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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 859 毫秒
1.
针对某电站机组推力轴承瓦温偏高过大的异常现象,根据推力及其受力情况、推力轴承冷却效果分析、气温影响、推力油槽油的影响,分析探讨推力瓦温偏高原因,判断机组能否继续安全运行。  相似文献   

2.
白岩水电站安装两台HLA179-WJ-84型卧式水轮机,推力瓦瓦温长期处于偏高运行。该文通过分析推力瓦温度偏高原因,实测转轮室压力,采用增加止漏环装置的技术改造措施有效解决了机组推力瓦温度偏高问题,可供类似工程参考。  相似文献   

3.
针对三峡左岸电站VGS水轮发电机组推力轴承运行时瓦温偏高的现象,介绍了VGS水轮发电机组推力轴承的结构、运行及技术改造情况,重点分析了瓦温与推力轴承工作特性之间的关系,这对三峡上游蓄水156m后机组稳定运行具有重要的意义。  相似文献   

4.
推力轴承是水轮发电机组的核心部件。三峡左岸电站14台机组中有6台由VGS供货,其推力轴承在初期(蓄水位135~139 m)冷却器全部运行的情况下,出现高达83℃的瓦温,直接影响水轮发电机组的安全可靠运行。2008年汛后,三峡蓄水位将逐渐升高至175 m,蓄水位升高后瓦温如何变化,能否满足安全运行要求等问题尚待确定。通过理论分析、仿真计算和现场试验,分析了三峡左岸电站VGS机组推力轴承瓦温偏高产生的主要原因;提出了相应的改进措施;预测了蓄水位上升对推力轴承瓦温的影响;并在国内外大型机组推力轴承运行情况调研的基础上对推力轴承可靠运行的瓦温标准进行了探讨。  相似文献   

5.
蔡征亮  杨立新  龙亮 《小水电》2010,(1):66-68,21
贵溪市白果树水电站2台水轮发电机组正常发电时推力瓦和推力径向瓦瓦温一直偏高(推力瓦夏季最高达65℃~68℃)。通过对机组设备各方面参数认真分析、计算,发现推力瓦的特性值(PV值)超过设计极限值,从10块推力瓦面磨损情况看,认定推力瓦受力不均;同时也查明推力轴承内油泵供油量的不足。调整了安装工艺、方法,修正了径向轴承上下分瓣面定位销,更新了径向瓦冷却系统,收到了很好的效果。图1幅,表3个。  相似文献   

6.
通过对镜板泵外循环推力轴承冷却系统常见故障进行分析和总结,以及利用"排除法"诊断镜板泵外循环推力轴承瓦温偏高的实例介绍,为快速查找类似故障提供了一般思考方法和实践经验。  相似文献   

7.
东风水电站站首台170MW机组试运行中推力瓦温偏高,空载平均瓦温69.5℃,带负荷过程曾两次发生瓦温突增2~3℃,由于及时减负荷才避免了烧瓦.经两次瓦温突增瓦面磨低后,只能带96MW负荷,平均瓦温73.2℃。在现场可能条件下,用提高轴瓦切向偏心率、刮低瓦面热变形高温区和改善油路循环等措施,使机组能在当时水头下带负荷145MW,通过了72h试运行。为彻底改善推力轴承运行工况,3台机组均改用弹性金属塑料瓦,在镜板水平面圆度方位加钻4个26mm从油孔形成镜板泵,在夏季满负荷工况下推力瓦平均瓦温为41.5℃,取得了良好的效果.  相似文献   

8.
阐述了柴河水库发电厂一号机组一次扩大性大修过程中推力瓦、主轴、励磁机整流子三项技术改造。将推力瓦由原巴氏合金推力瓦更换为弹性塑料瓦,解决了机组瓦温偏高的问题;橡胶活塞主轴密封替代尼龙滑块主轴密封方式,解决了主轴密封容易漏水的问题;励磁机整流子进行电镀,解决了表面磨损问题。柴河水库发电厂技改既节约了生产成本,又提高了机组的安全运行水平,对类似水库电站机组技改具有一定的参考意义。  相似文献   

9.
阐述了柴河水库发电厂一号机组一次扩大性大修过程中推力瓦、主轴、励磁机整流子三项技术改造。将推力瓦由原巴氏合金推力瓦更换为弹性塑料瓦,解决了机组瓦温偏高的问题;橡胶活塞主轴密封替代尼龙滑块主轴密封方式,解决了主轴密封容易漏水的问题;励磁机整流子进行电镀,解决了表面磨损问题。柴河水库发电厂技改既节约了生产成本,又提高了机组的安全运行水平,对类似水库电站机组技改具有一定的参考意义。  相似文献   

10.
开化齐溪水电站3号机、4号机推力瓦温偏高,且出现几次烧瓦。我们对设备各方面参数经过认真分析、计算,发现推力瓦的特性值(PV值)超过设计极限值;针对烧瓦情况分析,断定推力瓦受力不均;同时也查明油泵供油量的不足。我们调整了安装方法,革新油泵供油系统,从安装调试上球补了厂家的设计缺陷。图2幅。  相似文献   

11.
安康联营电站机组推力轴承在夏季高温季节,由于推力轴承油箱容积设计偏小等原因,瓦温一直处于偏高状态,影响机组带负荷能力,夏季出力不能满负荷运行。电站为提高机组夏季汛期出力,曾经先后将外循环管路改造、油泵换型、板式换热器换型等改造方式,也取得了一定效果。但是达不到机组夏季高温天气运行要求。高温季节机组加大至额定负荷时,曾发生过推力瓦轻微烧蚀等故障。安康联营电站经过调研分析采用在推力轴承镜板下加装隔油装置改造,该项技术在国内首次进行应用,运行效果比较明显。相似工况下同比推力瓦温降低7.7~9.8℃左右。取得了良好的效果,为机组经济运行创造了良好效益,值得进一步推广应用。  相似文献   

12.
水电厂的推力轴瓦,已往多采用钨金瓦,它在运行中温度偏高,容易发生烧瓦事故。绿水河电站曾以弹性金属塑料瓦替换钨金瓦,并与未替换的钨金瓦机组作运行对比试验,结果塑料瓦的瓦温降低30℃,这将大大减少电厂烧瓦的事故率。  相似文献   

13.
沿江水电厂装有2台SF7500-10/2600发电机,推力轴承和上导轴承合用一个油槽,投产以来一直存在轴承瓦温偏高及推力轴承油槽甩油问题,严重威胁安全生产和影响文明生产,1997年底,对机组有关部位进行技术改造,取得了良好效果。  相似文献   

14.
东风水电站首台机组试运行中推力瓦温偏高,空载平均瓦温69.5℃,带负荷过程曾两次发生瓦温突增2-3℃,由于及时减负荷才避免了烧丽,经两次瓦突增瓦面磨损后,只能带96MW负荷,平均瓦温73.2℃。在现场可能的条件下,用提高轴瓦切向偏心率、刮低瓦面热变形高温区和改善油路循环等措施,使机组能带最大负荷145MW,通过72h试运行,取得较好效果。  相似文献   

15.
《红水河》2015,(4)
大化水电厂1~4号机组水轮机导轴承多年来运行瓦温一直偏高,虽经检修处理后瓦温仍然运行在较高值,不利于机组长期安全、稳定运行。为解决此问题,该厂对水导轴承结构进行了分析,对各种可能造成瓦温偏高的原因进行了排查,找出导致瓦温偏高的原因并进行了处理,有效解决了瓦温偏高的问题;同时针对大化水电站上游水质情况而导致机组水导瓦温偏高的问题提出了预防措施,收到了较好的预防效果。  相似文献   

16.
郑攀登 《红水河》2023,(1):140-144
针对乌江渡发电厂某台水轮发电机组在汛期长期满负荷运行后,出现推力轴承瓦温升高并接近告警值的现象,笔者从机组运行工况、振摆数据、推力外循环冷却系统等方面进行了综合分析,确定推力轴承瓦温升高的原因,并提出可行的处理措施。通过对比推力外循环冷却系统4台油泵不同组合方式运行时推力瓦温数据差异,确定出问题的根源。经对油泵进行处理后,机组运行中推力轴承瓦温恢复正常,保证了机组安全稳定。该处理措施可为同行业工作者提供参考。  相似文献   

17.
介绍了贵州洪家渡电站1号水轮发电机组的推力轴承甩油处理过程,通过分析原因,提出解决办法,成功消除了新机组安装投运后由于轴承密封装置不良引起的甩油及瓦温偏高问题。可为同类型机组处理提供一定参考。  相似文献   

18.
党勇毅 《四川水力发电》2009,28(3):40-41,59
阐述了紫坪铺电厂4#机组投产初期推力瓦测温元件和推力瓦瓦温保护逻辑设置存在的问题及解决方案。  相似文献   

19.
分析和阐述了紫坪铺电厂4号机组投产初期推力瓦测温元件和推力瓦瓦温保护逻辑设置所存在问题及解决方案。  相似文献   

20.
1概述 众所周知,推力轴承受力调整是发电机组检修的重中之重,要求较高,若调整不好将造成瓦温升高,机组振动大,镜板、推力瓦磨损大,瓦温温差大等不良现象,延误发电。  相似文献   

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