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相似文献
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1.
简述了一种采煤机液压调高系统,其能够实现左、右摇臂同时调高。借助AMESim仿真软件搭建了液压调高系统的仿真模型,对左、右摇臂同时动作进行了仿真分析,仿真结果表明,左、右摇臂同时动作时两者之间相互独立、互不影响,验证了该套液压调高系统的可行性和正确性。  相似文献   

2.
通过对采煤机调高液压油缸的工作原理分析,阐述了采煤机摇臂在调高过程中产生振动、噪声等问题的原因;为了解决上述问题,在采煤机调高系统液压回路上设置阻尼孔.使液压油缸的回油腔建立足够的背压,用来平衡重力矩,以保证摇臂下降平稳。  相似文献   

3.
《煤矿机械》2017,(6):51-53
综采面支架液压系统的压力损失主要由支架主供液系统的压力损失和支架液压系统的压力损失组成。分析了支架主供液系统和支架液压系统,确定了各项参数,对两部分的压力损失进行理论与AMESim仿真分析,得出综采面支架液压系统的压力损失主要在关键阀上,减小关键阀压力损失对减小支架液压系统的压力损失有事半功倍的效果。  相似文献   

4.
王少华  李凌  甄刚 《煤矿现代化》2006,(Z1):110-111
针对MG250/556-WD采煤机摇臂在实际生产中出现的问题,通过液压基础知识的运用,对采煤机摇臂调高液压回路进行了改进,解决了该机型采煤机摇臂在使用过程中,影响生产的实际问题。  相似文献   

5.
郭生龙 《煤》2000,9(6):48-49,56
介绍了MGTY2 5 0 / 6 0 0— 1 1D电牵引采煤机液压系统的工作原理及常见故障的分析与处理 ,该系统不仅实现了采煤机摇臂的升降功能和牵引机构的解锁 ,而且实现了对摇臂升降动作的电液控制。通过煤矿井下工业性试验 ,证明该系统可靠性高 ,维护简单 ,完全能满足煤矿综采工作面高产高效的要求  相似文献   

6.
简述了采煤机液压调高系统的工作原理;利用AMESim中液压元件设计库建立了部分液压元件仿真模型,并完成了采煤机液压调高系统仿真模型。对采煤机液压调高系统进行了仿真分析,仿真结果表明仿真模型是可靠的。该仿真模型的建立有助于对采煤机液压调高系统的进一步研究与改进。  相似文献   

7.
MG150(200)/380(480)-WD型电牵引采煤机采用调高液压缸调节摇臂的摆角,使截割滚筒按开采高度升降. 液压调高系统主要由泵站和调高液压缸组成,泵站为采煤机调高系统和行走部制动器提供液压动力.系统由齿轮泵、粗过滤器、安全阀、手动换向阀、电磁阀和调高液压缸等组成.调高系统的齿轮泵由电动机驱动,理论排量15.8L/min,调高时为防止系统回路压力过高损坏油泵及其附件,在齿轮泵出口处各设置一个高压溢流阀作为安全阀,调定压力值为17 MPa.  相似文献   

8.
《煤矿机械》2017,(1):148-151
详细介绍了短壁采煤机液压系统的工作原理,基于AMESim仿真软件对液压系统进行建模,参数设定和仿真。仿真结果表明仿真模型是可靠的,并通过仿真得到了摇臂下降时不抖动的单向节流阀开口调定方法。该仿真模型的建立为液压系统的优化设计提供参考。  相似文献   

9.
朱红 《煤矿机械》2019,(6):132-133
阐述了7LS6C型采煤机液压系统和负载敏感比例多路阀的原理、结构和功能,并将其与国内大多数采煤机使用的简单液阻回路进行了性能比较,指出了负载敏感技术在我国采煤机液压系统的应用和发展。  相似文献   

10.
《煤矿机械》2016,(11):157-159
采用数值模拟分析与理论分析相结合的方法,研究液压油温度对轮式液压挖掘机的负载敏感多路阀压力补偿阀口流场的影响。通过仿真得到的压力场、速度场及湍流场进行对比,分析,了解其内部流场特征,找出温度对液流特性的影响,从而有利于减少阀内静压力的损失与气穴产生的几率,提高液压系统的性能。  相似文献   

11.
刘斌 《煤》2019,(2):26-27
采煤机是综采工作面割煤、装煤的主要生产设备,其中液压系统为采煤机摇臂升降、制动装置抱闸提供液压动力。由于井下生产条件恶劣,且液压系统内部的精密元器件较多,井下不易更换配件,一旦出现故障,将直接导致综采工作面停产。为此,选用高压乳化液作为采煤机液压系统的动力源对液压系统进行了设计。  相似文献   

12.
芮冰 《煤矿机电》1990,(3):43-45
<正> MG300系列采煤机投入批量生产以来,调高系统发生的故障比较多,主要有下列故障:摇臂不调高、调高速度变慢、摇臂升降混乱以及摇臂有缓慢下沉现象等。本文针对MG300系列采煤机调高系统出现的故障,分析其原因并提出处理意见,供现场技术人员在处理故障时参考。下图为MG300系列采煤机调高液压系统。  相似文献   

13.
冀鹏飞 《煤炭技术》2018,(4):272-274
对内控式平衡阀的工作原理进行了分析并建立了数学模型,在仿真软件中建立了掘锚机截割大臂升降回路平衡阀工作状态仿真模型,分析了不同平衡阀参数对回路压力损失产生的影响。建立试验平台,验证平衡阀对大臂升降回路的影响,为大臂升降回路选用更合适的平衡阀。  相似文献   

14.
通过增大综采工作面液压支架供、回液管路直径,形成双进双回环形供液系统,降低了管路中的压力损失,提高了液压支架的移架速度和初撑力;将采煤机摇臂截割功率由650 kW提高到750 kW,同时通过调整采煤机摇臂齿轮齿数,提高了滚筒转速,加快了割煤的速度,提高了工作面产量。  相似文献   

15.
《煤矿机电》2022,(1):15-17
针对单泵和双泵调高液压系统存在高压和低压互相影响的不足,提出了一种基于三联齿轮泵的新型采煤机调高液压系统,左、右摇臂升降、电磁阀和制动器三路采取独立供液,互不影响。实际应用表明该系统工作稳定性好,且采用片阀组合的结构,既方便查找故障点,又方便维修更换。  相似文献   

16.
以MG500/1180-WD采煤机的技术参数为基础,对摇臂液压调高系统的工作原理进行了分析。利用AMESim软件建立了液压系统的仿真模型,对调高液压缸的运动情况进行了模拟,探讨了弹簧刚度、阀芯阻尼等因素对液压双向锁的影响。  相似文献   

17.
以某型掘进机液压系统为例,采用理论计算与软件仿真对比的方式对其液压系统管路布置进行分析及优化,结果显示,采用液压胶管+钢管方式装载运输回路压力损失较液压胶管方式降低约53%,油缸回路损失降低约5%,行走回路损失降低约57%。分析表明,采用液压胶管加钢管的布置方式能显著减少了系统压力损失,提升了效率。  相似文献   

18.
陈阳  胡俊  黄秋来 《煤矿机械》2014,(3):166-168
针对采煤机摇臂下降过程中出现的下降压力高、摇臂抖动而引起调高系统相关元器件损坏现象,设计一种新型带节流功能的液力锁替代老式液力锁。以流体力学分析作为理论依据,建立采煤机摇臂下降油缸腔体和回路压力平衡方程,找出结果改善因子。以某型采煤机进行试验,得到相关性曲线,与理论计算相符合,摇臂下降压力和抖动现象得到明显改善。  相似文献   

19.
《煤矿机械》2016,(7):66-68
基于AMESim建立了节流阀、调速阀进油路节流调速回路仿真模型,对比分析了2种回路压力、速度的稳定性;建立了调速阀的元件模型,分析研究了调速阀的节流孔大小对系统性能的影响。得出后者在负载加入的瞬间,液压缸瞬间速度及压力波动小,并且在负载压力为0.5 MPa的工况下,采用0.08 mm的孔径值时,系统能够获得很好稳定性能,为节流调速回路的改进提供了重要的参考依据。  相似文献   

20.
孙福超 《煤矿机械》2023,(6):205-208
为了研究采煤机摇臂内部多级传动减速器中润滑油流场特性和齿轮搅油力矩损失,应用移动粒子半隐式(MPS)法建立了不同摇臂截割倾角及不同油量下数值仿真模型,通过Particleworks软件对采煤机摇臂内部齿轮传动流场特性及齿轮搅油力矩损失进行了仿真分析。结果表明,在油量和转速不变的情况下,随着倾角增加,齿轮搅油力矩损失先增大后减小,油液飞溅粒子数目减少,润滑效果减弱;在倾角和转速不变的情况下,随着润滑油油量的增加,齿轮润滑效果增强,齿轮搅油力矩损失也逐渐增大。为采煤机摇臂减速器的润滑及齿轮搅油力矩损失分析提供了一种无网格化、高效的仿真分析方法。  相似文献   

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