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相似文献
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1.
王海霞  袁腾  张朔 《矿山机械》2021,49(2):36-38
针对研山铁矿由于围岩和夹石的混入,造成入选矿石品位波动大,目前所用磁滚筒预先抛尾效果不理想的问题,在原矿性质分析的基础上,介绍了快速磁翻转高场强磁滚筒特点及原理,并进行了工业生产调试,确定了CTX0816磁滚筒运转工艺参数.对比试验的结果表明,CTX0816磁滚筒干选效果较好,抛尾产率均在17%以上,甩尾磁性铁含量较低,干选精矿品位可以提高2个百分点以上.  相似文献   

2.
李刚 《金属矿山》2019,48(7):172-176
水厂铁矿采用CT-0812型永磁磁力滚筒对TFe品位为23.80%的细碎产品进行干式预选,TFe品位仅提高2.10个百分点,抛尾产率仅为11.32%,尾矿mFe品位达2.38%,干式预选效果不理想。为改善预选效果进行了不同新型干选机预选效果对比试验,对预选效果较好的新型干选机进行了现场工艺参数条件试验,并对新老干选机的工业生产指标进行了对比。结果表明:①在实验室条件下,TFe品位为21.45%的水厂铁矿细碎产品,XDG65-50型多级吸出-吸住联合干式预选机可抛出产率达16.63%、TFe品位为6.16%、mFe品位为1.63%的尾矿; CTX0812型旋转磁场干式磁选机可抛出产率达39.83%、TFe品位为5.45%、mFe品位为1.02%的尾矿,预选效果较理想。②在现场工业试验参数范围内,CTX0812型旋转磁场干式磁选机对磁系运转频率和分料板位置不敏感,但对给料皮带运行速度较敏感,皮带运行速度提高,尾矿TFe品位和mFe品位呈先慢后快的上升趋势;在磁系运转频率为70 Hz,皮带运行速度为3.2 m/s,分料板距滚筒中心水平距离为300 mm情况下处理TFe品位为22.95%的给矿,可获得TFe品位为26.93%的干式预选精矿,抛尾产率达19.60%,尾矿mFe品位为2.05%。③在给矿品位相当、干选机工艺参数均最佳的情况下,CTX0812型旋转磁场干式磁选机可抛出产率达18.78%、TFe品位为6.87%、mFe品位为2.06%的尾矿,精矿TFe品位达28.69%,提高幅度达4.02个百分点;CT-0812型永磁磁力滚筒可抛出产率为14.21%、TFe品位为7.45%、mFe品位为2.58%的尾矿,精矿Fe品位仅为26.95%,提高幅度仅为2.25个百分点。④CTX0812型旋转磁场干式磁选机通过高频次的磁翻转和磁搅动以及高磁场强度,能实现磁性物料和非(弱)磁性颗粒的高效分离,适合用于水厂铁矿细碎产品的高效干式预选抛废。  相似文献   

3.
李刚 《金属矿山》2007,48(7):172-176
水厂铁矿采用CT-0812型永磁磁力滚筒对TFe品位为23.80%的细碎产品进行干式预选,TFe品位仅提高2.10个百分点,抛尾产率仅为11.32%,尾矿mFe品位达2.38%,干式预选效果不理想。为改善预选效果进行了不同新型干选机预选效果对比试验,对预选效果较好的新型干选机进行了现场工艺参数条件试验,并对新老干选机的工业生产指标进行了对比。结果表明:①在实验室条件下,TFe品位为21.45%的水厂铁矿细碎产品,XDG65-50型多级吸出-吸住联合干式预选机可抛出产率达16.63%、TFe品位为6.16%、mFe品位为1.63%的尾矿; CTX0812型旋转磁场干式磁选机可抛出产率达39.83%、TFe品位为5.45%、mFe品位为1.02%的尾矿,预选效果较理想。②在现场工业试验参数范围内,CTX0812型旋转磁场干式磁选机对磁系运转频率和分料板位置不敏感,但对给料皮带运行速度较敏感,皮带运行速度提高,尾矿TFe品位和mFe品位呈先慢后快的上升趋势;在磁系运转频率为70 Hz,皮带运行速度为3.2 m/s,分料板距滚筒中心水平距离为300 mm情况下处理TFe品位为22.95%的给矿,可获得TFe品位为26.93%的干式预选精矿,抛尾产率达19.60%,尾矿mFe品位为2.05%。③在给矿品位相当、干选机工艺参数均最佳的情况下,CTX0812型旋转磁场干式磁选机可抛出产率达18.78%、TFe品位为6.87%、mFe品位为2.06%的尾矿,精矿TFe品位达28.69%,提高幅度达4.02个百分点;CT-0812型永磁磁力滚筒可抛出产率为14.21%、TFe品位为7.45%、mFe品位为2.58%的尾矿,精矿Fe品位仅为26.95%,提高幅度仅为2.25个百分点。④CTX0812型旋转磁场干式磁选机通过高频次的磁翻转和磁搅动以及高磁场强度,能实现磁性物料和非(弱)磁性颗粒的高效分离,适合用于水厂铁矿细碎产品的高效干式预选抛废。  相似文献   

4.
马钢集团白象山铁矿选厂入选矿石主要有用矿物为磁铁矿,由于原矿实际铁品位较设计低、入选矿石性质波动大,使-35 mm粒级磁滑轮抛尾指标尤其是抛尾产率低于设计指标,降低了选矿生产效率,增加了尾矿量和选厂运行成本。通过增加快速磁翻转高场强磁滚筒对高压辊磨细碎产品4~35 mm粒级回笼料进行干选抛尾,并进行了分矿板距离、皮带速度、磁系转速干选条件试验,确定了较佳的工艺条件为分矿板距离100 mm、皮带速度2.60 m/s、磁系正转转速48.7r/min。增加磁滚筒干选抛尾的工业试验和无干选生产结果对比表明,入磨矿石铁品位提高2.49个百分点,精矿品位和回收率分别提高0.28和1.21个百分点,增加废石抛除量500 t/d,降低了尾矿输送量,提高了工艺流程的产能和生产指标,增加了经济效益,为选矿流程的技术改造提供了依据。  相似文献   

5.
王建平 《矿冶工程》2016,36(3):47-50
采用ZCLA选矿机对攀枝花钒钛磁铁矿进行了预选抛尾试验研究。给矿TFe品位29.51%、TiO2品位10.85%时, 经ZCLA预选抛尾, 精矿TFe品位可提高2.90个百分点, 抛尾产率12.99%, 尾矿TFe 品位10.08%、TiO2品位4.62%, mFe含量仅0.64%, 尾矿可作为废石直接排入尾矿库。该工艺为攀枝花低品位钒钛磁铁矿及表外矿的预选抛尾提供了新途径。  相似文献   

6.
为利用白云鄂博西矿白云石型低品位铁矿,在矿石性质研究的基础上,系统考察了磁辊筒转速、抛尾粒度、抛尾段数、磨矿细度等因素对干式抛尾、粗磨-弱磁选和细磨-弱磁选工艺的影响。结果表明:该矿石TFe含量为20.55%,铁元素主要赋存于磁铁矿中;通过干式抛尾、粗磨-弱磁选、细磨-弱磁选工艺可获得TFe品位68.09%、回收率56.90%、MFe回收率79.84%的铁精矿。该研究为白云鄂博西矿白云石型低品位铁矿石的利用提供理论与实践的参考意义。  相似文献   

7.
研究了磁脉冲预处理技术对弓长岭磁铁矿石磨矿效率和分选指标的影响规律,借助扫描电镜和显微镜进行了预处理前后矿样的微观结构及磨矿产品单体解离度分析。结果表明,在磁脉冲磁场强度为39.81 kA/m条件下处理5 s后,磨矿产物中小于0.043 mm粒级含量与未处理样相比,提高了4.58个百分点;在磨矿时间为9 min,磁选磁场强度为79.62 kA/m时,预处理后试样磁选精矿TFe品位未处理样磁选精矿提高了1.16个百分点,铁回收率较未处理样提高了1.21个百分点;在磁脉冲设备产生的磁应力作用下,矿石内部不同矿物界面结合强度降低,生成扩展裂纹和裂缝,有利于磨矿过程提高铁矿物单体解离度,最终提高矿石的磨矿效率和分选指标。  相似文献   

8.
<正>通钢矿业板石选矿厂破碎预选工艺由大、小粒度2段干选组成,干选机为CTDG1014N磁滑轮。磁滑轮抛废时,下层的废石被上层的强磁性矿石挟裹,难于抛除,干选抛废效果较差,造成入磨矿石品位不高、选比较大、选矿加工成本较高。为了提高入磨矿石品位,2019年2月,该选矿厂采用北京君致清公司生产的CTX型旋转磁场干式磁选机对干式磁选机进行了升级工业试验,取得了良好的成绩,技术  相似文献   

9.
湖南某低品位铁矿石TFe品位24. 10%,磁性铁占总铁的34. 56%。铁主要以磁铁矿和赤(褐)铁矿的形式存在,硫、磷含量较低。为实现"能抛早抛",对矿石块矿干选抛尾精矿进行高压辊磨—预选抛尾试验。结果表明,相比高压辊磨开路流程,闭路流程辊磨产品-1 mm粒级含量高31. 34个百分点,达63. 59%,粒度更细;闭路辊磨产品中磁粗选—强磁扫选粗粒湿式预选抛尾可获得产率82. 71%、TFe品位27. 28%、回收率93. 56%的预选精矿,抛除产率17. 29%、TFe品位8. 98%、回收率6. 44%的合格尾矿,抛尾效果明显,可有效降低后续磨选流程负荷和选矿成本。  相似文献   

10.
张贵灿  钱士湖 《现代矿业》2020,36(1):229-230
马钢(集团)姑山矿业有限公司为改善磨前预选效果,在白象山选厂进行了悬磁机预选试验。结果表明,在预吸和悬磁结合使用情况下,抛尾效果较明显,尾矿产率可达17.35%,比预吸装置未开启时提高了5.11个百分点,且尾矿品位更低;工业试验在预吸系统未开启,分隔板未作任何调整,给矿量为325 t/h,皮带带速为1.85 m/s的情况下进行,可抛出产率9.42%、全铁品位6.90%、磁性铁品位0.93%的尾矿,达到了攻关改造设定的目标;与改造前相比,抛尾产率提高了3.45个百分点,尾矿全铁品位下降了0.69个百分点。  相似文献   

11.
袁家村铁矿生产流程中混磁精矿再磨溢流粒度较细、含泥量较高,仅经浓缩后直接进行反浮选,存在药剂成本高、浮选设备能耗高、精矿质量波动等问题。为解决上述问题,对再磨溢流(TFe品位42.70%)进行了强磁选脱泥-反浮选新工艺技术研究,采用平环ZH型三盘强磁选机可以抛出产率25.95%、TFe品位13.78%的尾矿,减少了入浮矿量,使入浮给矿TFe品位提高至52.84%。全流程闭路试验获得了TFe品位65.48%、回收率87.67%的铁精矿,与原生产指标相比,回收率提高了7.67个百分点。  相似文献   

12.
潘洛铁矿选厂应用磁滑轮抛尾工艺年收益100余万元该矿1994年成功地采用磁滑轮抛尾工艺,抛废率达15%,年抛弃废石3万t,人选矿石品位提高3.3个百分点.该工艺提高了选矿处理能力和精矿产量,降低了磨机的钢耗和电耗。按目前选厂年处理原矿20万在计,年创...  相似文献   

13.
针对酒钢镜铁山粉矿强磁选工艺存在的精矿铁回收率和品位均较低的问题,东北大学在对强磁预富集精矿进行工艺矿物学分析的基础上,进行了悬浮磁化焙烧扩大试验研究。结果表明:酒钢粉矿强磁预富集精矿TFe品位为39.02%,预富集精矿含铁矿物主要为赤铁矿和菱铁矿,铁分布率分别为67.81%、28.36%,脉石矿物主要为石英、白云石和重晶石;粉矿采用强磁选抛尾-悬浮焙烧-磁选-反浮选新工艺,最终获得了TFe品位60.67%、SiO2含量4.52%的合格铁精矿,铁回收率为76.27%。与原单一强磁选工艺相比,新工艺的精矿铁品位提高了16.11个百分点,SiO2含量降低了6.83个百分点,铁回收率提高了14.43个百分点,精矿指标有了较大幅度的提高,为下一步粉矿资源的高效利用提供了技术依据。  相似文献   

14.
在国家环保和生态文明建设不断推进的政策背景下,传统的石料矿山的砂石骨料供应压力、环境压力越来越大,给非煤固体资源矿山的废石高效综合利用提供了难得的机遇。马鞍山地区各铁矿用近矿围岩加工的砂石骨料和从选矿流程中产出的砂石均是市场可用建材,销售情况较好。马钢高村矿石细碎产品的磁滑轮干抛尾矿是生产建材的好原料,因此,科学确定干抛废石的MFe品位有利于提高企业的经济效益、实现固废资源的高效利用和建设绿色矿山的发展目标。在提出了干抛临界品位这一概念的基础上,基于试验和生产实践,论证了干抛MFe品位和经济效益、社会效益最大化的关系。研究认为:①传统强调磁性铁损失率观念已不适应新的形势,应通过系统试验和经济、环境效益分析来确定干抛临界MFe品位,和与之相对应的干抛产率。②现场确定的10%左右的干抛产率偏低;干抛产率从9.14%提高至14.02%,新增贫连生体MFe品位为2.87%,在当前市场条件下每年可创造1 034.40万元的经济效益。③基于当前的市场条件和2个干抛试验推演,预测的临界MFe品位大约在4%,对应的干抛产率大约为15.5%、干抛作业全尾矿MFe品位大约在1.95%、MFe损失率可以达到2.5%左右。  相似文献   

15.
为了实现选矿厂降本增效的目标,司家营铁矿对12~0 mm原生铁矿石进行了高压辊磨产品(3~0 mm)湿式预选试验、预选尾矿分离建筑用砂可行性研究以及预选精矿对磨矿作业的影响研究。结果表明:(1)3~0 mm高压辊磨产品全粒级湿式预选,可抛出产率为31.00%、TFe品位为7.66%、MFe品位为1.35%的预选尾矿,预选精矿TFe品位为34.79%,较试样提高8.41个百分点,MFe品位较试样提高10个百分点;(2)从湿式预选尾矿中可分离出产率达35.17%的建筑砂石(3~0.5 mm),实现非矿创效的同时减少进入尾矿库的尾矿量,既可以延长尾矿库服务年限,又可以降低尾矿输送能耗;(3)湿式预选精矿进入球磨机,台时能力达256.11 t/h,比目前生产现场提高20%以上。司家营铁矿原生铁矿石的全粒级预选可为企业创造显著的经济效益和环境效益。  相似文献   

16.
根据陕西某铁矿石的特性,对原矿采用预先抛尾选矿试验,结果表明:原矿破碎至-12 mm,先经磁滑轮选别,抛弃产率为22.67%的废石,其中磁性铁损失率仅为4.42%左右,提高了入磨矿石的品位,磁性产品再经多段磨矿多段选别,得到符合委托方要求的铁精矿(TFe≥62%).所得铁精矿产率23.41%,TFe品位为62.95%、TFe回收率为72.09%;其中MFe回收率为94.26%.  相似文献   

17.
雷发根  赵常影 《现代矿业》2012,(7):138-139,155
介绍了司家营铁矿氧化矿系统弱磁机的生产概况和存在的问题,并分析了中强磁前弱磁机磁系改造的必要性。通过增大弱磁机磁系包角、提高磁系场强等一系列改造,中磁和强磁前弱磁作业的精矿回收率分别提高了10.04个百分点和13.86个百分点,有效降低了中强磁的尾矿铁品位,对提高氧化矿系统的金属回收率起到了关键性作用。  相似文献   

18.
四川攀西地区某贫钒钛磁铁矿选厂入选原矿TFe品位18.34%,Ti O_2品位7.16%,-12 mm细碎产品细粉矿较多。由于原工艺流程复杂、干式预选效果差,为改善干选指标,分别采用磁异步干选机+高磁力强磁机作为弱磁选—强磁选工艺设备对细碎产品进行干式预选抛尾试验。结果表明:在强磁选磁场强度520 k A/m、试样含水量0.5%条件下,干选预选抛尾产率24.68%,混合精矿TFe、Ti O_2品位分别提高3.7,1.5个百分点,较好地控制了尾矿TFe、Ti O_2含量,综合干式预选指标较现场有显著优势,可为该选厂干选流程的改造提供技术依据。  相似文献   

19.
梅山选矿厂2012年为提高降磷系统处理能力,对降磷系统进行了大型化改造,弱磁选系统采用1 500 mm湿式永磁磁选机替代1 024 mm湿式永磁磁选机,强磁系统扫选阶段采用2 500 mm SLon脉动高梯度磁选机替代1 750 mm脉动高梯度磁选机。改造后,弱磁作业选别精度提高,降磷效果增强,弱磁精矿全铁品位提高1.30个百分点,产率降低3.72个百分点,全铁回收率降低2.37个百分点;弱磁尾矿全铁品位提高了2.26个百分点,产率提高3.72个百分点,全铁回收率提高2.37个百分点。在弱磁给矿含磷品位基本相同的情况下,弱磁精矿中含磷品位下降0.064个百分点,磷回收率降低9.99个百分点。强磁扫选精矿全铁品位降低1.86个百分点,产率提高12.30个百分点,全铁回收率提高12.35个百分点;尾矿全铁品位降低1.78个百分点,产率降低16.65个百分点,全铁回收率降低21.49个百分点。改造结果表明:降磷系统设备大型化后,选矿指标得到改善,提高了资源的有效利用率。  相似文献   

20.
针对酒钢0~15 mm粉矿生产中存在的精矿铁品位低、金属回收率低的问题,进行了预选抛尾、改善磨选流程以及尾矿选择性絮凝磁种磁化强化回收试验研究。结果表明,预选抛尾能有效抛除影响选别指标的围岩、脉石从而提高磨选原矿品位;粗选精矿塔磨处理能减少过磨现象,在精矿品位相近的情况下,回收率提高了5.32个百分点;磁选尾矿选择性絮凝磁种磁化处理能进一步提高金属回收率并降低尾矿铁品位。全流程最终可获得精矿TFe品位48.29%、回收率82.90%的指标。扫描电镜和红外光谱表征结果表明,苛性淀粉能在目的矿物与磁种间建立架桥,苛性淀粉与目的矿物之间的吸附主要为化学吸附和氢键,这使得磁性絮团中脉石矿物夹杂减少,能在保证精矿铁品位的同时大幅提高铁回收率。  相似文献   

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