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王玉玲 《冶金设备管理与维修》2008,(1):25-25
针对汽轮机整体更换后,前汽封的漏汽用作后汽封,由于温度过高引起均压箱温度高于正常温度,进而引起汽轮机径向轴承振动危及机组正常运行,因此,对均压箱进行了改造,改造后温度正常,机组安全稳定运行。 相似文献
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凌钢热电厂2~#汽轮机为C-6-35/10—Ⅰ型抽汽式机组,原轴封系统开放式,自1991年投产以来,由于轴封系统不合理,轴封间隙过大(0.35~0.45mm)等原因,造成前后轴封漏汽严重,机组油中大量含水,油质乳化,真空太低且不稳定,严重威胁机组的安全与经济运行。为此被迫采取经常滤油(平均每月滤油约20天),靠调整前后轴封供汽的方法来维持运行,既带不满负荷又浪费了大量的人力和物力。根据该机的具体情况,作了如下改进:①将原轴封供汽系统由开放式改为封闭式。即将原后轴封对空排汽管封死,增加后轴封回汽管且导… 相似文献
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论述了采用调控油系统负压和机组汽封系统改造、油箱放水辅助以滤油的方法降低了机组油液中的灰分和水分,使机组的油质达到合格,保证了机组平稳运行和安全停机。 相似文献
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汽轮机润滑油的作用是润滑汽轮发电机组的各道轴承及其转动部分,并带走由摩擦所产生的热量和各种微小的金属碎屑。汽轮机润滑油油中带水严重影响机组的安全稳定运行。只有从设备本身和运行调整维护两个方面入手,才能减少此类事故的发生。 相似文献
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受限于当时的设计理念、设计技术以及制造加工能力等因素,同时由于多年的运行,重要部件的老化,电厂5号汽轮机机组效率较低,运行经济性差。该汽轮机组在100%额定工况下的热耗率为8664.2k J/k Wh,高出THA工况热耗率设计值311.8k J/k Wh。通过采用弯扭联合全三维成型静叶栅技术、排汽缸自动喷淋降温技术、轴承箱防泄漏油挡气封技术、汽轮机轴轴承循环油润滑冷却技术等,热耗下降到8180k J/k Wh,热耗下降了464k J/k Wh,发电热耗下降了5.36%,带来非常可观的经济效益。 相似文献
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分别论述汽轮机迷宫式汽封和蜂窝接触式汽封的工作原理及其结构,介绍了蜂窝接触式汽封在莱钢热电厂12MW汽轮机的应用实践,证明蜂窝接触式汽封能确保汽轮机的安全、经济运行,适合在发电机组和工业汽轮机组中推广。 相似文献
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莱钢能源动力厂银前25 MW汽轮发电机组高压轴封漏汽较大,润滑油含水量高,不利于机组安全运行。应用了接触式轴封解决了这一问题,取得了较好的效果。 相似文献
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介绍了马钢YPON-3750/1710型氧氮液化装置膨胀机本体、润滑油系统、加温气密封气与仪表气系统、相关阀门在运行中存在问题,分析了问题原因,阐述了根据液化装置工艺特点采取的具体改造措施,叙述了改造效果及改造后出现问题。 相似文献
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金隆铜业有限公司原余热利用系统采用燃油在过热炉中将饱和蒸汽过热后,再由多级汽轮机发电,或者采用减压阀减压。2001年6月成功地将德国KK&K公司制造的单级饱和蒸汽工业汽轮机用于余热发电,从而大大改善了运行经济性。 相似文献
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针对高速线材精轧辊箱油膜轴承失效、辊箱进水等故障,分析了其产生原因,通过规范操作、监控润滑系统油液使用情况、加强辊箱密封系统的日常维护等措施,有效提高了设备使用寿命,降低了生产成本,提高了经济效益,保证了轧线的正常生产。 相似文献
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宁波钢铁有限公司余能发电厂1#机组因凝汽器泄漏,海水进入热力系统造成水质不良,导致汽轮机结垢,影响机组出力。通过采取汽机低负荷清洗的方法,有效去除了汽轮机叶片上的盐垢,确保机组安全经济稳定运行。 相似文献
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燃气轮机作为一种先进发电设备,有着先进的控制系统和很高的发电效率。但由于燃气轮机设备复杂,成本高昂,采用实验研究方法对于燃气轮机有很大的局限性,通过建立数学模型,根据机组的特性曲线来编制仿真计算程序,能够得到机组在设计盲区和特殊情况下的运行稳定性,比对运行记录并进行分析,提高燃气轮机管理水平和经济性。 相似文献
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结合首钢迁钢公司能源利用实际要求,配套建设了一台150 MW纯燃高炉煤气的燃气蒸汽联合循环发电机组,在利用副产高炉煤气进行联合循环发电的同时,利用余热锅炉次高压一级过热器引出一路次高压蒸汽外供公司管网,余热锅炉产生的次高压、低压蒸汽经过汽轮机做功拖动发电机发电,产生的乏汽经凝汽器换热部分通过分体式水源热泵空调机为控制楼进行制冷(制热),形成了一套冷热电联产的总能系统,在钢铁厂能源综合梯级利用方面进行了新的尝试. 相似文献
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针对某钢铁联合企业低热值煤气燃气一蒸汽联合循环余热锅炉在实际运行中蒸汽参数达不到设计要求和余热利用率低等问题,对其汽水参数和进出口烟气参数进行了热工测试,并分析了燃气轮机排气温度、流量、背压、锅炉给水压力、节点温差、接近点温差、热端温差等因素对汽水参数、排烟温度及排烟阻力的影响。结果表明,影响联合循环余热锅炉热力性能的主要因素有燃机排气参数和余热锅炉综合传热系数。建议根据实时监测的燃气轮机排气温度和流量,选取与之匹配的给水压力、热端温差、节点温差和接近点温差;制定合理的烟气侧吹扫和清洗制度,执行严格的给水标准,保证换热面高效换热。 相似文献