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针对链条抽油机钢丝绳使用寿命低、易断裂失效的问题,对引起钢丝绳失效的原因进行了分析,指出钢丝绳与天车轮绳槽之间的接触应力是造成钢丝绳内部钢丝与钢丝之间磨损的主要原因,摩擦阻力是造成钢丝绳外部钢丝磨损的主要原因。分析了绳轮材料对钢丝绳最大接触应力及摩擦阻力的影响。提出将钢制绳轮槽改造成塑料绳轮槽,以减小钢丝绳的接触应力和摩擦阻力,提高其使用寿命;同时更换磨损的塑料绳轮槽简单省时,成本低。 相似文献
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注水井测试钢丝绳帽机械编制器是通过机械代替手工制作标准化绳帽。将机械编制的5个标准绳帽与手工编制的5个标准绳帽进行拉力试验。试验数据表明,机械编制的绳帽平均最大抗拉力4.03 kN,拉力平稳,平均波动值为0.08 kN。机械编制器提高了绳帽编制的质量,合格率达到100%。应用绳帽机械编制器,避免了因绳帽滑脱造成的生产成本损失,每年可节约成本100万元。 相似文献
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钻井钢丝绳技术发展趋势与应对措施 总被引:1,自引:0,他引:1
经分析认为钻井钢丝绳在近几年呈现的技术发展趋势是 :6× 19S仍是钻井钢丝绳主要结构 ,采用特殊工艺生产钢丝绳在短期内不会得到大面积推广 ;合成纤维代替天然纤维 ,绳芯钢芯化日渐明朗 ;EIPS级淘汰IPS级钢丝绳已成定局。今后应按钢芯、EIPS级代替纤维芯、IPS级思路选择钻井钢丝绳的结构与品质 ;要不断改进钢丝绳制造淋油工艺和提高润滑油品质量 ;积极研究用高强度、高韧性钢丝生产EIPS级钢丝绳的新方法。 相似文献
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钢丝绳在滚筒上的卷绕运动及磨损 总被引:1,自引:1,他引:0
在滚筒上卷绕多层钢丝绳时,主要失效形式是钢丝绳表面层钢丝的磨损和断丝。在剖析钢丝绳卷绕运动的基础上,探讨了钢丝绳在滚筒上的摩擦机理,分析了钢丝绳磨损和断丝的主要原因,并提出减轻钢丝绳磨损和延长使用寿命的措施是增设导向排绳机构、尽可能减小快绳摆角和适当加长倾斜段长度。 相似文献
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目前应用的测试堵头由于其结构上的局限性,当堵头内动密封盘根被试井钢丝来回起下磨坏需更换时,费时费力,且易损伤盘根筒内缧纹.针对此问题对测试堵头的结构进行改进,设计成可拆卸式测试堵头.可拆卸式测试堵头主要由堵头主体、密封盘根、密封胶圈、压紧螺帽和活动式空芯顶帽组成,用它代替目前的测试堵头,解决了钢丝试井工艺中更换测试堵头动密封盘根时费时费力及损害堵头内螺纹的问题,完善了钢丝测试工艺;同时凭空芯顶帽的灵活换用,解决了堵头底部钢丝出口内径磨大后整只堵头无法再用的问题,降低了材料消耗. 相似文献
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材料塑性对提高钢丝绳破断拉力的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
从可靠性角度,运用应力—强度干涉理论分析了影响钢丝绳整绳破断拉力的诸因素,特别是制绳钢丝抗拉强度的方差和各钢丝在整绳拉仲过程中所承受应力的方差对整绳破断拉力的影响。讨论了制绳钢丝的塑性对于减小应力的方差,进而提高整绳破断拉力的作用。指出为提高钢丝绳的破断拉力,应综合考虑材料强度、塑性、韧性三者的共同影响。 相似文献
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试井测试过程中,由于种种原因造成试井钢丝落井。在修井作业中,对试井钢丝钢丝绳等软落物的打捞,虽然难度不大,如果措施或工具选择不当,也会造成井下打捞复杂化。例1:鄯4-21并复杂处理事故处理鄯4-21井为鄯善油田的一口气举采油井。作业下外约打捞井内钢丝时,由于管柱下人太深(3116m),在起油管至1570m时发生通卡。上提负荷在12t—30t之间波动.油管呈跳跃式起出,当起至318根油管时,井内管柱卡死,上提管柱至40t时油管脱扣,后下滑块捞矛打捞无效,造成井下复杂。井下落物为60.3加大油管3根、洗井短节1个、外钩1只以及2300m试井… 相似文献
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《油气井测试》2020,(2)
钢丝试井作业普通防喷堵头密封级数少、安装紧固扭矩大、密封效果差、缺少仪器捕捉功能、磨损防硫钢丝。采取增加一级密封压帽和盘根、将73.025 mm TBG平式油管扣型改为Tr75×4扣型、丝扣缠上聚四氟乙烯带密封更改为双道"O"圈密封、增加卡瓦捕捉器和保护衬套等措施,研制出一种新型钢丝作业防喷堵头。室内承压试验和捕捉试验成功后,先后选择0~15 MPa井实测30多井次,均获一次成功。2019年大港油田512井次的实际应用表明,新型钢丝作业防喷堵头安全可靠,紧固扭矩降低1.5倍,材料消耗降低5倍,工作效率提高一倍以上,完善了钢丝试井作业工艺,对指导现场试井工作具有一定意义。 相似文献
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在抽油机发生油管断脱时,为了保证能顺利起出井中的油管和抽油杆,而不使抽油杆上的高强度扶正环掉入井内,研制了同步起杆管专用工具。检泵井同步起杆管专用工具由柔丝绳、绳帽、抽油杆变头、提篮、快速接头等组成。柔丝绳一边是用专用机器插编的直径25cm的绳套,一边与绳帽用铅锡合金灌铸而成,并通过变头、抽油杆接箍与提篮相接。使用时将柔丝绳套挂在游动滑车大钩上,用来承受抽油杆柱重力,快速接头与待起抽油杆相连,将柔丝绳下入油管内。 相似文献
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《江汉石油科技》2016,(4)
自行研制的引熄弧板切割装置,改变了引熄弧板切割工艺由人工手持乙炔割枪进行切割的作业模式,此装置切割质量好,效率高,劳动强度低,安全风险小。"绕绳传动"是这个装置核心的传动机构,但它的"绕绳传动"的钢丝绳容易磨损损坏,损坏后要更换钢丝绳,这对生产的连续运行造成一定的影响。通过研究分析了钢丝绳磨损快的原因提出解决这个问题的方法。这种绕绳传动机构结构简单,制造成本低,转轴就是用普通的尼龙棒车制的,钢丝绳就是用普通的自行车刹车线。它的另一个特点是自动防过载功能,此功能具有很大的实用性,这里把它称之为"柔性传动",它有效的避免了"硬传动"如齿轮传动或链传动等可能带来的机械刚性损坏。而在"硬传动"中需要借助复杂的电机传动的防过载保护系统。经过改进,钢丝绳的磨断频率大为缩小。 相似文献
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试井作业时,应力若超过钢丝抗拉强度,会引起钢丝断裂,使仪器落入井内。钢丝断裂受5种因素影响:①制造缺陷;②同一段钢丝反复通过量轮、地滑轮和天滑轮,引起钢丝变硬,最终疲劳损坏;③试井作业中,较大的拉力可能引起钢丝直径减小;④恶劣的井筒流体(例如CO_2、H_2S和残酸水)可能引起钢丝坑蚀、氢脆,水溶液中氯也可能引起不锈钢钢丝氯应力破坏;⑤试井作业中对钢丝的机械损伤等。 相似文献