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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
<正> 西华山钨矿选矿厂自1960年投产以来,细泥处理工艺虽然经过多次改革,指标有所提高,但还不能令人满意。在投产初期,细泥处理采用单一摇床工艺。当时分选设备为三角形床条的6—S矿泥摇床。细泥重选回收率只有16%左右。六十年代中期采用了由刻槽摇床-自动溜槽-刻槽摇床组成的工艺,细泥回收率为33~43%。七十年代中期改为以摇床选别为主,摇床尾矿分级溢流用离心选矿机处理的工艺细泥重选回收率保持39~40%。最近,我们采用了预先脱粗和分级,+74微米和+38微米两级用摇床选别,-38微米粒级用离心选矿机处理的工艺,进行了工业试验,获得了较好的选别指标。对次生细泥而  相似文献   

2.
<正> 目前国内使用的木质摇床面尚不能满足生产要求,存在着多方面问题。主要的问题是: 材源紧缺价格上涨过去的摇床面一般采用上等杉木和东北红松制作。近些年来,由于木材来源困难,很多地方不得不改用一般松木代替,致使床面质量下降,寿命缩短。而且随着木材涨价,生产成本相应提高。云锡式刻槽摇床面价格已达一张3800~5000元。  相似文献   

3.
云南某低品位难选铁锡矿中铁、锡品位分别为30.91%和0.23%,主要回收矿物为磁铁矿和锡石。为充分回收矿石中的有价组分,依据原矿性质,确定采用磁选选铁—浮选选硫—脱泥—锡石选别(重选+浮选)的工艺流程进行选矿试验研究。原矿经过1粗1精两段磁选可以获得铁品位60.69%、铁回收率78.63%的弱磁精矿。弱磁尾矿经过1粗1精2扫选硫后,选硫尾矿中硫品位降至0.46%,硫精矿锡作业回收率仅为6.88%。将浮硫尾矿筛分为+0.043 mm和-0.043 mm粒级样,+0.043 mm粒级样通过摇床能获得锡品位6.48%、锡作业回收率52.54%的摇床精矿产品; -0.043 mm粒级样经水析脱除-0.01 mm细泥后,以水杨羟肟酸+GZ为锡石捕收剂,2号油为起泡剂,闭路浮选最终可获得锡品位5.69%、锡作业回收率70.23%的锡精矿产品,尾矿中锡品位降至0.12%。全流程试验最终获得铁品位60.69%、铁回收率78.63%的磁铁精矿,锡品位5.92%、锡回收率31.93%的锡精矿,总尾矿中锡品位降至0.14%,实现了该铁锡矿资源的综合回收。  相似文献   

4.
试验原料来自云南某锡多金属矿选厂的选锡尾矿,尾矿中锡品位为0.35%,是主要的有价金属。尾矿中锡主要以锡石形式存在,锡石占有率为72.39%,该尾矿中细粒级含量高,其中-0.02 mm粒级含量高达67.11%,该粒级的锡占有率为68.00%,通过传统浮选及摇床工艺较难回收。针对该尾矿细粒级含量高的特点,确定离心重选为主要工艺,一段离心重选能获得锡品位1.27%、回收率70%的锡粗精矿;经两段精选后,能获得锡品位4.11%、回收率54.10%的锡精矿。采用离心重选(一粗一精)+摇床重选(二次精选)的组合工艺,能获得锡品位17.57%、回收率17.25%的锡精矿。研究表明,采用全离心重选工艺,可获得高回收率的锡精矿产品;采用离心+摇床重选的组合工艺,可获得高品位的锡精矿产品,最终可根据实际需求,确定适合的工艺,能实现该锡资源的二次开发利用。  相似文献   

5.
陈晓鸣  严鹏  陈力行 《矿冶》2015,24(1):71-73
选取云南武定地区具有代表性的细粒钛铁矿进行常规摇床和磁性摇床的对比试验研究。结果表明,相同的条件下,磁性摇床较常规摇床具有更佳的分选效果。采用1T的背景场强充磁,对于-0.074+0.038mm粒级,磁性摇床较常规摇床在品位略有提高的前提下,回收率可提高26%;对于-0.038mm粒级,磁性摇床品位可提高8.08%,回收率可提高18%。  相似文献   

6.
云南华联锌铟股份有限公司拥有的都龙矿区含有锌、锡、铜、铟、银、铁、硫等多种有用矿物,矿产资源储量丰富,其中锡金属储量超过二十万t。但是,由于矿区矿石性质复杂,各种有用矿物嵌布粒度较细,特别是其中的锡石属于微细粒嵌布,-37μm粒级含量达70%以上,属于难选锡石。多年以来,公司通过不断的技术改造和革新,摸索出了一套适用于微细粒锡石回收的全摇床重选流程,锡石综合回收率在45%左右。锡石回收率偏低的主要原因是-37μm的细粒级锡石回收效果差,粒级回收率仅为10%~20%;特别是其中的-10μm微细粒级锡石,粒级回收率接近零。针对该现状,公司组织开展了系统的工艺矿物学研究和试验研究,提出了针对不同粒级锡石采用不同设备和工艺进行粗细分选,即针对-37μm细粒级锡石,采用预先脱泥+锡石浮选+摇床联合工艺;针对+37μm粗粒级锡石,采用螺旋溜槽+摇床的联合流程。粗粒重选+细粒浮选工艺不仅改善了重选流程的分选条件,提高了粗粒级锡石的回收率,同时也充分发挥了细粒锡石浮选的优势和特点,大幅度提高了细粒级锡石的回收率,锡石综合总回收率由单一摇床流程的45%提高到目前的55%以上。  相似文献   

7.
对云南某锡石-多金属硫化矿铅锌浮选流程后的含硫磁选尾矿脱硫选锡工艺流程进行探索和优化。采用优化的预先抛尾-脱硫-分级-重选流程,试验结果表明,先将矿样在0.15mm处分级,+0.15 mm粒级中品位高的锡连生体利用螺旋溜槽回收,然后与-0.15 mm粒级矿物混合后脱硫。脱硫后在0.074mm分级,分别用摇床重选。-0.074mm粒级可获得Sn品位46.78%、回收率49.03%的锡精矿,-0.15+0.074 mm粒级再磨后可获得Sn品位34.91%、回收率12.20%的锡精矿。锡石总回收率为61.23%。  相似文献   

8.
云锡某老尾矿回收锡等矿物的选矿工艺研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
所研究的尾矿是云锡公司历史上长期堆存于尾矿库的尾矿资源,从尾矿试料性质分析,结合尾矿选矿试验工艺研究和生产实践经验,对某尾矿库锡老尾矿进行预先分级,砂、泥分选,通过分级沉砂磁选、旋转螺旋溜槽预选、摇床重选等探索试验研究,最终采用Φ250 mm旋流器进行预先分级,沉砂两次磨矿、摇床两次选别,分级溢流离心机预选,皮带溜槽精选的工艺流程。试验获得入选试料含锡0.18%,沉砂产出含锡8.60%的粗锡精矿,锡回收率41.12%;泥矿产出含锡5.56%的富中矿,锡回收率5.22%。  相似文献   

9.
姚建伟  袁经中  汪泰 《金属矿山》2015,44(7):159-163
云锡个旧卡房公司铜硫浮选尾矿锡品位为0.35%,主要含锡矿物锡石不仅嵌布粒度微细,与脉石矿物嵌布关系紧密,而且可浮性或密度也与脉石矿物较接近,导致现场的单一重选工艺仅能获得锡品位为6%左右、锡回收率为50%左右的锡精矿。为高效回收该尾矿中的锡资源,采用浮选—重选工艺进行了选矿试验。结果表明:通过1粗2精2扫闭路浮选,可获得锡品位为8.26%、锡回收率为83.51%的浮选锡精矿;浮选锡精矿通过1次摇床重选,可获得锡品位为40.70%、回收率为68.95%的重选精矿,以及锡品位为1.72%、回收率为14.56%的重选尾矿,该重选尾矿可作为烟化工艺回收锡的原料。因此,试验确定的工艺流程是该尾矿的高效选锡流程。  相似文献   

10.
根据吉尔吉斯斯坦某锡矿的原矿性质,进行了该矿石中锡石回收的选矿试验研究。采用"螺旋溜槽预先抛尾—螺旋溜槽粗精矿分粒级摇床重选—重选粗精矿脱硫脱砷"工艺流程,可实现该锡矿中锡石的有效回收,获得锡精矿锡品位47.61%,锡回收率75.71%的选别指标。  相似文献   

11.
<正> 我矿选矿厂锡选别工段采用云锡摇床三段选别,即粗选次精矿复洗,中矿再磨后再选,工艺简单。几年来锡选矿回收率只有30%左右。1988年初选矿厂制定了一系列经济责任制,并考核落实到工段班组,生产指标虽有上升,但不明显。同年7月又将承包指标落实到个人,并改革工资奖金的分配形式,使生产指标与个人工资奖金直接挂钩。到同年9月底止,锡平均回收率由1—6月的33.76%提高到40.92%,为企业多创利润8万多元。我们的具体做法是:分段设岗,每班每段床分  相似文献   

12.
绒毯溜槽工艺在钨锡矿山应用实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
绒毯溜槽用于回收钨锡尾矿中的有用矿物,具有回收粒级宽,富集比高,投资小,见效快,技术简单,利润高的特点。瑶岭钨矿用两段绒毯溜槽,从含WO_30.05%~0.076%、Sn0.004%~0.006%的重选尾矿中,获得含WO_320%~30%,Sn1.0%~1.5%的钨精矿,提高WO_3总回收率2%。厚婆坳锡矿用绒毯溜槽粗选,摇床精选,可从含Sn0.2%~0.3%的重选尾矿中,获得含Sn60%~65%的锡精矿,提高锡总回收率4%~6%。  相似文献   

13.
皮带溜槽自1963年鉴定之后,二十多年来,在云锡各选厂逐渐形成了用水力旋流器分级脱泥,离心选矿机粗选和皮带溜槽精选组成的矿泥重选工艺,获得了广泛应用。使37~19微米粒级锡回收率由1960年的20.93%提高到1983年的33.3%,提高了12.37%;使19~10微米粒级锡回收率由基本上不能回收达到了9.72%,二者合计提高锡总回收率  相似文献   

14.
都龙矿区螺旋溜槽尾矿中锡石回收工艺试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
都龙矿区新田选矿厂+37μm粗粒级锡石重选工艺中螺旋溜槽尾矿采用摇床重选的作业回收率仅35%左右,难以达到高效回收细粒级锡石的目的。鉴于细粒锡石浮选工艺技术在生产中已获得成功应用,采用浮选工艺回收螺旋溜槽尾矿中锡石可以获得锡粗精矿含锡品位8.03%、作业回收率89.23%的试验指标,相对摇床重选工艺能大幅度提高锡石的回收率。同时将浮锡尾矿尾水回用,在获得相近指标的条件下,可降低药剂耗用量10%~20%,有利于降低药剂成本。  相似文献   

15.
江西某钽铌矿选矿现状较为简陋,难以实现多金属的有效回收。为解决该问题并提出可行性的改造方案,通过摇床、跳汰与磁选条件试验,对比了磁选—摇床、跳汰—磁选—摇床两种可行性联合流程。试验结果表明,磁选—重选联合闭路试验可获得ZrO2品位60.78%、回收率88.83%的锆精矿,Nb2O5品位42.09%、回收率46.08%的铌精矿,锡品位31.69%、回收率49.31%的锡精矿,在此条件下能实现对该钽铌矿多种金属的综合回收。  相似文献   

16.
对某含锡0.86%、含硫2.14%的锡石多金属硫化矿进行了选矿工艺研究。采用混合浮选脱除其中硫化矿物, 然后混合浮选尾矿采用离心机预先抛尾-分级摇床-浮选工艺回收其中的锡, 试验室闭路试验获得锡品位55.63%、回收率61.83%的摇床锡精矿和锡品位29.31%、回收率11.33%的浮选锡精矿, 锡总回收率为73.16%。试验指标较为理想。  相似文献   

17.
<正> 近年来,云锡公司由于研究和使用了多种回收细粒锡石的新设备,矿泥选别工艺逐步得到改善,对发展锡的生产起了重要作用。但细粒锡石尤其是-37微米粒级的回收率还很低,这是当前我公司发展锡生产一个急待解决的问题。  相似文献   

18.
<正> 香花岭锡矿过去采用加温浮选法脱除高锡白钨粗精矿中的锡,回收率低,金属损失大,严重影响了企业的经济效益。为此,1978年改为常温浮选法脱锡,技术经济指标有了显著的提高。(一)粗精矿性质香花岭锡矿所开采的白钨矿矿床属萤石交代型白钨矿矿床。采用一段磨矿-跳汰-摇床重选流程,高锡白钨粗精矿由该流程所得毛精矿经摇床精选-浮选硫化矿得到,含三氧化钨63.24%,锡0.696%,砷0.176%,硫0.65%,氟化钙11.52%,二氧化硅0.92%,碳酸钙17.82%。粒级分析结果见表1。(二)常温浮选工业试验以碳酸钠作调整剂(pH=11),氧化石蜡皂作捕收剂(2公斤/吨),大量的水玻璃作锡石抑制剂,对高锡白钨粗精矿进行脱锡试验。根据高锡白钨粗精矿的粒级组成分为两级浮选,细粒级(-0.3毫米)用3A浮选机浮选白钨矿,  相似文献   

19.
分析了云锡老厂锡粗精矿中钨硫矿物的特点、钨物相、钨矿物解离等情况,重点对锡粗精矿进行了硫钨浮选试验。结果表明,锡粗精矿经闭路磨矿、1粗2扫1精浮硫、1粗3扫2精常温浮钨的闭路流程处理,可获得硫品位为35.78%、硫回收率为96.36%的硫精矿,WO3品位为5.02%、WO3回收率为50.19%的钨精矿,以及锡品位为29.28%、锡回收率为96.42%的锡精矿。  相似文献   

20.
本文对霍尔曼摇床的结构作了简要介绍。根据对霍尔曼摇床头的实测尺寸,用机构分析和回归分析的方法,求出计算床头运动参数的简化公式及主要构件参数与床头特性的关系式。对霍尔曼摇床头与云锡摇床头运动特性的异同点作了扼要的分析。  相似文献   

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