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煤层气L型水平井主要采用水力管式泵、电潜螺杆泵等无杆举升工艺进行排采,但排采过程中水力管式泵地面设备故障、中心管漏失、卡泵等问题频发,电潜螺杆窜气烧泵问题严重且由于受大狗腿度的影响部分井无法下泵至合理排采井段。针对以上问题,本文进行了煤层气L型水平井抽油机举升工艺的研究应用,通过L型水平井水平井泵的针对性研发、抽油机举升系统设计选型、内衬油管防偏磨工艺及插接式简易气锚防窜气工艺的设计,确保了2口试验井的成功应用,为煤层气L型水平连续稳定排采提供了一种高效的举升工艺方式选择。 相似文献
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在煤层气抽采过程需要不断排出煤层水以降低煤储层压力,使吸附的甲烷气达到解吸压力之下而解吸,在这个过程中需要不断地排出煤层水以维持较低的煤层压力。目前主要采用抽油机、电潜泵、螺杆泵等油田的开采设备和技术,存在煤粉卡泵、杆管柱磨损、调节工作制度困难等问题,因而研制了煤层气同心管气举排水工艺系统。通过室内试验,表明该系统将排水通道、动力气通道和采气通道分离开来,有效地解决了常规举升方式存在的问题,可以满足沉没度10m以内、排量60m3/d以内变化的要求,为煤层气井的低成本抽采提供了新的排采方式。 相似文献
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针对在煤层气的排采过程中大部分井的采出液量较少,不能满足进入井筒的煤粉排出条件,导致煤粉在井筒内堆积,造成卡泵、埋泵频繁发生的问题,提出在不停产情况下,通过循环补水,增加井液流量,将进入井筒的煤粉排出地面的工艺条件和要求,延长煤层气井无故障排采周期。根据煤粉颗粒的沉降末速度,综合考虑浓度及速度分布的影响,将杆管环空煤粉颗粒排出的最小水流提升速度定为自由沉降末速的2倍,计算了不同杆管组合满足煤粉排出条件的最小排量,根据煤粉最大粒径为0.3 mm的假设,给出了沉降罐体积。通过现场连续循环补水试验,实现连续运转6个月以上不修井的良好效果。 相似文献
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延川南区块煤层气部分排采井因煤粉从煤层中析出至井筒造成螺杆泵频繁卡泵,检泵周期短,无法实现煤层气的连续性排采。文中介绍了延川南区块煤层气排采井举升工艺技术现状,找出螺杆泵排采工艺中存在的主要问题,提出相应的技术对策,对提高延川南区块煤层气整体开发水平具有一定的指导意义。 相似文献
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针对稠油开采过程中存在光杆滞后、杆管偏磨、出砂严重等难题,河南油田采油二厂采用国内先进的射流泵采油工艺,利用地面高压柱塞泵,将加热后的地层产出水作为动力液泵入井内,动力液通过井下泵的喷嘴转变为高速喷射流,与井内的液体混合,把能量加压到产出的液体上,并把它升举到地面。 相似文献
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文中介绍了延川南区块煤层气参数井排采工艺技术现状,找出排采工艺中存在的主要问题,分析了延1小井组排采工艺技术现状,进行了延1大井组排采井泵径、泵深、冲程、冲次等生产参数设计,并针对前期排采井中易出煤粉、杆管偏磨等问题提出了相应的建议,对提高延川南区块煤层气整体开发水平具有重大意义。 相似文献
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由于六九区浅层稠油埋藏浅,转抽阶段动液面普遍较低,普通水平井斜抽抽油泵泵挂深度最大只能达到60.倾角,泵位距油层(水平段)距离较远,进一步加深泵位后普通水平井斜抽抽油泵泵效低于30%,无法满足生产要求,为解决这一问题,完善、应用了热采水平井水平段应用串接泵举升技术.串接泵采油举升系统可将管式底阀和管式举液器下入到水平段,同时管式底阀的固定凡尔以弹簧方式强制关闭,避免了普通抽油泵固定凡尔大斜度难以有效关闭的问题,解决了传统抽油泵所不能实现水平段抽油的问题,改善了低能浅层稠油热采水平井开发效果. 相似文献
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链条式数控抽油机由于其全数控电力拖动的特性,配套应用于煤层气排采,较几种常见的煤层气排采设备而言,具有运行平稳、节能、自动化程度高和可实现冲次、冲程任意调整等特点,经过近40多口井的应用,取得了很好的效果。 相似文献