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通过对铝电解槽阴极体系的研究,形成了由高导电阴极钢棒、双钢棒、冷捣糊、阴极炭块组装工艺优化、内保温等组成的高导电双钢棒阴极技术。通过该项技术可降低钢棒电阻和阴极组装压降,从而降低电解槽炉底压降,减少电解生产水平电流,提高电流效率,达到增产降耗的目的。 相似文献
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介绍了炭糊捣固和浇注熔融铸铁两种铝电解槽阴极炭块的组装方法,对其特点进行了对比分析。 相似文献
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刘继承 《有色金属(冶炼部分)》1994,(6)
采用异型侧部炭块砌筑铝电解槽异型侧部炭块是为寻求新的阴极材料和新的阴极结构,围绕延长阴极使用寿命和降低阴极电能消耗而生产的一种新型侧部炭块。该炭块异型部位,替代了原人工用底糊捣固边缝部位,砌筑时,该炭块两侧面用炭胶粘接,完工后即形成规整炉膛内型,大大... 相似文献
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郑楚明 《有色金属(冶炼部分)》1993,(3):7-7,16
本文根据丹江铝厂进行技术改造8年来在提高电解槽阴极内衬寿命方面的生产实践,着重从节能型半石墨质底部炭块、异型侧部(角部)炭块和冷捣糊几方面谈了提高电解槽寿命的有效措施。 相似文献
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论铝电解槽阴极结构的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从铝电解槽的槽壳、保温材料、耐火材料及炭素内衬四部分分析了其对阴极使用寿命的影响。论述了铝电解槽阴极内衬保温结构的合理配置,采用干法砌筑耐火砖、混凝土浇注过程中砌入硅澡土保温砖以及采用冷捣糊扎固侧部四角的新工艺。解决了炉底上抬、电解质及铝液的下渗、侧部四角难以施工等难题。从而达到减轻槽壳的变形、稳定铝电解生产、降低生产成本及消耗、延长阴极使用寿命之目的。 相似文献
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近年来,国内铝电解槽向大型化的趋势发展,通过改变电解槽结构、阴极、阳极组装方式和完善电解控制工艺,是实现大幅降低铝电解电能消耗的主要途径。近些年来这些方式和工艺正在逐步得到改进和完善,但阴极碳块使用磷铁浇铸的组装方式虽然节能效果要大大优于捣糊方式,但是由于炭块和钢棒在浇铸过程中的升温速率及膨胀系数不同,如果不将两者提前加热到一定温度,严格控制升温曲线再进行浇铸,由于有时受热不均产生的应力,经检验后判定碳块破裂。针对使用50%高石墨质阴极碳块,浅谈一下目前分公司200kA和180kA两种槽型阴极块钢棒磷生铁浇铸工艺过程控制。 相似文献
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以某企业500k A铝电解槽为研究对象,通过改进阴极内衬扎固工艺,总结出了延长内衬寿命的无接茬阴极内衬扎固工艺并投入工业应用,对提高铝电解行业内衬施工质量有借鉴作用。 相似文献
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提高铝电解槽寿命途径的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对铝电解槽破损现象的分析,认为影响铝电解槽寿命的重要因素是阴极炭块和捣固糊的质量,以及铝电解槽在预热启动时所采用的方法和电解槽非正常期、正常期的管理。提出了提高阴极炭块和捣固糊的质量,采用合理的预热温度和无效应启动,强化生产管理是提高电解槽寿命的重要途径。 相似文献
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从1958年起电解铝厂曾采用炭糊联结方式代替生铁浇铸法来联结阴极棒和炭块。经过几年生产实践,发现炭糊联结方式有比较严重的缺点,例如在电解槽安装底部炭块和焙烧过程发现阴极棒有位移现象;这种联结方式的电解槽在焙烧启动期间或在生产时期,与生铁浇铸方式的电解槽比较,炉底电压降比较高。因此从1962年下半年以后已停止采用炭糊联结方式并恢复了生铁浇铸法。下面结合电解铝厂几年来的实践情况,谈谈关于铝电解槽阴极棒与炭块用炭糊联结方式的一些主要问题。 相似文献
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电解槽是铝电解生产的主要设备,其寿命的长短决定着电解铝生产企业的大修周期和费用,也直接影响着企业的经济效益。我国的槽寿命一般为1100 ̄1500d,而国外大型槽平均寿命在2500d以上。随着我国加入WTO,国际国内市场已经一体化,为使我国的电解铝企业在国际竞争中处于强势地位,延长电解槽的使用寿命是很重要的一个课题。电解槽停槽大修的几种情形Several in-stances of stopping aluminum-elec-trolytic cells for overhaul槽子破损、底部炭块破裂或扎固缝开裂,铝水和电解质渗入阴极炭块底部与阴极棒接触,引起阴极钢棒融化,严重时引起底部漏… 相似文献
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在对国内石墨化阴极炭块生产市场进行调查后,对国内石墨化阴极炭块生产的发展过程、产品标准制订状况进行了介绍并对其前景进行了预测。通过所收集数据的比较分析和比较,对石墨化阴极炭块在电解槽上应用情况和存在不足进行分析与说明。 相似文献