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1前言
某电厂主变压器为单相变压器组,型号为DFP-250000/500TH,在迎峰度夏期间,通过红外测温发现1号主变C相中性点套管头部温度较A相和B相高,发热部位如图1所示,三相套管头部红外测温结果见表1。之后通过长时间的红外测温,确定该套管头部的运行温度比A、B相平均高出10℃。 相似文献
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1 事故概况35 k V城关变电所位于该县城中心 ,现安装两台主变 ,均为 SZ7- 630 0 /35。事故发生前 ,该所供电方式为 号主变单台供电。 1 0 k V采单母分段带旁母运行方式。此时 ,主变 1 0 k V侧负荷为2 80 A左右 (注 :该主变二次额定电流为 346.4A)。2 0 0 0年 6月 1 2日中午 1 2 :0 3分 ,随着一声巨响 ,35 k V城关变电所全所失电。在事故现场 ,发现该所 号主变的 1 0 k V侧穿墙套管 B相设备线夹与导线连接处融化而烧断 ,A相穿墙套管被炸碎 ,同时 B、C两相套管瓷瓶全部被烧平 , 号主变正常 ,其电源侧 35 k V开关均未动作 ,而上一级 3… 相似文献
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1固定螺栓发热
在某500kV变电站的巡视过程中,发现2号主变202开关GIS出线套管法兰与GIS法兰相间连板间的连接螺栓有严重发热现象。该主变于2009年6月17日投入运行,一次电流约为1.6kA,由红外点温仪测温记录知此处螺栓最高温度达170℃,明显高于其他部位的螺栓温度(约为38℃)。 相似文献
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我公司金井1号主变压器于2003年1月投运。2010年4月某日,在进行主变巡视时,发现该主变高压侧存在间歇性放电声响,且放电持续时间较长。巡视人员同时观察到,变压器高压侧A相套管试验抽头左下侧螺钉存在明显的放电点。使用红外成像仪观测A相套管试验抽头,温度明显高于其余两相,于是及时进行了停电处理。 相似文献
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主变高压套管故障分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
1 故障的发生、分析与处理 2004年5月21日,扬州第二发电有限责任公司电气巡检人员发现2号主变A相高压套管油位表指针指在低油位区域(红色弧线MIN区),而其他两相高压套管油位表指示正常.现场检查未发现A相高压套管外部有破损渗漏油.从红外检测图片可以看出2号主变A相高压套管油位确实比B、C两相低,但A、B、C三相高压套管从顶部接线夹到底部升高座之间的表面温度场分布基本一致,说明无局放过热现象. 相似文献
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我厂变电所1号主变为日本日立公司的单相500kV、160MVA自耦变压器。1992年6月投运以来,情况一直良好。2001年7月发现该主变A相中压套管连接法兰处有渗油现象,以后日趋严重,最多时达8—9滴/min。根据现场观察分析,认为是密封圈老化、失去弹性所致。最近该主变A、B、C三相都出现类似的渗油现象,具有普遍性,决定由日立公司派工程技术人员到现场指导渗油处理工作。 相似文献
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某市B电厂3号主变为容量150MW的三相变压器,中压侧为110kV电压等级,其出线连接到A电厂的110kV母线上。A电厂110kV母线常规性地与外网连接,因此如果3号主变中压侧投入运行,将形成电磁环网。为避免这种情况的发生,3号主变从1996年12月投产后,中压侧就一直没有启用。 相似文献
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1 概述 刘家峡电厂2号主变压器系沈阳变压器厂产品,容量为260 MVA。1970年3月出厂,1970年7月投运,该主变曾出现过各种故障,A相高压套管心线接头与引线脱开。吊罩检修时发现铁心接地片烧断。多年来为确保2号主变安全运行,曾多次对2号主变进行过完善,但始终未能从根本上解决设备本身存在的问题。1992年决定对2号主变进行增容改造,改造工作由沈变压在现场进行。改造增容后的2号主变技术参数如下: 相似文献
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我局瓶窑变电所的 1号主变是日本日立公司生产的单相 5 0 0 k V1 6 0 MVA自耦变压器 ,1 987年 6月投运以来 ,运行情况一直良好。 1 998年 7月发现该主变 A相中压套管连接法兰处有渗油现象 ,以后日趋严重 ,最多时每分钟达 8~ 9滴。根据现场观察分析 ,认为是密封圈老化、失去弹性所致。由于 A、B、C三相主变都出现了类似的渗油现象 ,该缺陷具有普遍性 ,决定由日本日立公司派工程技术人员到瓶窑变电所现场指导主变渗油处理工作。1 渗油原因及处理工艺该主变的渗油处 ,都是非隐蔽性密封面 ,受大气环境影响较大 ,能够被太阳光照射到 ,又能… 相似文献
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变压器中压侧负荷分配不平衡分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析钦州供电局灵山变电站1号、2号主变在中压侧并列、低压侧分列的运行方式下,1号主变中压侧出现负荷分配不平衡的原因,得知此种运行方式下低压侧负荷对中压侧负荷分配的影响,在中压侧负荷远大于低压侧负荷时才能采取此种运行方式. 相似文献
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1 引言 新安江电厂03号主变(220kV升压变)于2000年4月投运,高压侧为架空出线方式,低压侧采用封母连接,低压额定电流为14 000A,套管升高座采用非低磁材料,低压侧运行温度一直较高,低压套管采用常规设计,密封圈老化快,运行中多次发生渗漏油现象.2006年10月,该主变大修,低压套管密封件全部改为耐高温氟橡胶材料,但发热问题仍没有得到解决.2007年5月,运行中发现低压B相套管在运行中发生严重爆裂故障.低压套管安装结构如图1所示. 相似文献
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1 未遂事故发生地点和变电站主接线介绍
本次未遂事故发生在35kV赵家角变电站内。赵家角站为1983年建成的变电站,投入运行已经超过20年,2台主变是户外变,内桥接线,35kV电源进线分别在主变上跨越至穿墙套管。申赵160送赵家角站1号主变,157号杆是赵家角站进线杆;庄新8102送赵家角站2号主变。当天35kV线路申赵160停电检修,线路下方赵家角站1号主变运行。 相似文献
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一,四号主变运行及故障情况下马岭电厂四号主变压器(SFSL—40500/121沈阳变压器厂1959年产品),1960年投入运行,至1965年6月第一次大修,同年8月2日差动保护动作,A相中压线圈烧损,当年年底修复后即并网运行,状态良好。1977年11月从主变油的气相色谱分析中,发现乙炔值突然 相似文献
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针对江西电网某110 kV变电站1号主变压器内部故障重瓦斯动作,通过对故障后主变试验数据进行分析,判断主变中压侧发生低能放电;结合解体检查发现中压侧分接引线对油箱放电痕迹及游离碳情况,验证了依据试验数据得出初步结论的正确性。为了深入探究1号主变重瓦斯动作原因,对该站35 kV线路遭受雷击并侵入1号主变所产生暂态过电压进行了仿真计算,分析故障是由35 kV侧Am相分接引线2号线外层固体绝缘劣化,35 kV线路遭受雷击并入侵主变,在绕组末端产生较高暂态过电压所致。 相似文献
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1故障现象
2007年5月18日16:27,广东某500kV变电站2号主变高压侧B相套管发生闪络,主变2套差动保护动作,跳开三侧断路器。 相似文献