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25MN反向挤压机的挤压速度控制系统是由ROTaS控制Lz柱泵组成的,效果较好的闭环自动控制系统。简述了该系统的组成,控制原理及工作特点,并对其系统的技术特性及传递函数等进行了定量或定性分析和综合评价。提出了保证系统稳定工作的对策和措施。 相似文献
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SC125大型CNC数控车床控制系统的改造 总被引:2,自引:0,他引:2
针对罗马尼亚SC125型数控立车主轴定位分度系统问题,提出了用西门子CNC控制交流伺服进给系统进行改造的方案,并进行了有关硬件和软件设计,完成了主轴分度定位控制的高性能数控机床的改造,使该立车具有七种工作模式,实现车削与铣削为一体的两种控制方式。通过误差补偿达到了较高定位精度。完成了电气驱动系统的改造。 相似文献
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电流变液换向阀的设计和探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了利用电流变(ER)效应的特性而设计出的液压换向阀的组成和工作原理,并用控制理论对其构成的系统的性能进行了分析,得出该系统不仅比传统的液压控制系统响应快、精度高、而且稳定性好、能耗低能满足一般小功率、低压控制系统的要求。 相似文献
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本文介绍了中小型冷库系统应用变频调速技术和PLC控制进行设计及其工作原理,使系统具有节能、工作可靠、操作维修方便、自动化程度高等优点。 相似文献
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对液压系统的工作介质和液压系统中产生振动与噪声的原因进行了分析,并提出了有效的控制油液污染和降噪措施。 相似文献
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25MN反向挤压机的挤压速度控制系统是由ROTaS控制LZ柱塞泵组成的、效果较好的闭环自动控制系统。简述了该系统的组成、控制原理及工作特点,并对其系统的技术特性及传递函数等进行了定量或定性分析和综合评价。提出了保证系统稳定工作的对策和措施 相似文献
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逆变式CO2焊机数字化时序控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
采用MC68HC11E1单片机,通过对硬件和软件系统的合理设计,实现了逆变式CO2焊机的焊接参数预设与显示、焊接时序控制、焊丝种类和直径选择、焊接引弧和收弧、焊接电缆阻抗检测等的数字化控制,所有设置值、给定量与反馈量均输入单片机进行分析处理。采用波形控制方法对熔熵过渡周期进行控制,同时软件还对时序系统和送丝速度进行精密渐变控制。有效的抗干扰措施保证了系统工作的可靠性。该系统提高了逆变焊机的智能化程度及应用的适应性能。 相似文献
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直流电动机伺服控制系统是非导电超硬材料电火花铣削技术中的一个核心部分,它对非导电超硬材料电火花铣削的效率、精度、表面质量和加工成本等都有很大的影响。文章在对该加工技术的工作原理和特点等进行分析研究的基础上,研制出了直流电动机伺服控制系统,对该控制系统中的功率放大、PWM脉宽调制和驱动保护等电路的设计原理、构成和工作特性等进行了理论分析与试验研究。试验结果表明:该直流电动机伺服控制系统具有结构简单、可靠、跟踪精度高、系统响应速度块、调速范围宽、低速稳定性好等优点,可满足非导电超硬材料电火花铣削加工的要求。 相似文献
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逄振旭 《锻压装备与制造技术》2000,35(1):53-54
在分析快速锻造操作机的工作原理和技术要求的基础上 ,针对锻造工艺的特殊性 ,对操作机进行计算机控制 ,取得了较好的效果。实际应用表明 ,在计算机控制下的锻造操作机性能可靠、控制精度高 ,满足了工业现场的实际要求。 相似文献
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介绍了一种机械手送料过载保护技术.阐述了该技术的工作原理、技术方案,并通过具体实施方式证明,当机械手在送料过载或送料出现卡死故障时,利用该技术装置,保护机械手传动件不被损坏,从而降低维修率、节约成本. 相似文献
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针对挖掘机动臂下降时较大势能转化为热能的工况,各种能量回收与再利用系统逐渐被提出。基于流量再生与平衡理论提出一种挖掘机动臂的能量回收系统,在该系统中,动臂下降时的部分势能通过流量再生的方式得到直接利用,而另一部分势能通过平衡回路以液压能的形式储存在蓄能器中,当动臂上升时再将该部分能量释放出来,完成能量的回收与再利用。使用AMESim搭建传统挖掘机工作装置模型与该能量回收工作装置系统模型,通过计算分析得到能量回收系统中主要参数的最优值。仿真结果表明:能量回收系统在参数优化后,可实现对挖掘机动臂势能37.25%的回收与利用;同时,在挖掘机动臂的一个典型工作周期中,参数优化后的能量回收系统相较于传统挖掘机动臂系统,可实现55.52%的流量再生以及31.64%的节能效果。 相似文献
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为了解决电动汽车自动充电过程中机械臂运动的稳定性以及定位精度的问题,利用ADAMS仿真软件对所设计的机械臂进行运动学仿真;根据D-H方法建立了机械臂运动学模型,通过蒙特卡洛方法分析了该机械臂的工作空间,利用MATLAB对机械臂工作空间进行求解,得到自动充电机械臂末端工作空间点云图。根据所设计的机械臂进行样机研制,并进行机械臂样机试验。结果表明,自动充电机械臂结构可行,运动合理,能够满足自动充电工作时的功能需求。该文的研究为机械臂的优化设计与运动控制提供了参考。 相似文献
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针对上下料机械手运动频繁且可靠性要求高的特点,设计了基于三菱PLC的卧式数控车床上下料机械手的电气控制系统硬件和软件。硬件系统包括主控制器、触摸屏、伺服系统、电源系统等,软件系统包括运动控制模块、通讯模块、故障检测模块。为了实现机械手工作状态的在线监测,在实时采集机械手伺服电机编码器位置反馈信号的基础上,提出了基于统计过程监控理论的机械手早期故障检测方法。该卧式数控车床上下料三轴机械手的控制系统,具有机械手早期故障检测功能,可提高机械手的工作可靠性。 相似文献