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七十年代炼钢工艺科学中的突出成就是在炼钢生产中广泛地应用炉外精炼技术,而喷射冶金则是炉外精炼的重要手段。这种技术目前应用于铁水预处理、钢水精炼和向炉内喷吹的强化冶炼,其冶金效果十分显著。 气力输送的工艺设计、首先要了解粉料的特性(品种、粒度配比、物理化学性能等)和输送条件(喷吹的粉量、总的送粉时间、最大送粉速度),然后进行工艺方案设计。 相似文献
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介绍了攀钢采用2孔Y型、T型喷枪及3孔Y型喷枪进行炉外脱硫试验的情况,分析了喷吹压力、 喷吹速度、粉气比等工艺参数以及喷枪类型对脱硫效果的影响。 相似文献
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在分析高炉喷吹燃料冶炼过程中,以理论燃烧温度作为炉缸热状态的标志;以理论燃烧温度控制燃料的喷吹数量,并作为喷吹燃料效果追求的终极目标是错误的。本文针对热量方面以鞍钢炼铁厂的冶炼实践进行分析,并提出了衡量高炉热状态的标志。 相似文献
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分析了矿热电炉现行工艺的弱点,指出借助空心电极向炉内喷吹气体及粉剂对强化冶炼的作用。采用喷吹工艺可扩大熔锅区,使生产率提高并实现以碳代电,降低成本。 相似文献
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本文以滚珠钢为例,对喷射冶金新技术在电弧炉炼钢中钢液与成品的增氮量、脱氧率、钢的质量等问题进行了讨论。指出以氮代氩,既经济又可行,特别是对冶炼含氮的高铬高锰钢吹氮具有明显的效果。同时,着重从实践中阐述了喷吹在电弧炉炉内节约冶炼电耗的基本原理。通过实例的计算,说明了喷射冶金,是电炉节电、改革电炉炉内工艺的有效手段。 相似文献
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《钢铁研究学报》2018,(11)
AOD炉冶炼不锈钢工艺主要通过喷吹大量的O_2和Ar实现脱碳保铬。钢铁行业每生产1 t钢的CO_2排放量约为1.57 t,若能将排放的CO_2捕集回收并用于钢铁生产过程中,不仅可以节能减排,还可降低冶炼成本。通过热力学计算验证了CO_2代替Ar或O_2喷吹冶炼不锈钢的可行性,同时分别对不同元素的氧化升降温、不同C含量及CO_2喷吹量条件下的反应速率、脱碳深度、保铬效果进行计算,分析CO_2代替O_2脱碳保铬的热力学过程。结果表明在高碳区喷吹CO_2-O_2混合气体有利于AOD冶炼过程脱碳保铬。随着CO_2比例的增加保铬效果随之提高,而脱碳速率随之降低。但是,提高CO_2喷吹量时熔池内脱碳反应速率过慢,引起熔池温度偏低,CO_2喷吹比例应控制在20%~40%(体积分数)之间。 相似文献
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本文根据现场759炉生产数据,运用数理统计方法,科学地分析和评价了合成渣吹氮,喷吹多功能粉剂,喷吹硅钙粉和喷吹稀土粉4种炉外精炼方法的脱硫效果,为选择脱硫率较高的钢水炉外脱硫方法提供参考。 相似文献
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用非短缺的廉价煤制备的煤粉代替焦炭的工艺可能性、经济性及效果,已为许多分析研究所证实。按照拉姆方法进行的计算表明,在苏联高炉作业的现代工艺条件下,即富氧鼓风、喷吹天然气、高度强化冶炼等工艺条件下,每吨生铁喷吹270千克煤粉取代天然气。因降低天然气耗量可补偿炉缸温度的变化,即 相似文献
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本文利用重钢高炉喷吹天然气的实际资料,并参考国外的有关文献,着重论述了高炉喷吹天然气后炉缸煤气成分与数量、温度与热交换、还原过程、热滞后性、煤气分布及煤气压差等冶炼过程的变化特点,喷吹天然气的经济效益,提高天然气喷吹效果的途径;还对我国高炉喷吹天然气的前景进行了探讨。 相似文献
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为降低全废钢量子电弧炉出钢氮含量、优化电弧炉冶炼性能、减少电弧炉冶炼碳排放量,通过对量子电弧炉喷吹工艺进行优化改进,采用CO2喷吹工艺替代原始喷吹工艺以实现上述目标。在150 t量子电弧炉上进行了大量CO2喷吹工艺试验,分别对比了改进工艺前后的电弧炉出钢氮含量、冶炼电耗、冶炼周期、碳排放等性能指标的变化趋势。试验结果表明:使用CO2喷吹工艺后,电弧炉出钢氮质量分数降低30.6×10-6、冶炼电耗降低5.6 kWh/t、冶炼周期缩短3.2 min、平均出钢碳氧积降低了4.4×10-4、渣中FeO质量分数降低了4.5百分点、碳排放降低8.4%。通过将CO2载气喷吹碳粉工艺与Ar+CO2动态混合底吹工艺结合应用于电弧炉炼钢中能够有效降低钢水出钢氮含量、冶炼电耗、碳排放量等性能指标,优化量子电弧炉喷吹工艺。 相似文献
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利用现有高钒铁生产设备,采用硅热炉外法加电热喷吹冶炼工艺,可生产出符合GB3649-87中FeMo7牌号的钼铁、经济效益明显。 相似文献
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理论燃烧温度不是喷吹效果的唯一条件。在热风温度高于900℃的情况下,高炉喷吹数量和效果主要取决于炉况顺行情况。提高冶炼强度是提高喷吹量和效果的主要因素。在鞍钢目前原料条件下,冶炼强度可提高到1.1以上。调整风口长度不仅可以活跃炉缸中心,而且有利于活跃炉缸边缘,达到活跃整个炉缸的作用。缩短风口长度和大料批是强化高炉冶炼的必然趋势。改进造渣制度及减少渣量对高炉强化具有十分重大的意义。在鞍钢可以从改进炉渣性能着手。提高烧结矿及渣中氧化镁含量,可使初、终渣稳定,高炉顺行,焦比降低,产量提高。 相似文献
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概述了底吹熔池炼铜技术的发展背景与现状,简述底吹炉炼铜渣选矿工艺和炉外分离电炉贫化工艺,针对国内中小型铜冶炼企业的发展需求,对两种工艺从一次性建设投入、炉渣后继处理成本、铜收率及经济效益等方面进行对比分析,并得到初步对比结论。 相似文献