共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
正炉罐老化是指渗氮炉罐经过长时间使用后,炉内氨分解率明显上升到丧失部分渗氮能力的现象。其实质是罐壁(包括炉内输氨管)对氨气分解率触媒作用增强所造成氨气消耗量增加,甚至可能使渗氮失控,渗氮产品达不到技术要求。一般国内的渗氮炉罐和输氨管是由18-8Ti不锈钢材料所制成。新的渗氮炉罐由于其表面的钝化膜会妨碍氮的渗入,但是由于18-8Ti中含Ni量较低,所以还是会有渗入(一般渗入很慢,而且渗层不均 相似文献
2.
王荣滨 《机械工人(热加工)》1997,(10):24-25
1.渗氮层硬度过低 原因 氮化钢成分不符;工件预先调质处理硬度过低;未除净渗氮件表面油污、脱碳层和氧化皮;使用新的渗氮罐及工夹具,或长期使用未退氮处理;第一段保温时NH_3分解率偏高,渗氮温度过高或渗氮箱内存在“触媒”物质引起,如H_2O对NH_3分解起“触媒”作用等因素。 相似文献
3.
王金忠 《机械工人(热加工)》2000,(5):33-33
渗氮罐退氮的简易方法 用Q235制作的渗氮罐在使用一段时间后会出现氨分解率过高,不易控制的现象。为了解决这一问题,《热处理手册)推荐采用高温退氮或刷搪瓷涂料的方法。 我单位前几年自制了一个φ1980~1900mm的大渗氮罐,材质为Q235钢板。刚开始使用时,采用加大通氨量的方法可以控制分解率,维持生产。在使用近10炉后即使加大氨量,分解率也降不下 相似文献
4.
周荣国 《机械工人(热加工)》2000,(11):47-47
贵刊曾于1999年第5期及2000年第5期分别介绍了李年修同志和王金忠同志的文章“渗碳、渗氮炉压稳定装置”和“渗氮罐退氮的简易方法”,我也将我厂的控制氨分解率和渗碳炉炉压的方法介绍给同行,与大家交流。 相似文献
5.
汪远清 《机械工人(热加工)》1999,(6):29-29
我厂不锈钢(特别是1Gr17Ni2)的渗氮质量多年来一直不很稳定,经常出现点蚀、发红、脱皮、渗氮层浅等现象,甚至出现渗氮后一段时间产生严重锈蚀的现象。笔者认为除了渗氮温度、渗氮时间,氨分解率等工艺因素外,影响不锈钢渗氮质量的原因还有以下几个方面。 (1) 工件表面清洗不彻底 我厂渗氮采用的是普通75kW气体渗氮炉,要求工件渗氮前清洗干 相似文献
6.
1.普通气体渗氮炉目前国内使用的气体渗氮炉,存在以下不足:(1)热能消耗大将需要渗氮的零件放在耐热钢制造的渗氮罐,在井式炉中加热,渗氮罐轻则一二百千克,重则五六百千克,热能消耗很大。 相似文献
7.
周正明 《机械工人(热加工)》1981,(10)
不锈钢氮化罐使用一段时间后,氨分解率逐渐增高,为保持一定的氨分解率必须加大流量,严重时甚至无法控制,这就是氮化罐的老化现象。过去一般都采用高温退氮和喷砂来解决,但是当老化现象严重时,这两种办法都不行。后来,我们在氮化罐内涂一层水玻璃加石墨的涂料,可解决氮化罐老化 相似文献
8.
9.
10.
介绍了可控井式氮化炉合理控制氮化温度、时间和氨分解率的渗氮工艺,使W6Mo5Cr4V2钢试样表面获得到致密无脆的ε和ε ν‘白亮层和扩散层渗层组织。对渗氮后试样实测表明,该试样显微组织、脆性、显微硬度和渗层深度均符合技术要求。 相似文献
11.
12.
王嘉琳 《机械工人(热加工)》1986,(1)
自有气体强度渗氮以来,始终摆脱不了长时间保温渗氮的局面,生产效率甚低。为提高渗氮速率,延长设备使用周期,我们在自制渗氮罐时,在罐内壁涂覆一层耐高温物质,在渗氮温度不变,没有任何催渗剂的情况下,每小时渗层可达0.1mm左右,同原来渗氮工艺相比,其优点是大大提高了渗氮速率,缩短了渗氮周期,减少了变形,提高了工效,节约了能源,降低了 相似文献
13.
《机械工人(冷加工)》1976,(9)
氮化箱就是气体氮化用的容器,过去我厂所用的氮化箱都是用不锈钢板做成的。用一段时间发生触媒,氨分解率高到无法控制的程度,最后只有报废再作新的,给国家造成了严重的浪费,我们在这方面也进行了研究,我们工人同技术员、干部“三结合”大胆地用普通钢板 相似文献
14.
目前已在使用的丹麦托普索氨合成塔有两个径向流通的触媒床层。托普索“200”系列新型氨合成塔也同样有两个径向流通的触媒床层,但床层之间气体进行换热。入气先通过下面的列管式换热器的管外,被加热后径向流过下触媒床,然后在中央的换热器与冷激器换热,降低温度后再径向流过上触媒床,最后通 相似文献
15.
从国外引进的燃压机组中的某阀套材料为高温合金10X11H23TMP,转化国内材料牌号为GH696,通过对该材料进行气体渗氮处理,用金相法测定渗氮层深度,并对渗氨层的形貌特征进行分析,结果表明,GH696合金渗氨层深度和渗氮时间符合抛物线法则,渗氨层与基体界线分明,没有明显的过渡层,渗氮层深度可达0.17mm,表面硬度可达到800HV. 相似文献
16.
17.
《中国制造业信息化》1997,(5)
本系列产品系RN系列氮化炉的改进型产品,主要特点有:1、炉盖风机采用独特的多重密封结构,密封更可靠,炉压可达300mm水柱.2、新型综合风扇和导流系统对流更强劲,气氛流向更合理,渗氮层均匀度达±0.07mm.3、增设鼓风快冷系统更有效,缩短生产周期.4.配置经改进的KRN_2-W型微机氮势控制柜,更精确地按设定程序自动进行炉气氮势、氨分解率、温度、时间等参数的控制,记录和屏幕显示.炉内温差可达军标1-2类指标. 相似文献
18.
19.
20.
用钢箔称重法测量不同氮化温度、不同氨分解率条件下的炉气氮势,用数理统计回归出氮势与氨分解率及氮化势之间的线性关系;联系生产实践进行了有关问题的讨论。 相似文献