首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正炉罐老化是指渗氮炉罐经过长时间使用后,炉内氨分解率明显上升到丧失部分渗氮能力的现象。其实质是罐壁(包括炉内输氨管)对氨气分解率触媒作用增强所造成氨气消耗量增加,甚至可能使渗氮失控,渗氮产品达不到技术要求。一般国内的渗氮炉罐和输氨管是由18-8Ti不锈钢材料所制成。新的渗氮炉罐由于其表面的钝化膜会妨碍氮的渗入,但是由于18-8Ti中含Ni量较低,所以还是会有渗入(一般渗入很慢,而且渗层不均  相似文献   

2.
1.渗氮层硬度过低 原因 氮化钢成分不符;工件预先调质处理硬度过低;未除净渗氮件表面油污、脱碳层和氧化皮;使用新的渗氮罐及工夹具,或长期使用未退氮处理;第一段保温时NH_3分解率偏高,渗氮温度过高或渗氮箱内存在“触媒”物质引起,如H_2O对NH_3分解起“触媒”作用等因素。  相似文献   

3.
渗氮罐退氮的简易方法 用Q235制作的渗氮罐在使用一段时间后会出现氨分解率过高,不易控制的现象。为了解决这一问题,《热处理手册)推荐采用高温退氮或刷搪瓷涂料的方法。 我单位前几年自制了一个φ1980~1900mm的大渗氮罐,材质为Q235钢板。刚开始使用时,采用加大通氨量的方法可以控制分解率,维持生产。在使用近10炉后即使加大氨量,分解率也降不下  相似文献   

4.
贵刊曾于1999年第5期及2000年第5期分别介绍了李年修同志和王金忠同志的文章“渗碳、渗氮炉压稳定装置”和“渗氮罐退氮的简易方法”,我也将我厂的控制氨分解率和渗碳炉炉压的方法介绍给同行,与大家交流。  相似文献   

5.
我厂不锈钢(特别是1Gr17Ni2)的渗氮质量多年来一直不很稳定,经常出现点蚀、发红、脱皮、渗氮层浅等现象,甚至出现渗氮后一段时间产生严重锈蚀的现象。笔者认为除了渗氮温度、渗氮时间,氨分解率等工艺因素外,影响不锈钢渗氮质量的原因还有以下几个方面。 (1) 工件表面清洗不彻底 我厂渗氮采用的是普通75kW气体渗氮炉,要求工件渗氮前清洗干  相似文献   

6.
1.普通气体渗氮炉目前国内使用的气体渗氮炉,存在以下不足:(1)热能消耗大将需要渗氮的零件放在耐热钢制造的渗氮罐,在井式炉中加热,渗氮罐轻则一二百千克,重则五六百千克,热能消耗很大。  相似文献   

7.
不锈钢氮化罐使用一段时间后,氨分解率逐渐增高,为保持一定的氨分解率必须加大流量,严重时甚至无法控制,这就是氮化罐的老化现象。过去一般都采用高温退氮和喷砂来解决,但是当老化现象严重时,这两种办法都不行。后来,我们在氮化罐内涂一层水玻璃加石墨的涂料,可解决氮化罐老化  相似文献   

8.
近年来为提高渗氮质量,国内外出现了可控渗氮法。文献[1]提出通过预先试验,经气体分析测定氨分解率,得出氮势临界值和时间关系的经验公式,以此作为控制渗氮工艺的一种依据。本文则在文献[2]所报导的研究渗碳和渗氮反应动力学的电阻松弛法(用铁箔试样)的启发下,提出了电阻法。即通过测定金属簿片或金属丝试样的  相似文献   

9.
对低碳铁片进行气体渗氮,以制备Fe N单相奥氏体。通过试验,获得奥氏体层生长与渗氮温度、氨分解率、渗氮时间、气体流量间的关系,确定了制备Fe N单相奥氏体的优化工艺范围,制备出尺寸为80mm×15mm×0.1mm的Fe N单相奥氏体,并对其进行X射线、金相、俄歇电子能谱分析以确认组织、相结构和含氮量。  相似文献   

10.
介绍了可控井式氮化炉合理控制氮化温度、时间和氨分解率的渗氮工艺,使W6Mo5Cr4V2钢试样表面获得到致密无脆的ε和ε ν‘白亮层和扩散层渗层组织。对渗氮后试样实测表明,该试样显微组织、脆性、显微硬度和渗层深度均符合技术要求。  相似文献   

11.
通过对渗氮热处理工艺的研究,分析了渗氮温度、渗氮时间、氮的分解率等工艺参数对渗氮质量的影响,阐明了要保证渗氮工件的质量(尤其是表面质量),必须严格控制渗氮过程中的工艺参数。  相似文献   

12.
自有气体强度渗氮以来,始终摆脱不了长时间保温渗氮的局面,生产效率甚低。为提高渗氮速率,延长设备使用周期,我们在自制渗氮罐时,在罐内壁涂覆一层耐高温物质,在渗氮温度不变,没有任何催渗剂的情况下,每小时渗层可达0.1mm左右,同原来渗氮工艺相比,其优点是大大提高了渗氮速率,缩短了渗氮周期,减少了变形,提高了工效,节约了能源,降低了  相似文献   

13.
氮化箱就是气体氮化用的容器,过去我厂所用的氮化箱都是用不锈钢板做成的。用一段时间发生触媒,氨分解率高到无法控制的程度,最后只有报废再作新的,给国家造成了严重的浪费,我们在这方面也进行了研究,我们工人同技术员、干部“三结合”大胆地用普通钢板  相似文献   

14.
目前已在使用的丹麦托普索氨合成塔有两个径向流通的触媒床层。托普索“200”系列新型氨合成塔也同样有两个径向流通的触媒床层,但床层之间气体进行换热。入气先通过下面的列管式换热器的管外,被加热后径向流过下触媒床,然后在中央的换热器与冷激器换热,降低温度后再径向流过上触媒床,最后通  相似文献   

15.
从国外引进的燃压机组中的某阀套材料为高温合金10X11H23TMP,转化国内材料牌号为GH696,通过对该材料进行气体渗氮处理,用金相法测定渗氮层深度,并对渗氨层的形貌特征进行分析,结果表明,GH696合金渗氨层深度和渗氮时间符合抛物线法则,渗氨层与基体界线分明,没有明显的过渡层,渗氮层深度可达0.17mm,表面硬度可达到800HV.  相似文献   

16.
零件的氮化变形   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、概述氮化又称为渗氮,是化学热处理中一种变形最小的表面硬化法。其化学方程式为渗氮时,将清洗脱脂后零件放在加热炉内的密封容器中,氨以一定的流量和流速通入容器,然后加热到氮化温度,保持适当时间,使氨受热分解出来的氮原子渗入零件的表层,使表层的金属成为含氨的化合物。氮化后零件除了可获得硬度很高的表面层外,还可获得抗碱、水和盐的抗腐蚀性能,且能在高温下保持零件的原有硬度,增加零件的抗疲劳性。氮化是零件热处理的最后一道工序,除了高精度  相似文献   

17.
本系列产品系RN系列氮化炉的改进型产品,主要特点有:1、炉盖风机采用独特的多重密封结构,密封更可靠,炉压可达300mm水柱.2、新型综合风扇和导流系统对流更强劲,气氛流向更合理,渗氮层均匀度达±0.07mm.3、增设鼓风快冷系统更有效,缩短生产周期.4.配置经改进的KRN_2-W型微机氮势控制柜,更精确地按设定程序自动进行炉气氮势、氨分解率、温度、时间等参数的控制,记录和屏幕显示.炉内温差可达军标1-2类指标.  相似文献   

18.
气体氮化氨分解率测定仪的应用,不仅提高了气体氮化的工艺水平,减轻了工人劳动强度,而且还能通过调节执行机构,实现氨分解率的自动控制。为了配合当前机械工业热处理技术改造的需要,北京分析仪器厂已将QRD-11 12型氨分解率测定仪正式投产。──编者随着我国社会主义建设的飞跃发展,机械工业日益广泛采用氨化热处理,以提高机械零件的表面硬度、疲劳强度及抗蚀能力。气体氮化零件中,氨分解率是一项直接关系到氨化层质量的工艺参数,因此它的测定就成为保证氮化质量的一个重要手段。 目前气体氨化氨分解率大都采用三通玻璃容器(图1)来测定(简…  相似文献   

19.
氨合成塔内件触媒框的成形,在制造中是个难点,通过技术攻关,设计了一种触媒框成形及防焊接变形工装,有效解决了触媒框成形及焊接变形问题,取得了很好的效果。  相似文献   

20.
用钢箔称重法测量不同氮化温度、不同氨分解率条件下的炉气氮势,用数理统计回归出氮势与氨分解率及氮化势之间的线性关系;联系生产实践进行了有关问题的讨论。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号