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氮对于大多数钢种来讲,是一种有害元素,它会使钢锭的宏观组织变坏,降低钢材的韧性和塑性。鉴于对钢质量的日益重视,钢中氮含量的控制已成为冶金工作者关注的重点之一。如在生产高强度PC钢和帘线钢中,为了使其产品获得良好的拉拔性能,常要求氮含量低于50×10-6。因此,深入研究冶炼过程中钢中氮含量的变化情况,探讨其规律性,以求获得控制钢水氮含量较为理想的方法。马钢SKF(LFVD)钢包精炼炉脱氮工艺试验,是从工艺角度对其脱氮过程进行了理论分析和讨论,提出了LFVD钢包精炼炉脱氮的具体措施。1 试验条件及其工艺方案1.1 试验条… 相似文献
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概述100t国产LF-VD精炼炉热调试和试生产的工艺及其冶金效果,包括供电制度、升温和降温特点、供氩制度、真空脱气制度、钢包耐火材料的选择及其使用。经30min的精炼,LF的脱硫率达50%;LF的脱氧主要由钢中铝含量决定。经LF-VD精炼,钢中硫含量均在0.010%以下;高碳钢的氧含量在10×10 相似文献
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通过研究安钢150 t LF-VD工艺流程下不同钢种的脱硫工艺及其脱硫效果,为采用该工艺流程生产不同成品硫含量要求的钢种提供了操作依据。研究结果表明,通过控制LF炉的精炼渣碱度、LF精炼目标硫含量,以及VD处理抽真空模式、极限真空度和真空处理时底吹氩气流量,可以获得良好的脱气和脱硫效果。对产品标准要求成品硫含量分别不超过0.005%、0.010%和0.015%的钢种,采用不同的钢水脱硫工艺控制后,其钢中硫含量可分别达到0.001%左右、0.006%以下和0.009%以下,LF-VD工艺总平均脱硫率为92.31%、86.22%和80.39%;VD后试验钢中氢含量可达0.0001%以下,氮含量平均为0.0040%,均能满足钢种要求。 相似文献
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太钢60t LF—VD精炼炉工艺实践 总被引:1,自引:0,他引:1
本文概述了太钢60t LF-VD精炼炉热调试和试生产的工艺及其冶金效果,包插供电制度、升温和降温特点、供氩制度、真空脱气制度、钢包耐火材料选择及其使用情况。钢液经LF-VD精炼,钢中硫含量平均在0.010%以下;高碳钢的氧含量可达10ppm以下;钢中氢含量最低达0.8ppm。 相似文献
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由于LF精炼炉冶炼周期缩短,在快节奏生产条件下,如果不能快速实现脱硫所需的冶金物理化学条件,就会显著降低LF精炼炉脱硫率。天津市新天钢联合特钢有限公司炼钢厂为适应快节奏的生产条件,对LF精炼渣系、成渣速度、吹氩搅拌和温度控制等进行一系列的工艺调整,LF精炼脱硫率明显提高,取得了良好的效果。 相似文献
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VD过程脱硫速度控制模型及应用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对影响脱硫反应的限制环节分析,导出了脱硫反应的速度式,并通过处理现场实验数据,建立了VD过程脱硫反应动力学模型。使用本模型所进行的实际预测结果与生产实践吻合良好。 相似文献
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本文主要对LF钢包精炼炉进行了介绍,阐述了LF钢包精炼炉脱硫工艺,以及影响脱硫的主要因素。并从渣量控制、渣况判断及渣性控制、节奏调整等方面进行了系统的阐述。 相似文献
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从LF/VD的脱氧工艺,钢中的[S]、Als含量以及搅拌状况等方面对硫化物夹杂级别的控制做了试验研究,其结果表明:Ca合金脱氧对其影响重大;[S]含量≤0.004%时可以使硫化物夹杂的评级控制在1级以下;即使在低Als状态下,硫化物夹杂仍以Ⅱ类形式析出;搅拌的作用具有多重性。 相似文献
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LF埋弧精炼渣的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
研究的埋弧精炼渣系能满足重钢 L F埋弧精炼的要求。平均脱硫率为 70 .4 9% ,钢板探伤合格率提高 2 .5 0 % ,- 4 0℃横向冲击值提高近 1倍。精炼渣合适的成分及物性控制范围为 :碱度 3.4~ 4 .2、(Fe O) <1%、(Al2 O3) 16 %~ 2 2 %、(Mg O) 7%~ 10 %、熔点 136 0~ 1380℃、粘度 0 .4 0~ 0 .4 5 Pa· s、表面张力 (490~ 5 2 0 )× 10 - 3N/ m。 相似文献
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在CaO─SiO_2二元渣系脱硫实验基础上,对高温条件下交流与直流正接(顶部为阴极)、反接脱硫的差异进行了实验研究,探讨了交直流的热力学特点,动力学模型及电化学机理。实验结论对直流电弧炉冶炼工艺及电炉设计有一定指导意义。 相似文献