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金属回收率是表明选矿厂工艺技术水平和管理水平的重要指标,控制和降低尾矿品位是磁选厂减少金属流失的有效手段.本文着重介绍首钢水厂选矿厂利用磁滑轮甩尾工艺和尾矿回收再选工艺,解决了磁滑轮甩尾降低选矿比与提高金属回收率的矛盾,降低了尾矿品位,提高了金属回收率,充分利用了矿石资源,为矿山的可持续发展提供了新思路,值得西部矿产资源的开发与利用借鉴. 相似文献
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针对马钢和尚桥选矿厂入选矿石品位低、选矿比大、选矿成本高、尾矿浓密机长期超负荷运行的问题,进行了中碎产品大块干式预选抛尾工艺研究与生产工艺改造。结果表明:①选用CTDG1220型磁滑轮对现场中碎产品进行干式预选抛尾,可抛出产率12.38%、全铁品位10.31%、磁性铁品位0.80%的废石;干抛精矿全铁品位20.00%、磁性铁品位7.29%、全铁回收率达93.21%、磁性铁回收率达98.42%,后续作业矿石铁品位提高了1.20个百分点。②细碎及其后续系统的负荷显著下降,有利于后续系统的稳定运行;每年产出的74.28万t废石可作为砂石骨料销售。③新增系统年创造经济效益3 728.28万元。 相似文献
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利用磁滑轮串联干选,第一道磁滑轮干选保甩尾8%~10%,第二道磁滑轮干选保回收率大于98%,将改造后干选设备和工艺嵌入现有的三段一闭路破碎筛分工序中.指出了独特的创新--嵌入式工艺设计干选设备和工艺,是嵌入现有的三段一闭路破碎筛分工艺流程的最佳选择方式,同时它改动工序小、投资少、见效快、运行成本低,结构紧凑、外形美观的干选改造工艺,是一项值得推广的节能项目. 相似文献
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针对梅山铁矿弱磁精矿品位低的问题,采用矿物解离分析仪测定了矿样中各矿物的含量和铁矿物的嵌布粒度。研究结果表明:弱磁精矿中含有8.184%的低品位菱铁矿;磨矿产品均匀性不够且磨矿分级效率较差,同时存在过磨和欠磨现象,粗粒级中与以石英为主的硅酸盐矿物连生体多;梅山铁矿1粗1扫弱磁选别工艺存在缺陷,没有弱磁精选作业,选别过程中磁性矿物机械夹杂严重,较多的单体硅酸盐矿物进入弱磁精矿。通过采用细磨弱磁1粗1扫、1中磁立环高梯度扫选工艺,利用梅山铁矿现有磁选生产流程工业试验,在弱磁给矿铁品位为48.56%时,精矿产率为60.79%、铁品位为64.17%、回收率为80.33%、SiO_2含量为2.58%,细磨提铁降硅效果明显,得到了铁品位63%以上的球团铁精矿。 相似文献