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介绍了造气吹风气回收系统工艺流程、工艺指标、主要设备;对影响蒸汽过热器使用寿命的主要因素进行了分析;提出了采用外供过热蒸汽、120~140m/s高蒸汽流速、12CrMor管材、蒸汽过热器换热管串联布置等生产保护技改措施,对比了蒸汽过热器改造前后生产运行效果。结果表明:4台犯400mm煤气炉产气量可增加氨产量7~8t/d,折成碳酸氢铵增产28~32t/d,且每年节约标煤600t,减少开支24万元。 相似文献
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固定层气化是合成氨造气广泛采用的工艺,随着近年来造气技术的不断进步,在保证产量和质量的前提下,低煤耗成为造气工序的主要目标,吨氨煤耗在稳步降低,目前煤耗控制最好的企业吨氨耗煤已经降低到1t。通过近两年来在生产实践中的不断摸索发现:控制煤气发生炉下灰中的残炭、降低炉上温度等一系列手段对于降低煤耗非常有效,特别是通过降低炉上温度,减少热损失, 相似文献
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介绍造气因煤耗高,将煤种由贵州普通煤改为金沙优质煤的情况。改煤源后,因煤质好,调整工艺指标,使吨氨实物煤和蒸汽耗分别降低0.36t和0.50t,煤气炉产气量提高25%。 相似文献
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许孝更 《全国煤气化技术通讯》2010,(5):12-13
我公司现年产24万t氨醇,10万t甲酸,制气采用固定床煤气发生炉工艺,其中6台炉采用富氧焦炭连续气化制取高浓度CO,所用炉箅大部分为邳州骏豪铸造厂产品。现在又有4台富氧炉正在施工,2010年10月将投产,届时将形成年产20万t甲酸的生产能力。 相似文献
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<正> 我厂是一个由年产3000吨发展到2万吨台成氨的化肥企业.为了实现造气蒸汽自给,1988年自行设计丁一套造气吹风气潜热回收装置。该装置小时产3kg/cm~2的饱和蒸汽4.1吨,经过热到350℃左右,供造气炉制气用。我厂原三台 相似文献
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山西兰花科创股份有限公司化肥分公司目前有3套造气系统,采用常压固定层间歇式气化技术,有Φ2650mm煤气发生炉17台,吨氨耗原料煤(标煤)1.18t左右,采用停炉排灰的模式。1停炉后排灰存在的弊端①不能保证煤气发生炉连续运行制气;②停 相似文献
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我厂是用固定层煤气发生炉制半水煤气生产合成氢的中型厂。近几年来,造气工序煤的消耗偏低,而外供蒸汽消耗非常高。就1987年的平均消耗:吨氨耗标煤1170kg,比同类型先进厂家吨氨耗标煤1200kg还少30kg;吨氨耗外供蒸汽959kg,比同类型先 相似文献
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借鉴小型氮肥造气系统高产低耗的优点,对中型氮肥块煤焦间歇式固定床造气炉进行了技术改造.对比了改造前后的工艺流程;从蒸汽系统、油压系统、余热回收系统的改造以及空气总管、炉底中心管的改进方面阐述了工艺系统的配套改造;从炉体改造、加焦机改造、洗气塔改造,取消燃烧室、洗气箱,增装夹套锅炉汽包等方面阐述了设备的优化措施.改造结果表明,造气吨氨煤耗从1.75 t下降至1.547 t,煤气产量提高了10%,煤气中有效成分提高了4%. 相似文献
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我厂是年产15万吨氨的中型氮肥厂,主要以焦炭制造半水煤气生产合成氨和甲醇。部分合成氨原料气是用焦炉气转化制得。651~#供气不足是我厂合成氨生产中存在的薄弱环节。1975年我厂在氧气产量比较富裕的情况下,在原熔渣炉的基础上,改建了一台(6~#)富氧连续制气煤气发生炉,炉膛直径φ2 745。6~#炉投产后,提高了我厂的生产能力,缓解了供气不足的矛盾。下面就我厂6~#炉投产以来,在生产、技改、经济技术指标等方面情况进行介绍。 相似文献
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<正>安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)造气系统原有31台造气炉,其中12台Φ2 610 mm锥形炉、6台Φ2610 mm直筒炉和13台Φ2 800 mm直筒炉,采用固定层间歇制气工艺。由于造气炉的水夹套泄漏比较严重、炉况不稳定,经常出现炭层吹翻、集尘器带出物多、下灰残碳量高(主要是渣包炭)等现象,造成吨氨原料煤消耗较高,为此,对造气系统进行了改造。改 相似文献
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和慧杰 《全国煤气化技术通讯》2008,(6)
我公司现合成氨产能为6万t/a,主要产品为碳铵、液氨、甲醇,共有φ2610造气炉6台,采用烘干煤棒制气,单炉发气量可达5500Nm^3/h,吨氨耗入炉实物煤棒约1500kg。 相似文献
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<正> 为了评价新型塔式炉篦的性能,在83年12月10~12号,由湖南省化肥公司、湖南化工设计院,桃源县氮肥厂共同对桃源县氮肥厂的造气车间进行了测定。其项目包括:单炉产气量、蒸汽分解率、渣的残碳分析、返焦率、吹出物数量、吨氨白煤耗、半水煤气及混合煤气单耗,压缩机实际打气量、煤气炉火层分布、车间氨产量、折算氨产量、气质、煤气炉工况以及系统阻力等14项。桃源县氮肥厂是69年12月建成投产的五千吨型合成氨厂。采用7kg/cm~2变换碳化、320kg/ 相似文献
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陈天富 《全国煤气化技术通讯》2008,(4)
我公司2004年对造气车间进行了一系列技改,项目包括块煤改烧煤棒、造气炉本体改造、油压系统改造、吹风气回收改造、蒸汽系统改造、风机选型与配套以及煤气系统改造等。技改后有造气炉5台,其中Ф2400炉4台、Ф2610炉1台。生产时,开造气炉4台,开6台压缩机(MH92二台、H12二台、4M8KⅡ二台),年产商品氨5万t,4台炉最高日产商品氨达170多吨,单炉发气量可达到6000m^3/h,造气蒸汽全部自给并还有外供,技改取得了较好的效果,下面就技改思路、煤棒操作特点与各位同仁深讨。 相似文献
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我厂始建于1966年,目前发展成为年产醇氨18万t、尿素25万t的中型氮肥企业。气化工艺采用山西白煤固定床间歇气化,合成工艺采用水溶液全循环法生产尿素。目前化肥厂有2套造气系统共13台造气炉,全开无备,其中11台Ф2650造气炉、2台Ф2400造气炉。日产醇氨550t、吨 相似文献