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采用氧化沟工艺的污水厂在运行初期因其MLSS偏低,致使除污效果不够理想。在水下推进器和转碟的作用下,氧化沟中上、中、下三层的水流速度不同:上层为0.15~0.2m/s、中层为0.05~0.15m/s、下层为0.001~0.005m/s,导致MLSS也不同:上层为500~800mg/L、中层为1000ms/L左右、下层为4000~4500mg/L。当下层MLSS高而水流速度偏低时,活性污泥易发生沉降,不仅使系统中的MLSS提高得很慢或得不到提高,而且沉降的活性污泥多为老龄化活性污泥,"-3堆积超过一定量时易发生“翻池”现象。由此可见,传统工艺中的活性污泥循环系统存在一定缺陷。 相似文献
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《暖通空调》2011,41(12):31-32,24
问题1:关于分户热计量的户内系统,《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》第6.4.4条要求,无坡度敷设时,管中水流速不宜小于0.25 m/s;《采暖通风与空气调节设计规范》中低温热水地面辐射供暖也要求加热管内水流速不应小于0.25m/s.但在有些工程中,如要满足此流速要求,比摩阻将大于一般供暖系统要求的比摩阻(60~120Pa/m).请问在这种情况下应先满足哪个要求?而且对于分户热计量的户内系统,埋地管均为同一管径,即使入户时可以满足流速要求,末端也无法满足流速要求,该如何解决?解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):当户内采用单管散热器供暖系统时,埋地管一般可以做到管中水流速不小于0.25m/s.但当采用双管系统时,确实难以满足北京市《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》第6.4.4条"管中水流速不宜小于0.25m/s"的要求,所以该规程的提法是"不宜小于",而不是"不应小于".而对于热水地面辐射供暖系统,是可以做到埋地管"水流速不应小于0.25 m/s"的.可以采用例如De16这样较小的管径,或将若干个负荷较小房间的埋地管合并为同一环路. 相似文献
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《Planning》2015,(7)
河口村水库2#泄洪洞在设计(校核)水位下,洞内水流流速均大于30m/s,最高水流流速达到36.5 m/s。高速水流对洞身断面底板及边墙下部空蚀危害较大,本设计经过比选研究:HF混凝土方便浇筑施工,且具有良好抗冲磨及抗裂性能,在2#泄洪洞洞身断面底板和边墙下部3.0m以下范围采用HF抗冲磨混凝土。 相似文献
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本文采用URANS方法模拟了手术室中动态气流、动网格模拟人的行走、修改后的漂移通量模型模拟带菌粒子的分布,分析了手术人员在不同行走速度下对带菌粒子浓度分布的影响。研究发现巡回护士以0 m/s和0.25 m/s的速度行走对手术关键区带菌粒子的浓度分布有轻微的影响。当巡回护士以0.5 m/s和1 m/s行走时,身前的二次气流比流经患者上方的洁净气流强得多,导致手术关键区被带菌粒子污染,所以巡回护士应尽量以低于0.25 m/s的速度行走。 相似文献
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流速是水处理工艺的关键运行参数之一,基于测定活性污泥处理构筑物单元的关键点流速,对试运行的新建污水厂运行状况进行后评价。结果表明:14#厌氧池池底流速最高达0.16m/s,而池顶流速低至0.059 m/s,确保了污泥混合效果、降低了搅拌功率、确保了厌氧环境;而5#厌氧池内断面大部分流速远小于活性污泥悬浮所需最小流速(0.15 m/s),可能存在污泥沉淀。2缺氧池内混合液回流量过大,造成缺氧池内硝酸盐氮浓度过高,能量浪费,消耗进水中有限的碳源,造成对总氮的去除率降低。3缺氧池出水廊道中的水流速度为0.20~0.26 m/s,设计合理。4混合液回流廊道宽为2 000 mm,而缺氧区出水廊道宽为1 500 mm,这是造成混合液回流廊道的流速远小于出水廊道流速和污泥悬浮所需最小流速的主要原因。 相似文献
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