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2012年11月27日,中钢集团衡阳重机有限公司承制的国内最大氧气底吹熔炼炉试车成功。检测显示,整机运转平稳,各项指标均达到了设计要求。氧气底吹熔炼炉是担负铅等金属初始熔炼任务的高能耗闪速熔炼炉的替代品,具有节省投资、回收率 相似文献
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铜火法冶炼熔池熔炼技术在不断地发展和完善,高效、节能、安全和环保已经成为炼铜技术发展的方向和目标。通过对富氧顶吹浸没熔池熔炼、氧气底吹熔池熔炼和富氧侧吹熔池熔炼工艺分析比较,了解不同熔炼工艺使用特点。 相似文献
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介绍了铅精矿经氧化熔炼工艺过程产出的熔融富铅渣的底吹熔池熔炼还原炼铅工艺,讨论了该工艺的特色和创新,在研究富铅熔渣底吹熔池熔炼过程中主要元素和组分在底吹熔池熔炼过程中行为规律的基础上,通过对熔融富铅渣的底吹熔池熔炼过程的物料平衡和热平衡分析,采用高斯消元法建立了熔融富铅渣的底吹熔池熔炼过程热力学平衡模型,研究了底吹熔炼反应过程中炉内的热场分布规律和热利用情况,探讨了炉内炉顶烟气区域、炉渣波动区域与炉底熔铅区域的熔炼过程特征。 相似文献
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金峰铜业有限公司双侧吹熔池熔炼的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了金峰铜业有限公司双侧吹熔池熔炼的工艺及主要的技术经济指标。实践表明,该方法具有投资少、建设周期短、节能效果明显、熔炼炉生产效率高的特点。 相似文献
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介绍了金峰铜业有限公司双侧吹熔池熔炼的工艺及主要的技术经济指标。实践表明,该方法具有投资少、建设周期短、节能效果明显、熔炼炉生产效率高的特点。 相似文献
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提出氧气底吹熔炼炉氧枪零角度的概念,介绍了以氧枪零角度为基准的Ф4.1 m×14 m氧气底吹熔炼炉改造的技术方案与改造内容。 相似文献
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对炉子设计作了某些改进,采用一组附有氧枪的高速氧气燃料燃烧器向炉内喷吹天然气-氧气火焰和高纯度氧气,加速废钢和直接还原铁的冶炼过程,提高直流电弧炉的能量利用效率。通过采用附有氧他的多功能气燃料燃烧器实现熔池的充分搅拌,提高能量馈给率和氧气喷吹速率,使炉身按一定的时间间隔缓慢地围绕垂直轴线旋转达到适当的熔池搅拌,提高熔池的热和电能传递速率,炉子的设计保证了炉子断面方向达到均匀的热分布,减少电弧向炉壁 相似文献
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底吹炉大型化是目前氧气底吹炼铜技术重要发展趋势,但大型底吹炉熔池搅拌状况不明晰。以某企业大型氧气底吹炉为研究对象,建立大型底吹炉等效简化模型。分析了大型化底吹炉“准稳态”过程,探究大型底吹炉熔池流动状况,选定熔池气含率、熔体平均速度和湍动能作为大型氧气底吹熔池状态评价指标,研究了渣层厚度、喷吹流量、氧枪夹角对熔池流动的影响。结果表明,在渣层厚度65~70 cm、喷吹流量控制在0.60~0.65 kg/s、氧枪夹角达到30°~40°条件下,熔池搅拌情况较好。 相似文献
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介绍了底吹熔池熔炼连续处理铅阳极泥的工艺设计及生产实践,工艺改造后的技术经济指标和效益分析表明,其环保节能效果显著。 相似文献
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铜富氧底吹熔炼作为先进的铜冶炼技术被广泛应用,针对国内单体最大铜底吹熔炼炉存在的熔炼效率低、渣含铜过高的问题,进行了底吹炉内气-锍-渣多相流场的三维数值模拟研究。以改善熔池搅拌、降低渣含铜为目标,对氧枪数量、熔池深度进行了优化。结果表明,改变靠近排渣端氧枪数量对延长澄清区长度、降低渣含铜具有显著的积极影响。关闭2支氧枪后,渣-锍澄清区相较于原工况延长了27.425%(0.925m),关闭4支氧枪后,渣-锍澄清区延长了50.165%(1.695m)。根据熔池搅拌区气含率和搅拌均匀性,得出熔池较优的深度范围为1.5~1.7m。 相似文献
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