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LaNi5储氢合金中的杂质C在合金放氢过程中尤其是在高温放氢时会以CH4的形式释放,从而影响氢气的纯度。氢等离子体电弧熔炼法是去除LaNi5合金中杂质C的有效方法,其中H在除C过程中起到了至关重要的作用。为了研究C与H2在氢等离子体电弧熔炼过程中的作用机制,本文利用气相色谱分析仪分别对熔炼前后的炉内气氛进行了分析研究。此外,依据LaNi5合金与H的相互作用,本文探索了吸氢脱氢过程中,合金中杂质C与H的反应过程,并对合金高温放氢纯度及放氢后合金C含量的变化进行分析。结果表明:在氢等离子体电弧熔炼和吸氢脱氢处理过程中,LaNi5合金中的C与H反应并以CH4的形式逸出,从而降低了LaNi5合金中的C含量。在对LaNi5合金吸氢脱氢法处理过程中,合金中的原始C含量越高,500℃热解析H2中的CH4含量越高,且随着吸放氢循环次数的增加,释放的CH4... 相似文献
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铜连铸连轧工艺生产对其原料——电解铜提出了更高的质量要求。而电解铜中氢的存在则被认为是一个影响铜连铸产品质量的最显著的因素。氢与晶粒周围杂质发生协同作用造成在热轧铜材中出现过度的裂纹。本文包括:胶、硫脲这两种主要有机添加剂对阴极超电压的影响和阴极铜中氢含量与电解槽阴极超电压成正比。并提出:实际生产中,最佳超电压范围-30mV以下,在这个范围内,阴极铜杂质氢含量可以维持在1 相似文献
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扩散氢会在焊缝中引起氢脆、延迟裂纹等,导致结构产生低应力断裂。为了研究氢的扩散行为,采用水银法和气相色谱法测定了逸出的扩散氢量,并采用真空抽取法测试了不同温度下残余氢的释放量。试验表明,扩散氢量不受焊道数量的影响,它的逸出时间随焊道数的增多而增长,逸出速度随合金含量的增多而降低。随着焊后冷速的降低,冷却过程中逸出的氢增多,测定出的扩散氢量减少;测氢试样在100~200℃保温时,逸出氢的总量变化不大,但逸出时间随温度的升高而明显缩短。残余氢量与扩散氢量的多少无关,它与焊缝的含氧量、组织和硬度等有关系。 相似文献
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本文介绍了电解钢生产改造的情况,论述了改造的内容、特点及利用改造后的厂房条件、装备水平和工艺技术生产出高纯阴极铜的可行性。 相似文献
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在钢的生产,特别是优质钢和特殊钢的生产中,快速测定氢含量有着特殊的意义。不仅是测定熔炼期间熔池中或成品中的氢含量,而且测定合金和添加材料中的氢含量的多少都是特别重要的。如果能较快并且较准确地测定氢含量,就更能及时地针对质量要 相似文献
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《稀有金属》2020,(8)
金属钒粉通过冷等静压成型和真空烧结成钒坯条后,采用电子束熔炼对钒坯条进行提纯研究。利用EPMA-1720电子探针(EPMA),Olympus-PMG3型光学显微镜(OM)、电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)和氧氮氢分析仪分别对钒坯条和熔炼后钒锭的微观形貌、金相组织以及纯度进行观察和检测。实验研究结果表明:钒坯条存在孔隙,显微组织不致密,而电子束熔炼使得钒晶间孔隙得以消除,钒基体晶界结合紧密,组织变得致密均匀。经电子束熔炼,钒金属间隙杂质元素C,O,N的含量显著降低,去除率分别达到56. 41%,79. 17%和52. 38%。而元素H由于本身含量较少,从熔炼前80×10-6降低到50×10-6,去除率为37. 50%。钒金属非间隙杂质元素Si,Al,Mg,P,Cd的蒸气压与V的蒸气压压差较大,去除效果较明显。元素Mo,B属于高熔点难熔杂质,蒸气压比V的蒸气压小去除率偏低,钒金属经电子束熔炼后纯度达到99. 932%。 相似文献
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本文采用氢等离子体电弧炉熔炼法,以掺入H_2的高纯Ar作为等离子体产生气氛,制得C含量较低的高纯LaNi_5合金。首先以99.95%La(原始C含量为0.027%)和99.99%Ni(原始C含量为0.0068%)为原料,分别研究了熔炼气氛掺氢量、熔炼电流、熔炼时间对LaNi_5合金中C含量去除效果的影响。进一步以低碳99.95%La(原始C含量为0.007%)和99.999%Ni(原始C含量为0.002%)为原料,设计3因素4水平的正交实验,以探索获得C含量最低的高纯LaNi_5合金的最佳熔炼工艺。实验发现当熔炼电流恒定时,合金中的C含量随着熔炼气氛掺氢量和熔炼时间的增加呈现下降的趋势;经过正交实验分析与验证,最佳熔炼工艺为在25%H_2+Ar熔炼气氛条件下,熔炼电流为230 A,熔炼30 min,获得的LaNi_5合金C含量低至0.0014%,合金的化学纯度为99.983%。 相似文献
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用电火花切割方法,制备出10SiMnNiCr钢焊接接头母材、熔合线(含HAZ区)及焊肉的特殊试样。用真空加热炉分别作晶界、夹杂陷阱氢逸出处理,用离子探针测氢逸出量(或捕获量),结果是(1)焊接接头的晶界陷阱及夹杂物陷阱捕氢量依焊缝、HAZ、母材次序从高到低;(2)晶界陷阱是弱陷阱,夹杂陷阱是强陷阱。 相似文献
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铜陵有色金属集团公司是新中国第一个铜生产企业。作为铜陵有色金昌冶炼厂技术升级改造和环境改善工程的一部分,正在建设一个年产40万t矿产阴极铜的新冶炼厂,采用奥托昆普闪速熔炼和肯尼科特-奥托昆普闪速吹炼工艺。本文简要介绍了该冶炼厂的主要设备和技术。 相似文献
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随着铜精矿品位逐渐下降,精矿中的杂质元素越来越多,其中有害元素砷在冶炼过程中很难脱除,且在铜熔炼系统中循环累积,最终影响阴极铜的质量。某冶炼企业铜顶吹熔炼生产实践中,有害砷元素在烟尘中的分配比例为55%~75%,在铜锍相中分配比例为5%~15%,在渣相中分配比例为20%~35%。本文主要对铜顶吹熔炼过程中砷的分布与走向调控手段进行了理论分析,并在实验室条件下探究了熔渣中Fe/SiO2、富氧浓度、铜锍品位、渣中CaO含量等工艺参数对不同产出物中砷分配率的影响规律,获得了砷进入渣相的有效调控措施。优化工艺参数后,As在渣中占比为30%~40%,烟尘中占比为50%~60%,铜锍中占比为10%~20%,解决了铜冶炼过程砷进入硫酸系统形成大量污酸的问题,从而控制各个产品中砷的含量。 相似文献
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堆冷方式下板坯氢扩散效果 总被引:1,自引:0,他引:1
为了考察某中厚板厂板坯堆冷工艺过程中氢元素的去除效果,最终达到防止白点、提高探伤合格率的目的,依据菲克第二定律非稳态传质方程,以8块断面为250 mm×1 600 mm板坯为研究对象,利用有限元软件ABAQUS建立了中厚板铸坯堆冷过程二维氢扩散模型。计算结果表明,利用相变时的除氢峰效应,对连铸坯进行堆冷是一个很有力的除氢措施。在堆冷条件合理的情况下,下线连铸坯在堆冷24~48 h后除氢率高达84.6%。如果以平均w(H)等于0.000 1%为防止产生“白点”的判断标准,则堆冷24 h后可认为铸坯w(H)已处于安全范围;如果以最大w(H)等于0.000 1% 为防止产生“白点”的判断标准,则堆垛36 h后认为铸坯w(H)已完全处于安全范围。 相似文献