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高压低密度聚乙烯(LDPE)生产是在高温高压条件下进行的,加之反应物自身存在很大的危险性,因此LDPE的生产装置比一般化工装置的危险性更大。从工艺方面的角度详细分析了管式法LDPE生产存在的危险性,并提出了相应的安全控制措施,为今后LDPE的安全生产提供针对性的指导意义。 相似文献
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某化工厂高压低密度聚乙烯装置(LDPE)自开工以来,一直采用三种单剂注入挤压机调整产品性质的方式进行生产。但出现了多次助剂不能稳定注入,导致产品不合格的情况。通过对助剂加入方式的深入分析及摸索,验证了复合添加剂在LDPE装置应用的可行性,保证了装置产品的质量。 相似文献
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1前言高压聚乙烯装置LDPE反应坝工程是高压聚乙烯装置的重要的构筑物。鉴于反应坝内超高压反应器设备本身的重要性和钢筋混凝土防爆墙的特殊作用,对防爆墙施工质量提出了较高的要求,反应坝主要由地板和防爆墙组成,本文主要介绍防爆墙施工技术。 相似文献
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简述了高压低密度聚乙烯(LDPE)管式反应器除去粘壁的重要性,并简要介绍了生产LDPE装置的工艺流程,分析了高压管式反应器可能产生物料粘壁的原因,并提出了预防措施和具体的解决方法,进而保证了装置生产能力满负荷运行和保证了产品质量指标。 相似文献
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<正>齐鲁石化公司经过一年多的努力,在高压聚乙烯装置上成功开发了LDPE电力电缆专用树脂QLT17。高压低密度聚乙烯树脂具有优良的绝缘、介电性能,广泛应用于各种电线电缆的绝缘和护套。随着国民经济的快速发展,我国电线电缆需求量越来越大,为了抓住机遇,尽快抢占国内 相似文献
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高压聚乙烯(LDPE)装置反应压力高达220~300MPa(G),反应温度高达270~330℃。为解决国内某高压聚乙烯装置反应器压力变送器经常堵塞,严重影响该装置长周期安全运行的问题,通过实践经验对比分析导致反应器压力变送器堵塞的主要原因,在操作中采取增加高循分离器的排蜡次数,降低污垢系数并控制预热器中低聚物的产生等相应措施,从而减缓装置反应器压力变送器的堵塞,提高装置的运转周期,为同类装置的生产提供一定的参考。 相似文献
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1 技术进展 1933年(英)ICI公司超高压反应研究组在高温高压下制得了白色蜡状聚乙烯,并将其应用作为高频绝缘材料,并在1939年建成100t/a中试装置,实现了高压法工业生产聚乙烯。1942年高压釜式法生产聚乙烯,1943年(美)Du Pont公司和UCC公司开发了管式反应器。至今为止,工业上仍然是采用这两种方法来生产高压聚乙烯(即低密度聚乙烯LDPE),生产能力也 相似文献
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某石化公司高压低密度聚乙烯装置(LDPE)以过氧化物为引发剂,过氧化物注入系统为装置关键系统之一。自开工以来,因过氧化物注入泵频繁出现问题,导致装置多次全线停车,损失巨大。现就其故障进行简析,提出解决措施,克服了生产难题,大大提高了装置的运行周期。 相似文献
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日前,由大庆化工研究中心研制开发的LDPE高透明膜树脂专用开口母料,在大庆石化公司20万吨/年高压聚乙烯生产装置上进行了两个批次的工业化应用试验,首批140吨产品全部合格,各项指标优于协议指标要求。 相似文献