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相似文献
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1.
介绍了采用变压吸附法处理氯乙烯精馏尾气后的放空气深度回用技术,用数据分析了氮乙烯精馏尾气深度处理的工艺流程和运行状况,指出了精馏尾气深度处理装置运行中存在的问题,并制定了改进措施。  相似文献   

2.
采用变压吸附技术回收氯乙烯精馏尾气   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘包生 《中国氯碱》2009,(12):39-42
介绍了变压吸附回收氯乙烯精馏尾气新工艺,并与活性炭吸附回收工艺进行了比较,实际运行效果表明该工艺运行稳定、操作简便,具有PLC系统自动控制、安全性能等特点。氯乙烯、乙炔回收率均达到99.9%,排放尾气中氯乙烯质量浓度小于36mg/m3,乙炔质量浓度不大于150mg/m3,消耗大幅降低,在任何负荷下,装置都能稳定运行,经济和社会效益显著。  相似文献   

3.
介绍了变压吸附的原理与工艺流程以及新疆中泰化学股份有限公司采用的2套变压吸附回收氯乙烯精馏尾气装置。这两套装置的氯乙烯、乙炔回收率大于99.99%,氢气体积分数大于99%。  相似文献   

4.
阐述了膜法氯乙烯回收技术的基本原理和主要设计参数,介绍了反应、压缩、精馏、冷凝与膜系统相耦合的工艺回收PVC装置精馏尾气中氯乙烯及乙炔的应用,氯乙烯回收率达90%~95%.探讨了膜分离装置存在的问题和改进的措施.  相似文献   

5.
介绍了采用变压吸附法回收氯乙烯精馏尾气中氯乙烯和乙炔的工艺流程,分析了变压吸附装置在运行过程中出现的问题,并提出了解决方案。  相似文献   

6.
变压吸附气体分离技术的新应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
主要介绍了变压吸附气体分离技术治理PVC分馏尾气并回收其中有效组分的新工艺。此工艺相较传统处理方法具有回收率高,自动化程度高,尾气排放达标,社会、经济效益明显等优点。在太原化工股份有限公司聚氯乙烯装置上实际运行,氯乙烯、乙炔回收率大于99.9%,尾气排放氯乙烯含量不大于36mg/m^2,乙炔含量小于150mg/m^2,装置运行稳定、可靠。  相似文献   

7.
对氯乙烯精馏尾气变压吸附装置运行后出现的问题进行了分析,并采取相应的措施进行了改进。  相似文献   

8.
四川乐山永祥树脂有限公司(简称乐山永祥公司)投资兴建了1套采用电石法生产4万t/aPVC的生产线,精馏尾气经冷凝回收后仍含有10%左右的氯乙烯,经过广泛的调查,对目前回收氯乙烯的主要方法进行了认真的了解和反复比较,最后决定选用河北中环环保设备有限公司(以下简称河北中环)的活性炭纤维氯乙烯吸附回收技术对精馏尾气中的氯乙烯进行回收,并于2004年6月30日正式投入运行。  相似文献   

9.
介绍了电石法PVC生产过程中氯乙烯精馏尾气变压吸附装置以及氢气回用装置的技术改造。改造后,精馏尾气实现了达标排放,氢气可以稳定地回收使用。  相似文献   

10.
《气体净化》2004,4(3):27-27
近日,由四川天一科技股份有限公司和山西太化氯碱分公司共同开发的聚氯乙烯(PVC)精馏尾气变压吸附净化新工艺,在太化一次试车成功并考核验收。净化后尾气中氯乙烯、乙炔的含量完全达到国家标准,氯乙烯、乙炔回收率≥99.9%,该工艺为聚氯乙烯企业尾气治理提供了低成本的生产途径。  相似文献   

11.
唐复兴 《聚氯乙烯》2012,40(3):38-40
以40万t/a电石法聚氯乙烯装置为例,对氯乙烯精馏低塔尾气回收进行了详细的计算,表明以变压吸附的方法综合回收精馏尾气可获得显著的经济效益。  相似文献   

12.
张莉  綦雁东  夏红 《聚氯乙烯》2010,38(3):26-28
简述了在氯乙烯精馏尾气变压吸附装置中应用的PLC系统的硬件配置和软件组成,详细介绍了变压吸附装置PLC系统的控制方案和程控阀的维护注意事项。通过改进控制方案避免了低沸塔尾冷积料情况的发生。  相似文献   

13.
氯乙烯精馏尾气回收工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对氯乙烯精馏尾气回收工艺的对比 ,提出一种更合理的回收工艺 :在回收进料尾排 (一次尾排 )时 ,采用活性炭吸附 ,而回收低塔尾气 (二次尾排 )时经缓冲罐后再进入转化器 ,对乙炔进行二次转化回收 ,采用该技术每年 (在 3万t/a装置上 )相当于回收氯乙烯约 32 0t,增加效益 96万元 ,并减少了压缩、精馏、冷冻的负荷  相似文献   

14.
氯乙烯尾气回收装置变压吸附改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
王平 《中国氯碱》2009,(5):30-32
介绍了氯乙烯尾气回收变温变压吸附和恒温变压吸附原理,阐述了对氯乙烯尾气回收工艺改造的目的和方案。通过改造,吸附塔长期稳定运行,产品气的质量能满足转化装置的要求,且能回收大量的氯乙烯和乙炔。  相似文献   

15.
分析了氯乙烯精馏尾气冷凝工艺中存在的不合理因素,通过实施相关的改进措施,使一次尾排气体中氯乙烯含量合格率提高到95%以上,减小了尾气回收装置的负荷,达到节能减排的效果。  相似文献   

16.
陈志强  马现英 《聚氯乙烯》2009,37(10):30-32
介绍了电石法PVC生产过程中的一些节能、环保措施,包括抽催化剂废水、碱洗塔废碱液、水洗塔外排水及聚合用冷却水的综合利用情况,以及氯乙烯精馏尾气变压吸附、乙炔气冷却塔自身内循环的工艺改造情况。  相似文献   

17.
介绍了变压吸附氯乙烯精馏尾气的工艺改进情况,改进后的工艺采用分路回收方法,实现了氯乙烯、乙炔和氢气的分别回收,该工艺运行平稳,可降低转化系统负荷,且氯乙烯和乙炔均达到了零排放,具有一定的经济效益和环境效益。  相似文献   

18.
叙述了氯乙烯精馏装置中低沸塔的自动化控制系统的主要干扰因素。江苏金浦北方氯碱集团有限公司采用了高级控制策略,建立了氯乙烯精馏中低沸塔自动化控制系统,有效地控制了氯乙烯精馏中低沸塔的各项工艺指标,使氯乙烯纯度达99.99%。  相似文献   

19.
吸附回收氯乙烯精馏尾气中高浓度氯乙烯新工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
用活性炭纤维作吸附剂,吸附并回收氯乙烯精馏尾气中的氯乙烯。与传统的工艺相比,具有流程短、吸附回收效率高、运行稳定、自动化程度高、安全性能好、投资和运行费用低等优点。在天津大沽化工有限责任公司的实际运行表明,氯乙烯的回收率稳定在90%以上,收到了很好的经济效益和环境效益。  相似文献   

20.
通过变压吸附装置处理氯乙烯精馏尾气,可以达到回收尾气中氯乙烯及净化提纯尾气净化气中氢气的目的,从而使净化后的气体达标排放,降低消耗,减少环境污染。  相似文献   

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