采用全焦、热装、边送风边装料的开炉方法外,对开炉点火方法作了较大的改进,取得了较好的效果,摸索出了一些经验。本文仅就此作一介绍。一、铁口难开是全焦热装开炉面临的新课题全焦热装开炉具有开炉进程短、成本低、又便于操作等优点,因此近年来已被广泛采用,而在炉缸部位填充木柴的方法已不多见。但由于仍然沿用传统的从风口带点火的方式,产生了铁口难开的新问题。例如2号高炉1979年8月6日中修开炉,11点15分送风点火,出第一炉铁烧铁口时间8小时30分,消耗氧气40瓶,在铁口用炸药放炮12炮,连 相似文献
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马钢2500m^3高炉于1994年4月25日开炉。1998年4月发现1号出铁口两侧冷却壁的水管相继烧坏,5月31日起休风115.13h,更换了铁口两侧冷却壁及铁口区域炉壳,复风后恢复情况良好。 相似文献
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1 概述 武钢3号高炉有效容积1513m~3,1993年改造性大修后开炉,大修改造高炉本体部分主要为在原来1个铁口、1个渣口的基础上增加了1个铁口(即现在的南铁口)。采用存铁式主沟,选用较为先进的带振打的风动开口机和DDS液压泥炮。热风炉部分采用了 相似文献
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大中修开炉是高炉生产中的一件大事。开炉好坏,直接关系到一代高炉的技术经济指标及高炉寿命。送风点火后,第一炉铁水能否从铁口顺利流出,对开炉而言,是至关重要的。铁口易开,能够缩短开炉进程,避免事故,同时加快恢复速度。铁口难开,用氧气烧铁口,甚至于渣口出铁或开炮炸铁口,这不仅耗费大量人力物力,而且,往往会给以后的高炉生产 相似文献
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目前我厂高炉多采用空料线炉顶打水法停炉。开炉前进行烘炉。高炉送风后能否及时转入正常,关键取决于炉前操作—出铁出渣工作是否正常。所以开炉的中心环节是炉前操作,而防止渣铁口事故尤为重要。本文对我厂大中修开炉时发生的三次渣、铁口事故以及处理情况加以讨论,目的在于避免今后发生类似事故。一、渣、铁口事故概况 相似文献
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武钢 6号高炉 (32 0 0m3)于 2 0 0 4年 7月 16日上午点火开炉。送风后 1.5h就开始自动下料 ,2 2h后出第一炉渣铁 ,开炉 12天后高炉利用系数达到 2 .0。开炉期间没有发生难行与悬料现象 ,高炉开炉取得圆满成功。 6号高炉的顺利开炉并实现快速达产 ,使武钢年产铁能力达 10 0 0万t左右 ,为武钢整体规模效益的实现提供了保障。武钢 6号高炉由中冶南方工程技术有限公司设计 ,采用了一系列的新技术 :最新一代PW并罐无料钟炉顶 ,串联软水密闭循环冷却 ,陶瓷杯技术与炭砖水冷薄炉衬结构 ,薄炉衬全冷却壁带三段铜冷却壁结构 ,旋风粗煤气除尘与比肖夫… 相似文献
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1.冷却壁损坏的原因 1990年5月21日晚8时,武钢2号高炉(1536m~3)出铁口由于铁水倒灌,将出铁口处2段36号冷却壁内蛇形管烧损。经现场检查,出铁口烧损二分之一,相邻的炉皮和冷却壁局部被烧损,冷却壁内2根φ44.5×6mm蛇形管被烧损漏水。当时经抢修处理继续使用,一年后又发现水管渗水,严重地影响生产。为此,我们在2号高炉中修期间 相似文献
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邢钢3号高炉(215m~3)中修后,于1990年7月12日点火开炉。由于对烘炉点火装置做了较大的改进,采用了向炉底送风点火的方法,使这次开炉受到其他因素的影响炉温长时间过低的情况下,仍达到了安全顺利、铁口好开、炉况顺行的良好效果。1.向炉底送风烘炉点火的合理性过去我厂215m~3高炉开炉均使用传统的 相似文献
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首钢3号4号高炉经开炉和强化操作取得良好效果,本文简介了烘炉方法,论述了配料,装料,喷吹渣铁口,送风,出渣的铁的开炉过程以及开炉后的强化操作。 相似文献
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重钢炼铁厂4号高炉1995年12月5日停炉大修。这次停炉不但用冶金部高炉炉体调查小组推荐的关于计算粘土砖炉底剩余厚度的经验公式计算炉底砖剩余厚度,而且还第一次采用在高炉生产过程中和体风检修时进行炉壳表面测温(休风时关断此处冷却壁的冷却水)。两次测温均对着残铁口方向,以铁口中心线标高为第一测量点测量其纵向以下的炉壳表面温度(见表1)。根据所测炉壳表面温度分别绘出温度分布曲线(见图1),用温度分布曲线的拐点确定炉底砖侵蚀的最大深度。从图1中不难看出(曲线a、b),炉壳表面温度曲线的拐点标高最低点均在 相似文献
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对1号高炉炉体状况做了阐述,并提出了解办法。利用2006年8月份高炉检修时机,实施了喷补造衬、钢砖灌浆、炉皮挖朴、安装铜冷却柱、铁口压力灌浆等技术。由于停、开炉及施工方案制定合理,实现了安全停炉和快速恢复的目的,为今后酒钢高炉新技术的应用进行了有益的尝试。 相似文献
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