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钛合金型材作为一种结构件,现逐渐应用于国防工业与装备制造领域,因此钛合金型材的成形生产加工需要进行深入的加工工艺研究。本文主要研究了热冲压TC4钛合金型材的矫直参数改变对型材的尺寸精度和组织性能的影响情况,结果表明:矫直温度对冲压钛合金型材的尺寸及力学性能影响最为显著,矫直伸长主要对型材尺寸精度有明显影响,当矫直温度为700℃时,型材性能均达到标准值要求,矫直伸长为25mm时,型材弯曲度最小为1.1mm,扭拧度最小为0.4mm;矫直参数对材料的显微组织无明显影响,金相组织均为双态等轴组织,无明显组织改变;型材出现强度过大塑性较差的现象是由于型材矫直冷却定型过程中出现了矫直内应力及表面氧化硬化,可通过去应力退火方式改善型材性能。 相似文献
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针对目前轻轨车用铝合金型材生产品种多且形状不规则,采用传统的矫直方法难以达到形状和尺寸精度的要求。通过分析研究并结合生产实际,对不同的铝合金型材制定了专用的矫直生产技术,使其形状和尺寸满足产品的技术要求。 相似文献
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1引言在铝合金型材挤压生产过程中,挤压模具的使用寿命是评价挤压生产工艺是否经济可行的决定性因素。通常,挤压模具分为两大类,用于挤压实心型材的平模和挤压空心型材的分流模。模具的使用寿命指模具从投入使用到失效的这个时间段,通常用模具在失效前累计生产的型材制品产量来描述。摸具的失效形式主要有磨损、塑性变形和断裂。其中,磨损是模具失效的主要形式,它是指模具的表面、工作带、分流孔、焊合腔与高温、高粘结性、高流速的金属相接触产生的摩擦损耗使模具不能保证型材制品的尺寸公差和表面质量要求,不能保证挤压生产的正常… 相似文献
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铝合金型材是一种用途十分广泛的材料,其可挤压性、生产效率、产品质量和用途等均与型材断面形状和尺寸有关。本文着重讨论铝合金型材的断面设计原则、影响形状与尺寸的主要因素以及可挤压的尺寸范围等,为铝合金型材的高效、优质、低成本生产创造有利条件。 相似文献
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针对"直接热挤压"和"热挤压+脉冲锻打"TA15钛合金薄壁型材的室温力学性能及差异开展实验研究。通过对型材不同位置切取的试样进行拉伸试验,获得了型材抗拉强度和屈服强度分布规律,并对性能数据分布的均匀性和一致性进行深入分析。结果表明,"直接热挤压"态型材的抗拉强度和屈服强度数值分布较分散,强度离散系数大于3.5%;而"热挤压+脉冲锻打"态型材的抗拉强度和屈服强度数值分布相对集中,不同批次型材之间的力学性能一致性较好,强度离散系数均小于3%。进一步分析表明,2种状态型材之间的性能差异与型材表面状态、表面细晶层和截面尺寸有关。脉冲锻打能够改善型材表面细晶层分布的均匀性和截面尺寸精度,从而改善型材力学性能分布的均匀性和一致性。 相似文献
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采用静态模拟试验方法,从含硫量不同的煤矸石的理化性质分析了煤矸石自身氧化产酸产碱规律。煤矸石氧化产酸是一个产酸产碱并存的过程,产酸过程主要是由硫化矿物的化学氧化控制,产碱过程则是碱性矿物溶解造成的酸度中和以及发生在某些硅酸盐矿物表面的因离子溶出而发生的质子交换。煤矸石的产酸阶段可以分为快速产酸期和稳定产酸期,产碱阶段可以分为快速产碱期和慢速产碱期。试样1煤矸石体系0~48 h为快速产酸期,产酸速率1.889 mmol/(kg?h),此后进入稳定产酸期,稳定产酸速率为0.012 mmol/(kg?h);0~24 h为快速产碱期,产碱速率1.594 mmol/(kg?h),之后产碱速率降为0.013 mmol/(kg?h)。试样2煤矸石体系的产酸产碱过程以48小时为转换点,快速产酸速率为0.243 mmol/(kg?h),稳定产酸速率为0.008 mmol/(kg?h);快速产碱速率为1.008 mmol/(kg?h),慢速产碱速率为0.033 mmol/(kg?h)。 相似文献
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自动化监控系统在钨矿选厂生产过程中的应用,主要是通过对生产流程和设备的监控技术的提升,达到丰富选矿的管理手段,降低生产成本,改善生产指标,提高生产效率目的.为此,根据大江选厂生产的实际需要,设计了一套基于PLC的自动监控系统,并在该选厂实施应用. 相似文献
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某小型针刺雷管半爆原因分析及解决措施 总被引:1,自引:0,他引:1
某小型针刺雷管在生产定型后的头两年生产中产品质量一直较稳定,但以后的批量生产中频繁出现了半爆问题。根据生产定型后连续几年的生产特点,针对该问题,进行了原因分析和验证试验,找到了生产工艺中产生半爆问题的主要因素,并采取了相应的解决措施,保证了产品的生产质量。 相似文献
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贵冶电解一系统净液改造与优化 总被引:1,自引:0,他引:1
吴晓光 《有色金属(冶炼部分)》2011,(2):55-58
介绍了贵冶电解车间一系统净液为满足16万吨电解东扩工程投产以后的生产需求所进行的扩建改造,以及为改善生产条件、降低生产成本对原有工序所进行的优化改进。 相似文献
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根据LF炉生产、工艺、设备的特点,建立了适合柳钢实际的LF炉生产模式;对LF炉的生产设备进行了整改,使得其更好的服务于生产;为了能够更好的实现LF炉的升温、脱氧、去夹杂的功能,对LF炉的生产工艺进行了优化。 相似文献
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矿山企业生产效益主要取决于生产效率的提高及生产成本的降低。四道沟金矿地质情况十分复杂,其探矿费用在总生产成本中占有较高的比例。有效降低探矿成本对提高企业生产效益意义重大,其中高效率探采结合是一种行之有效的途径。四道沟金矿近年来实施的探采结合工作收到良好效果,值得中小型矿山企业借鉴。 相似文献
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镁热还原法生产海绵钛是目前较为成熟的生产工艺,其生产技术取得了突破性进展。结合生产实践提出了联合法海绵钛标准化生产的意义,从影响标准化生产的反应器内MgCl2剩余量和TiCl2加料量两方面因素进行了探讨。制作了一种含有活动法兰的排MgCl2管,用这种排MgCl2管与反应器连接时,能够保证每次都能安插到反应器底部,使MgCl2排放后剩余在反应器内的量相同,且剩余量很少,为下一个生产循环准确计量还原剂数量奠定了基础。提出了以排放MgCl2的压力变化计算MgCl2的排放量,从而间接判断实际TiCl2加料量。以此方法控制海绵钛坨大小,已经精确到几公斤,完全可满足联合法海绵钛标准化生产。 相似文献