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对板带轧机弯窜装置的功能组成和目前较为主流的固定式和活动式弯窜装置的设备结构进行介绍,分析了两种弯窜机构中弯辊缸、窜辊缸、锁紧缸、导向机构、轧辊轴承等关键部件的受力和结构特点以及对部件寿命和设备维护的影响,为从事相关设备设计和设备管理工作提供借鉴和参考。 相似文献
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由于装备水平低、系统润滑不良、液压系统控制不合理,精轧机出现窜辊卡阻、缸头脱丝等现象。采取将螺纹连接改为过盈连接、增加润滑量、调整液压控制方案等措施,工作辊窜辊功能的投用率由50%提高到90%,确保了精轧机组的稳定生产。 相似文献
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简要介绍对中厚板精轧机导卫装置与水冷系统、阶梯垫调整装置与测压仪装置、工作辊弯辊装置、液压AGC装置、顶帽传感器进行了技术改造。使产品尺寸精度控制技术、板形控制技术、表面质量控制技术、力学性能控制技术、自动化控制技术、生产的连续化取得进步和提高。 相似文献
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工作辊平衡液压块是热轧带钢精轧机组的重要设备,它的主要功能是换辊时实现工作辊平衡支撑,轧制生产时实现对带钢的板形进行控制。目前用于热连轧带钢板形控制的主要手段有:工作辊弯辊控制(WRB:Work Roll Bending),工作辊轴向移动控制(WRS:Work Roll Shifting),连续可变凸度控制(CVC:Continuous Variable Crown)及轧机成对交叉辊控制(PC:Pair Cross Mill)等,当代最先进的控制板形技术是WRB结合CVC或者PC的控制方式。本钢1700与2300两条生产线精轧机组均采用的是弯辊WRB与CVC的板形控制方式,但两条线的CVC液压平衡块的结构和工作原理有很大的区别,对此重点对其结构进行比较分析。 相似文献
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济钢宽厚板轧机弯辊缸国产化改造 总被引:1,自引:0,他引:1
济钢宽厚板4300生产线四辊精轧机弯辊缸为进口设备,其备件价格高、供货周期长,为此,对备件实行国产化改造。通过分析工况环境及结构特点,对弯辊缸缸体、T型块、球面垫、摩擦板及衬板等均作了详尽要求。国产化备件完全符合技术要求,性能稳定,寿命与进口件相当,节约成本660万元。 相似文献
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针对ASP精轧机组工作辊横移装置液压缸经常发生内外泄、液压缸扁头与缸杆连接螺纹退扣、缸杆断等故障,致使横移功能不能正常运用,须频繁更换液压缸维持生产的问题,分析了产生问题的原因,提出了改进措施,取得了良好的效果。 相似文献
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介绍了舞钢4100四辊精轧机液压弯辊控制系统的原理,针对生产中弯辊液压系统的液压冲击故障,详细分析了故障产生的原因及机理,重新调整蓄能器的压力、更换控制盖板内的调速阀和减压阀捕件后,解决了由液压冲击造成的系统不稳定问题。 相似文献
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针对几种轧制线调整的装置形式的优缺点,结合某热轧平整机的实际工况对轧制线调整装置进行了选型.通过对斜楔块的受力分析,探讨如何选择合适的斜楔角度、液压缸以及锁紧力等,并结合工艺需求,分析了顶块水平度的精度取值. 相似文献
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在热轧卷板生产过程中,精轧机组HGC压下系统中检测部分的位置传感器用于检测液压缸的实际动作行程,从而计算轧制的辊缝,检测的准确与否直接影响带钢的板型、厚度。详细介绍了如何利用PDA曲线提前判断位置传感器状态,同时找出位置传感器检测精度下降的原因,并制定相应的控制措施,减少位置传感器的故障率。对稳定生产、提高故障的判断、处理时效有很好的实践价值和借鉴意义。 相似文献
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涟钢2 250热轧板厂是国内设计制造的常规热轧生产线,只配置了一架粗轧机,粗轧工作辊相对于其他配置两架粗轧机的热轧线磨损要大。生产线为了降低辊耗和减少粗轧换辊次数,增加粗轧工作辊过钢量,运行一段时间后发现轧辊事故增多和精轧前机架出现明显中浪。通过对粗轧工作辊过钢量、磨损量和消耗量等数据进行处理和分析,摸索出三者之间的数学关系,根据其对粗轧工作辊过钢量进行规范后,轧辊事故同比减少了58.28%,精轧前机架出现浪形的现象明显减少,成功解决了粗轧工作辊消耗与产品质量、轧辊安全使用之间的矛盾。 相似文献
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