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介绍年产120万吨乙烯装置裂解炉烧焦气返炉膛的应用情况,通过对比裂解炉烧焦气返炉膛和不返炉膛两种工况参数,分析探讨裂解炉烧焦气返炉膛的环保效益及运行中存在的问题。经过不断优化操作和总结经验,提出了有针对性的优化建议。 相似文献
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介绍了燕山乙烯为优化裂解炉运行采取的一系列措施。通过合理调整裂解炉底部、侧壁燃烧器供热比,调节燃烧空气,以及改造风机稳定炉膛负压,来调整炉膛热通量,以延长裂解炉运行周期。通过应用快速烧焦技术,采用炉墙特种保温涂料来减少散热损失,改造对流段及实施其它措施来提高裂解炉热效率。并应用在线近红外分析技术及模拟计算优化裂解深度以提高高副产品收率。 相似文献
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乙烷裂解炉安全烧焦及条件优化 总被引:1,自引:1,他引:0
采用耦合炉膛和炉管传热的计算方法,模拟KTI—SMK型裂解炉的烧焦过程。首先对恒定炉管入口烧焦气流量和温度模式的烧焦程序进行安全烧焦条件的计算,并用复形调优法计算出优化的烧焦条件为水蒸气流量1861kg/h,空气流量597kg/h,炉管人口温度626℃,烧焦时间8.2h。随后验证了该操作条件,得到管壁最高温度为1047℃,管内残炭量和烧焦时间分别低于目前装置烧焦程序模拟结果。 相似文献
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PyroCrack1-1型裂解炉在乙烯装置上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低乙烯装置能耗,消除装置隐患、增加效益,提高企业的市场竞争力,中国石油吉林石化公司有机合成厂在2004年乙烯装置改造中,新建了2台林德PyroCrack1-1型裂解炉。该型裂解炉采用双辐射段炉膛,单对流段设计,可在一侧炉膛烧焦的同时,另一侧进行裂解。文中从设备结构、工艺操作、检查维护等方面对PyroCrack1-1型裂解炉进行了介绍。PyroCrackl-1型裂解炉的投用,既满足了乙烯装置平稳运行的要求,同时又兼顾了节能和装置后续发展的需求。 相似文献
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针对裂解炉管弯头处流体运动状态变化的特点,采用柱塞流反应器(PFR)与串联全混流反应器(CSTR)组合的反应器模型,耦合计算了炉膛传热和辐射段炉管内的烧焦过程.将烧焦时焦炭表面氧分压、烧焦速率、炉管出口气体温度和碳氧化物含量、焦炭层厚度等影响的模拟结果与无返混的PFR模型的模拟结果进行了比较.结果表明:两种模型模拟的炉管出口气体温度和碳氧化物含量均与生产实际基本相合,但有返混的模型能更准确地描述烧焦结束时残碳在管内的分布特点. 相似文献
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耦合法模拟乙烷裂解炉烧焦过程 总被引:3,自引:3,他引:0
以KTI-SMK型乙烷裂解炉为研究对象,采用同时计算炉膛和炉管传热的耦合法模拟了空气和水蒸气的混合烧焦过程,分别以活塞流、缩壳模型以及区域法描述管内流体流动、气固非均相反应以及炉膛传热,计算出烧焦过程中管内气体温度分布、管壁温度分布、焦炭厚度分布、炉管出口碳氧化合物含量和炉管出口气体温度.其中,烧焦时间、炉管出口碳氧化合物含量和炉管出口气体温度的计算结果与生产数据基本相符.按目前的烧焦程序进行模拟,结果表明,烧焦结束时,管内依然残留5%的焦炭,管壁最高温度低于管材极限,说明现采用的烧焦工艺还可以进一步优化. 相似文献
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对中国石油化工股份有限公司茂名分公司化工分部1号裂解装置H116号和H117号裂解炉采用国产新型燃烧器进行技术改造前后的运行状况进行了分析。H116号和H117号裂解炉运行结果表明,改造后辐射室传热效率大为提高,裂解炉单位加工量的燃料消耗降低了11%,大幅度降低了CO2排放,提高了裂解炉的处理量,提高了装置经济效益。 相似文献
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为满足环保要求,扬子石化烯烃厂10万吨裂解炉低氮改造选用低NO_x燃烧器并对其炉膛燃烧情况进行了CFD模拟。将该燃烧器应用于扬子10万吨乙烯裂解炉后,实际操作和运行情况表明,完全满足裂解炉的工艺和环保要求。 相似文献
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裂解炉是乙烯装置能耗大户,通过实行包炉制、设专职司炉工、实行定期吹灰等措施强化管理,采取严格控制运行周期和烧焦过程、优化裂解深度控制、采用自产燃料气减轻对流段腐蚀等手段优化操作,并实行了对流段改造、废锅改造等技术改造措施,延长裂解炉运行周期、提高热效率,降低装置能耗。 相似文献
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