首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
煤气新型余热集中回收流程在我厂的应用卢友明(山东省鲁中化工总厂)1煤气概况我厂是年产3万t合成氨的小型氮肥厂。原有的煤气系统是当前各兄弟厂普遍采用的传统流程,即Φ2260煤气发生炉单炉配置集尘器、废热锅炉、洗气塔的独立系统。众所周知,该流程设备多,系...  相似文献   

2.
1概述我厂始建于1970年,合成氨生产能力为5000t/a,后几经改造,现在生产能力达到20000t/a。共有四台2260造气系统,均为传统的单炉配套老流程,即—炉—废热炉—洗涤塔—水封流程。实践证明,该工艺存在许多缺点,主要有:1.1设备投资大,利用率低,如废热炉只用于回收上行煤气和吹风气显热,每个周期只有60%的时间起作用。1.2由于下行煤气的余热不利用,而且废热炉所产蒸汽温度在130C左右,上行煤气和吹风气温度只能降至ZOOC左右,浪费了大量的显热,自产蒸汽量也少。1.3康热锅炉使用寿命短,维修费用高,气流带飞屑多,管子磨损严…  相似文献   

3.
沈铁清 《化工设计通讯》1995,21(1):34-34,37
<正>造气炉产生的高温气体的余热,传统上是利用列管式废热锅炉,回收吹风气和上行煤气的热量,产生低压饱和蒸汽。设备经常发生堵塞且使用寿命短,效果不理想。我厂在小氮肥“两改一”节能技改工程中,使用了江苏省无锡新苑集团公司生产的上下行煤气蒸汽发生器,回收造气上下行煤气的显热,取得了较好的经济效益。 1 工艺流程(附图) 造气炉上部出口的350℃左右的吹风气、上行煤气,经过旋风除尘器除尘,吹风气  相似文献   

4.
该文介绍通化县化肥厂造气系统工艺、设备的改造情况:3台造气炉共用1台洗气塔和烟囱,吹风气、下行煤气均经除尘过热器;3台废热锅炉安装在洗气塔的3个箱体上;除尘过热器为无内衬旁路式结构;总废热锅炉为双浮头水管式结构.改造投产后效益显著.  相似文献   

5.
我公司造气岗位原有Ф2610mm造气炉8台,4台炉形成一个系统。每个系统配1台420m^2的水管式联合废热锅炉、1台Ф2600mm洗气塔、1台Ф2200mm旋风除尘器,配套风机为D400串9^#加压风机。造气吹风气回收装置有两套:一套为Ф3400mm燃烧炉配6t/h水管式余热锅炉,回收3~4台炉的吹风气。[第一段]  相似文献   

6.
李耀刚 《中氮肥》2004,(2):45-48
1 生产现状我公司造气车间有12台煤气发生炉,其中老系统8台,新系统4台。余热利用的废热锅炉设计参数如表1,其壳体材料为16MnR,换热管60×3.5mm,686根,20#钢,换热面积880m2,管子与管板连接采用胀焊。表1 废热锅炉设计参数  项  目壳程管程额定压力/MPa<2.450.1设计压力/MPa2.450.1工作温度/℃225600~680设计温度/℃225680物料介质蒸汽、水煤气、吹风气  煤气发生炉在70~80年代,操作上经历了“三高一低”,即高炭层、高风量、高炉及低CO2气体含量,炉面温度在650℃左右,燃烧室温度达到了750℃以上。废热锅炉可产1.3MPa饱和蒸汽4…  相似文献   

7.
张大涛 《小氮肥》2008,36(6):15-17
0前言 山东飞达化工科技有限公司造气系统原有8台φ2610mm造气炉,4台炉子形成1个系统。每个系统配1台420m^2的水管式联合废热锅炉和l台φ2600mm洗气塔和1台φ2200mm旋风除尘器,配套风机为D400型串9^#加压风机。造气吹风气回收装置有两套,1套为φ3400mm燃烧炉配6t/h水管式余热锅炉,回收3~4台炉子的吹风气;1套为φ5000mm燃烧炉配10Vh水管式余热锅炉,回收4~5台炉子的吹风气。由于整个造气系统设备老化、工艺技术落后,造成阻力大、消耗高、发气量少、生产不稳、事故频发,现场跑、冒、滴、漏现象严重,环境脏、乱、差。  相似文献   

8.
<正> 小氮肥厂造气炉能耗占合成氨综合能耗的50%左右。传统的造气工艺和设备热损失大,回收率低,能耗高,已不适应生产发展的要求。我厂是1979年投产的小氮肥厂,原造气工段仅有一级余热回收装置。1986年我们对1°炉的工艺、设备进行了节能技术改造,利用废旧设备,投资1.6万元,自制了一套三级余热回收装置。运行两年,取得了较好的经济效益。一、1°造气炉三级余热回收改造 1.工艺流程(流程示意见图1) (1)造气炉上部出来的吹风气、上行煤气约400℃左右,经旋风除尘器除尘,由中心管波形废热锅炉下进上出,温度降到230℃左右;进入波形蒸汽过热器,上进下  相似文献   

9.
我公司始建于1967年,原设计年产合成氨60kt。经过技术改造,现年产合成氨120kt、尿素200kt。造气车间有7台煤气发生炉(3m2台,3.6m5台),以焦炭或白煤为原料,采用固定燃料层间歇制气法。流程为:煤气发生炉→燃烧室→废热锅炉→洗气塔。这种流程由于需维持较高的炉上温度来保证燃烧室的燃烧,且有效能利用率低,煤耗高,吹风气直接放空,白白浪费。为降低成本,减少环境污染,提高能源利用率,公司决定新上一套吹风气余热回收装置,集中回收吹风气的显热和潜热,生产过热蒸汽,提高经济效益。1 工艺流程根据吹风气余热回收的典型流程和我公司吹风…  相似文献   

10.
李兆春 《小氮肥》2013,(2):25-26
1回收造气废热,降低压缩机一段进气温度山东平邑县丰源有限责任公司造气工段共有8台少2 800 mm锥形夹套造气炉,配2台综合废锅和1台综合洗气塔,烧山西晋城小块煤,产半水煤气气量48 000-50 000 m3/h0综合废锅后的半水煤气温度一般为150尤左右(如果降到100 t送至综合洗气塔,即有3 768~4 605 MJ/h  相似文献   

11.
<正>5集中式余热回收与洗气工艺技术该工艺术是针对原有每台造气炉制出的煤气配置1台余热回收器和1台洗气塔的流程,存在着设备多、利用率低、管道长、阻力大、占地面积大等问题,加以改造组成"4对1"集中式配置的流程,即4台造气炉制出的煤气共同采用1台集中式热管余热回收器和集中式高效洗气塔。采用此工艺技术后,造气炉配套的主要设备  相似文献   

12.
姚佩贤 《化肥设计》2002,40(1):59-60
35 在小氮肥厂吹风余热回收系统中的应用( 1 )工程概况 某化肥厂有 4台2 4 0 0造气炉 ,原用水管式余热锅炉和热管式空气预热器集中回收吹风气的显热 ,吹风气温度为 30 0~430℃ ,且含有可燃成分 ,具有一定的热值。由于水管式余热锅炉积灰和结垢严重 ,热管空气预热器失效 ,同时设备偏小 ,吹风气阻力太大 ,余热回收效率低 ,且环境污染严重 ,为此厂家增设了吹风气燃烧炉 ,吹风气燃烧后烟气温度为 90 0℃左右。为了回收该烟气热量 ,加设了余热锅炉 ,以生产 0 .4MPa蒸气用于造气工艺。( 2 )设计方案 余热回收系统布置蒸气过热器、1 .2 5…  相似文献   

13.
余热利用是节能降耗的重要途径。造气车间联合废锅出口半水煤气温度为130℃,改造前直接进入洗气塔,热量没有利用,造成浪费。本方案在联合废锅出口和洗气塔进口加装水流动层换热器,把半水煤气温度从130℃降到70℃再进入洗气塔,换热器产生的热水驱动溴化锂机组,溴化锂机组产生的冷冻水再去冷却压缩机进口气体温度,增大压缩机的效率,提高产量,得到余热综合利用的效果,并获取良好的经济效益。  相似文献   

14.
造气生产中理设置煤气废热锅炉回收余热,可降低生产成本,本文结合作者的设计经验,从多方面提出了废热锅炉设计中应注意的问题。  相似文献   

15.
废热锅炉是中小型氮肥厂造气余热回收的主要设备,通过废热锅炉将吹风气及上、下行煤气中的显热回收回来,产生蒸汽用于造气制气,达到节能将耗之目的。因此废热锅炉换热效果的好坏就直接影响着废锅的蒸汽产量,对此各厂家都相当重视。废热锅炉的换热效果除了与其所采用的换热形式有关外,换热面的积灰是影响废热锅炉换热效果的主要原因,  相似文献   

16.
废热锅炉是中小型氮肥厂造气余热回收的主要设备,通过废热锅炉将吹风气及上下行煤气中的显热回收,产生蒸汽用于制气,达到节能降耗之目的。因此,废热锅炉换热效果的好坏直接影响着其蒸汽产量,对此各厂都相当重视。废热锅炉的换热效果除了与其所采用的换热形式有关外,  相似文献   

17.
王子东 《中氮肥》2007,(5):25-26
1流程简介 我公司尿素厂合成氨系统出合成塔的反应气要先经过废热锅炉(E6001)进行换热,其主要作用是降低出塔气温度,回收出塔气中的热量,同时副产3.8MPa、250℃的饱和蒸汽供外网使用。出塔气经废热锅炉换热后,温度由422℃降到235℃;废热锅炉的补水来自动力分厂6.0MPa、105℃的锅炉给水,该给水在进入废热锅炉前,[第一段]  相似文献   

18.
<正> 我厂是年产1万吨合成氨的小型氮肥厂,每年冬季办公采暖要消耗无烟煤200多吨,为了节约用煤和利用余热,我们便自83年冬起,利用锅炉余热采暧。我厂4~*锅炉为水管锅炉,锅炉省煤器出口烟气温度250℃。余热量非常可观,适用于热水循环取暖。我们用大修中淘汰的一台造气废热锅炉作为热回收装置,烟气走管内,水走管间,水平放置在原烟道的一侧,仍保留原烟道为近路,便于在管道清理时,锅炉仍能用于生产。该废热锅炉的换热管为φ51×3,共计178根,截面通道0.28m~2。原烟  相似文献   

19.
胡育华  孙斌 《小氮肥》2007,35(1):8-12
以煤为原料的中氮肥企业,其造气系统的固定层煤气发生炉流程大多基本相同,原设计使用的原料为优质块煤,吹风过程中生产的高温(〉650℃)吹风气的显热和潜热回收采用造气炉后燃烧室燃烧的流程,即煤气发生炉→燃烧室→列管废热锅炉→烟囱,排烟温度为200℃左右。近年来,优质块煤供应紧张,为降低成本,采用劣质块煤或型煤制气取得了成功。但由于只能采用“低炉面温度操作法”,相应的吹风气温度小于400℃,因其低于吹风气着火点,通入空气时可能发生爆炸,故燃烧室流程已不能用来回收吹风气的潜热,只得直接放空,造成了热能的大量浪费及环境污染。为解决此问题,各中氮肥企业正在借鉴小氮肥企业吹风气集中回收经验,进行吹风气回收技术改造。改造的主要内容就是改变传统的吹风气热能回收方式,即将低温吹风气显热、潜热的分炉回收改为在1台燃烧炉、1台锅炉中集中回收,从而减少吹风气显热、潜热的损失,提高热能回收的效率。  相似文献   

20.
造气夹套汽包与显热回收锅炉汽包的改进方法1993年5月应城化肥厂2.5万吨/年合成氨二期扩建工程完工并投产,造气新增3台2260炉,与老系统2台2260炉并联,夹套汽包均为1.3m3。改造的显热回收锅炉也配备3台1.3m3汽包。水汽流程为锅炉来软水进...  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号