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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 578 毫秒
1.
根据八钢佳域轧钢厂实际生产情况,通过对原有5#角钢、6.3#角钢工艺孔型系统在生产、轧制过程中出现的各种问题进行分析, 指出了旧有孔型系统的不足, 结合企业设备的改造情况, 提出了孔型系统改进的措施,对孔型系统做出了优化、改善,并在生产实际中对优化后的工艺孔型系统进行了现场轧制验证, 对优化后的实际效果进行了评价.  相似文献   

2.
介绍20#槽钢在500轧机上的试制过程,包括孔型系统的选择,孔型设计的特点,试轧情况,对20#槽钢试制过程进行了概括总结.  相似文献   

3.
介绍了56#角钢原立轧孔和切分孔设计方面存在的问题,新改进孔型的设计内容,解决了56#角钢生产过程中质量不稳、产量低的实际问题,改进效果明显.  相似文献   

4.
根据八钢佳域轧钢厂实际生产情况 ,通过对原有 5 # 角钢、6 .3# 角钢工艺孔型系统在生产、轧制过程中出现的各种问题进行分析 ,指出了旧有孔型系统的不足 ,结合企业设备的改造情况 ,提出了孔型系统改进的措施 ,对孔型系统做出了优化、改善 ,并在生产实际中对优化后的工艺孔型系统进行了现场轧制验证 ,对优化后的实际效果进行了评价。  相似文献   

5.
介绍了用150mm方坯作原料,通过Φ400mm轧机开坯、切深定型在Φ300mm轧机上生产10#槽钢的实际情况.孔型系统是在原采用90mm方坯轧制10#槽钢的基础上,对原有孔型系统进行了优化.150mm方坯粗轧孔型系统与原孔型系统进行了衔接,对试轧情况进行了总结.  相似文献   

6.
李国 《特钢技术》1997,4(4):59-63
本次立轧孔型设计,采用带有凸度的轧槽槽底的孔型来代替平面型轧槽槽底的孔型,解决了我厂长期存在的扁钢角部缺肉、不尖锐、双侧面凸鼓的问题,明显地提高了扁饮的外观质量。  相似文献   

7.
谢云军 《江西冶金》1992,12(4):44-47
江新钢铁总厂线材机组粗轧孔型系统第一、二道次由原来的平箱形孔—立箱形孔改为凸度六角孔—方形孔后,有效地增大了粗轧的延伸系数,提高了轧件尺寸精度,减少了事故和调整难度。本文介绍改造的依据、实践和效果。 一、原粗轧孔型存在的问题  相似文献   

8.
刘翔 《柳钢科技》2007,(3):10-12
介绍柳钢中型厂在连轧生产线生产14#等边角钢的孔型系统选择、闭口蝶式孔设计,以及试轧、调整。  相似文献   

9.
根据带齿C型钢的产品尺寸要求,按照复杂断面的孔型设计原则,并利用DEFORM-3D有限元软件辅助设计了一套热轧带齿C型钢的孔型系统针对现场试轧过程中出现的耳子、腿部不平直等缺陷,进行了分析并提出了改进措施试轧结果表明:所开发的孔型系统合理。  相似文献   

10.
本文从防止Ⅱ孔打滑,降低轧翻改轧量等入手,探讨了修改初轧机孔型,提高初轧机生产能力的问题。  相似文献   

11.
《甘肃冶金》2021,43(3)
通过分析棒材生产粗中轧无孔型轧制中轧出口料型头部肥头产生的原因,优化滑动导卫耐磨板间隙、1#剪剪切、轧件张力判断与调整、加热钢坯出炉温度的控制和中轧10架孔型优化,解决了中轧出口料型头部肥头的问题,实现了粗中轧无孔型轧制生产稳定。  相似文献   

12.
刘翔 《河南冶金》2007,15(Z1):92-93
介绍柳钢中型厂在连轧生产线生产14#等边角钢的孔型系统选择、闭口蝶式孔设计,以及试轧、调整.  相似文献   

13.
阐述了马钢二轧厂[8#槽钢的孔型设计方法,包括坯料、孔型系统的选择,成品孔、槽式孔、切深孔的设计等。  相似文献   

14.
针对H800×300规格轧制时间长,轧制负荷大,成材率指标偏低,进行了孔型修改。通过将粗轧机原来的立轧+平轧孔型,改为全平轧孔型,有效的降低了轧制负荷,减少了轧制时间,成材率指标由88.5%提升至92.64%。  相似文献   

15.
对轧件切分轧制过程中的变形进行了实验研究。较为详细地介绍了连铸板坯切分、窄板坯的立轧、预对中孔型轧制及成品孔型实验的轧制变形的结果及分析  相似文献   

16.
唐丽娟 《包钢科技》2013,39(4):9-12
介绍了国内四切分轧制技术的应用概况和轧机配置,四切分轧制孔型系统的选择,并对Φ12 mm带肋钢筋四切分轧制精轧孔型系统进行分析,提出孔型及导卫设计要点。  相似文献   

17.
山东鲍德翼板有限公司翼板钢粗轧系统采用箱形孔7道次,其中1道为立轧孔,由于轧槽深度大,极易发生断辊事故.为此,改进孔型设计,全部采用箱形孔型系统,由7道次改为5道次,并增强了孔型系统及其附属工装导卫的通用性,缩短了换辊时间.改进后,提高了轧制速度,日产量由1 200t提高到1 600t.  相似文献   

18.
陈子坤 《江苏冶金》2008,36(1):44-46
在传统的中小型棒材孔型设计的理论和经验的基础上,对大规格合金钢棒材孔型设计进行了分析,并根据国内外的设计经验,以Φ150 mm棒材的孔型为例,对产品质量有决定意义的成品孔型系统和精轧孔型系统(椭圆孔、立孔和扁孔)的设计与分析.经现场实践验证,取得较好的效果.  相似文献   

19.
介绍了唐钢型钢部在大型线开发22#角钢切分孔、蝶式孔、成品孔的孔型设计情况。利用250 mm×360 mm连铸坯,通过调整压下量,K2~K4孔分薄厚两种孔型轧制生产了16~26 mm 6种不同厚度规格的22#角钢,成品尺寸均满足国家电网公司对角钢产品几何尺寸的高精度要求。生产实践表明:该孔型系统设计合理,孔型利用率高,工艺可行,产品几何尺寸稳定,能满足用户需求。  相似文献   

20.
黄艳 《重钢技术》1998,41(1):50-54
本文主要介绍在φ800轧机上采用250°连铸方坯轧交大型号的28#槽钢的孔型设计方法、孔型系统的选择和各参数的确定以有为确保产品质量所采取的措施。  相似文献   

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